HEATS 发表于 2010-9-12 16:06:49

新型航空发动机前后冷气导管CO2激光焊研究

<P><FONT color=#000000>航空燃气涡轮发动机具有较高的推重比,其燃烧室温度也较高。由火焰筒中产生的高温气流喷出后进入导向叶片内,安装于导向叶片内的前后冷气导管的作用是进行冷却,调节叶片腔内的温度场。冷气导管内气流有二条流动路径,一是沿导管轴向流出,二是通过管壁上的小孔流向叶片的内腔。显然,冷气导管承受张力和温度应力。 <BR><BR>冷气导管材料采用镍基变形高温合金Incol 625,它是一薄壁零件,厚度仅0.2mm,产品要求焊缝对接,不允许搭接,不加填料,焊缝外观均匀,无裂纹,焊后必须满足与导向叶片内腔的型腔配合,因而要求变形小。 <BR><BR>对该零件,厂方曾列为攻关课题,采用多种焊接方法进行试验,均不能达到技术要求,最后决定厂、校联合,采用激光焊接进行难题攻关。 <BR><BR></FONT><FONT color=#000000><STRONG>1试验方案设计 <BR></STRONG><BR>1.1工件的制备 <BR><BR>由于工件太薄,在不加填料的情况下对工件的制备提出了更高的要求:1)零件成型尺寸要精确;2)成型后进行电火花线切割时,应保证电极丝沿与冷气导管待切面的法线一致的方向切入。 <BR><BR>1.2型芯的制作 <BR><BR>在数控铣床上加工紫铜型芯,前、后冷气导管型芯各一组。 <BR><BR>1.3焊前清洗 <BR><BR>(1)酸洗:将氢氟酸130g、硫酸铁300g加入到60~70℃的1L水中,焊件在溶液中浸泡15~20min; <BR>(2)中和:将8~10g的NaOH和30~50g的Na 2 CO 3 加入到60℃的1L水中,浸泡焊件1~2min; <BR>(3)超声波清除:零件冲洗后再用超声波清洗1h; <BR>(4)用脱脂棉球蘸丙酮,清理待焊部位; <BR>(5)装配时不得用手触摸待焊部位。 <BR><BR>1.4工装及装配要求 <BR><BR>(1)焊缝两边的错边不大于0.08mm;(2)在整个焊缝上,焊前装配间隙不大于0.05mm;(3)在与焊缝纵向垂直的方向上施以夹紧力;(4)在型芯与待焊处施以压紧力;(5)待焊处与型芯密切贴合,间隙不大于0.05mm;(6)待焊处两边的压块距焊缝中心距离在3~5mm间;(7)焊缝尺寸留有约10mm长的余量。 <BR><BR>1.5焊接过程中对型芯的随时检查、修磨及清理 <BR><BR>每焊一个冷气导管,都要小心地用木板敲击型芯,取出后仔细检查与焊缝对应处有无烧蚀现象,如有烧损,及时磨平。在装入新的导管前用丙酮仔细清理。 <BR><BR>1.6聚焦镜焦距的选取 <BR><BR>应采用较长焦距的聚焦镜,目的在于提高焦深。焦深L的表达式为 <IMG src="http://www.chmcw.com/upload/news/RCL/13220_o2huf3200771383155.jpg"></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><FONT face=Arial>式中L—焦深,K—光束质量系数,f—聚焦镜焦距,D—聚焦前的激光束直径。由(1)式知,焦深与聚焦镜焦距的平方成正比,焦深增加会使</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT><FONT face=Arial>质量对焊缝错边的敏感性降低,这对薄板的</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face=Arial>尤为重要。本研究采用旋转抛物面反射镜聚焦,焦距f=200mm。 <BR><BR>1.7离焦量 <BR><BR>本研究采用正离焦,离焦量 Δf=+5 mm。 <BR><BR>1.8激光功率 <BR><BR>实验在德国进口的RS850型5 kW CO 2 激光器上进行,输出功率可达5.5 kW。该激光器具有恒流控制、恒功率控制以及程序自动控制三种运行方式。 <BR><BR>该零件最终选用的激光功率为1050W,采用恒功率工作方式。正常情况下功率波动不大于3%。 <BR><BR>1.9其它工艺参数的选定 <BR><BR>根据数控工作台的综合性能,</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT></FONT><FONT face=Arial><FONT color=#000000>速度选定为2.2m/min,采用He气保护,流量为5L/min。 <BR><BR></FONT><FONT color=#000000><STRONG>2试验结果及分析 <BR></STRONG><BR>结果表明,焊缝外观平整,宽度均匀,变形极小,经萤光检查无裂纹,产品合格率达到90%以上。焊缝抗拉强度可达到母材的95%以上。 <BR><BR>焊缝金相分析表明,焊缝热影响区极小,几乎为零,熔合区晶粒长大不明显,这是由于激光</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face=Arial>焊接</FONT><FONT face=Arial>加热集中、热输入少、</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face=Arial>速度快造成的。焊缝熔合区存在着显著的结晶不平衡,结晶面上形成了深入液相的针状组织,在针状组织的横向出现有短小的二次结晶。在奥氏体晶粒和晶界处存有弥散、粒状、黑色的碳化析出物,这些碳化物对位错移动有阻碍作用,因而可提高材料的强度。 <BR><BR>焊缝中心的组织为等轴的奥氏体树枝晶,这是由于焊缝中心的导热相对较慢,温度梯度相对熔合区来说较小,结晶速度快,液相中存在较大的过冷度,可在距界面较远的液相中形核,形成等轴树枝晶。 <BR><BR>断口分析表明,断口属微孔聚合性断裂,从断口形貌可看到大量的韧窝,图中短而弯曲的白色部分是先期断裂的撕裂棱,撕裂棱突出部分较小,韧窝浅而不连续;图中较大的白色弯曲部分是后期断裂部分,由于发生了较大的塑性变形,所以撕裂棱较大且连续。其原因在于韧窝底部分布着一些塑性较小的碳化物析出相,焊缝受力时,塑性变形首先发生在包含碳化物的晶粒的边界,当塑性变形达到一定程度后,在一些部位发生位错的塞积,导致微裂纹的形成,继续加载时微裂纹扩展并连接起来,直到最终断裂。 <BR><BR><STRONG>3使用情况</STRONG> <BR><BR>经反复研究与试验,已成功地</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face=Arial>了六台份的前、后冷气导管。其中二台份已进行了地面试车,前后冷气导管使用情况良好。 <BR><BR>前后冷气导管CO 2 激光</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT><FONT face=Arial>的成功在国内航空发动机类似零件的</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face=Arial>中尚属首次,它加速了航空发动机的研制进度。 <BR><BR><STRONG>4结论</STRONG> <BR><BR>(1)对前后冷气导管激光焊工装的设计要求合理,选定的工艺参数适当。 <BR>(2)用连续CO 2 激光</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face=Arial>厚度为0.2mm、材质为 Inconel 625的前后冷气导管,焊缝抗拉强度可达母材的95%以上。 <BR>(3)经航空发动机地面试车表明,CO 2 激光焊用于前后冷气导管</FONT><FONT face=Arial>焊接</FONT><FONT face=Arial>是成功的。</FONT></FONT></P>
               
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