请教无心磨床轴承零件断开问题
师傅们好,我用的是无锡M11100,400mm宽砂轮(现在砂轮直径是460mm),350mm导轮,加工轴承套圈的。工件直径50mm,宽度11mm,用手推料方式送料,在磨削区时工件有断开现象,现在的中心高的16,位移量占其90%,导轮倾角3度,修整回转角占其90%。磨削区域有80%----30%都试过,仍有工件旋转史断开现象,压火花时离进料口处约100mm,旋转均匀无断开,但是加工时工件表面会出现阴阳脸现象,就是一半尺寸外观好,一半尺寸低且粗,有大锥度,请教各位师傅们指点。 本帖最后由 znzgy28 于 2011-9-9 22:42 编辑导轮倾角太大咯。。。调小点。
阴阳脸是区域太前。砂轮太细!
导轮倾角1.5-2吧回转角1
有效请反馈。。
znzgy28 发表于 2011-9-9 22:35 static/image/common/back.gif
导轮倾角太大咯。。。调小点。
阴阳脸是区域太前。砂轮太细!
导轮倾角1.5-2吧回转角1
您好师傅:我们做44610轴承,壁薄,怕变形,圆度不好,所以这样分配:磨削余量约20--45丝,分四遍磨,从表上读值看,第一遍磨到+25丝,第二遍磨到+17--18丝,第三遍磨到+12丝,第四遍磨到+7丝。断开这种现象,第一遍没有阴阳脸,第二遍没有,第三遍、第四遍就会出现,每遍都会重调磨削区域。第一二遍火花偏前偏后都没有阴阳脸,第三遍就有了,火花偏前,但不是在进料口。从现象看,中间不是每次断开才会出现阴阳脸的(因为水多,看不清)砂轮是80KV,磨削区域往前会出现阴阳脸吗?请问什么道理?磨削区宽好呢还是短好?从我们手推料的角度看。 我看你的预留是否过多?最好是把你的图纸上传看看...... 您指的什么预留? 本帖最后由 znzgy28 于 2011-9-11 18:21 编辑
叫机修工把静压导轨的油路清洗下。。用表打打。。。下面的只作参考。一般细油管拆下来洗洗就ok了。。很快的!先排除这个,再作打算!
产生原因1:静压导轨未调整好。排除方法1:1流量经验调整法:将工作台或砂轮架滑鞍吊起搁于床身或垫板上,将减压阀调至 0.5~06Mpa,润滑稳定器压力调至0.15-0.3Mpa,再逐一调 整各节流器,要求调至油液流出时呈滴状与线状之间,也就是连续点滴接近线状。根据导轨上润滑点的载荷重量,一般工作台中 间的流量少些,头架端略大些,滑鞍应在近砂轮端大些,反之,平导轨后端小些。 ;指示器测定调整法:滑鞍和工作台不吊起,且选择常加工零件支承于顶尖间,且采用 : 灵敏度高的千分表为指示器。在各油口放置一只指示器,压力均 调至规定值,关闭各节流器,然后逐一调整使各点起浮值达到 0.002~0.02(H147等可以在0.002~0.03mm)。注意:调整时不宜过急,前后左右腔起浮相互照顾起浮量调整后应关闭油泵,待油膜基本卸掉。观察指示器读数,再启动油泵,反复数次达到稳定。润滑油在进入节流器管道前增加纸质筛检程式。产生原因2:油液不洁,堵塞节流器。排除方法2:调换清洁油。产生原因3:节流器螺钉松动。 排除方法3:调整后必须锁定,或通过增加阻尼方法防松。 产生原因4:导轨付接触不良,造成封油泄漏,砂轮架前防护不善易使磨屑与冷却液混入,造成滑鞍导轨前端加剧磨损,使前腔压力区泄漏。 排队方法4: 修复导轨,使封油边保持良好,不许有豁边;刮削完毕后将每区 域的平行槽之间部分刮去0.002-0.005mm,形成油囊提高静压- 作用。正确安装防护,防止磨屑进入导轨区域。
静压导轨前段时间已经调过了,难道阴阳脸和他有关系? 请教各位师傅指点啊,要不然,我得到南方学习了,晕。。。。。 应该就是导轮倾斜角太大了,可以将其调整到1.5--2之间,将水平角度调到1.2--1.5度,位移量调到+6度。试试吧。 换一支新的金刚笔修正导轮。 阴阳脸指什么 导轮松了吧。。。 工件直径大,导轮的倾斜角度过大,造成工件移动速度大于自转速度
你把倾斜角度调整小一点,位移量调整成修导轮后面直径大前面直径小的状态,这样可以增加工件的自转速度
修整角小一点,1度或者不修
你这个问题应该和位移量和倾斜角度有关系 请问中心高的高度高,是不是不好推料?中心低了好推?我在南方看到M11100的机床,磨加工45mm的轴承零件,中心高是24mm,纵向速度很快,前面一人上料送料,后面一人接料量,推料接料行云流水的感觉,一天5万件,真是厉害! 我们加工过程中总是有阴阳脸的问题存在,上次,我把导轮修了,位移量往大搬了,修完后,磨削区域特别长,导轮倾角只能调到3°磨削区才好。现在我是调位移量?还是修整角? znzgy28 发表于 2011-9-17 12:37 static/image/common/back.gif
导轮松了吧。。。
你好师傅,砂轮导轮轴的间隙轴窜都没问题的。断开,且有阴阳脸现象,我们从40mm-----80mm的零件都有出现,前期有,后来基本没有了,再后来因为加高中心高后又出现了。理论上我们现在比前期水平要高一些的,但是却又出现断开阴阳脸的现象。原因是:1推料不好?2磨削液?(我们用的是碱水),3导轮倾角大?4位移量不对?5修整角度?像我现在这种现象,倾角3°,修整角2.5°,中心高18mm,位移量15,是否对?改哪里?谢谢啊!!!!!!!!
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