磨床液压系统常见故障及处理(7)
1工作台往返速度误差较大产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等
产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
排除方法2:更换阀芯消除过大间隙
产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭:
排除方法3:放完空气后及时关闭
产生原因4:换向阀没有达到全行程
排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位
产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
排除方法5:清除杂质交换油液
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动
2工作台换向时左右两端停留时间不等
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度
产生原因2:换向节流阀移动不灵活
排除方法2:重新调整,清除污物
产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良
排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大
排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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