磨床液压系统常见故障及处理(6)
1工作台换向精度差产生原因1:系统内存在空气
排除方法1:排除系统中的空气
产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态
排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量
产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大.
排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内
产生原因4:油缸单端泄漏量过大
排除方法4:检查及修整,消除泄漏 过多现象
产生原因5:油温过高降低油粘度
排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液
产生原因6:控制换向阀的油路压力太低
排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力
2工作台不能换向
产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动
排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力
产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作
排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生
产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞
排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物
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