请大神们帮帮忙啊。
1080加工组合垫,2MM厚直径15.15MM,加工成14.9-14.85.加工时穿在1M长的长杆上,不要光度不要亮度,只要大小。现在是一下加工30丝,但是刚对好尺寸,再磨两三杆之后,就变成14.95的了。这是为什么啊?怎么调整啊?我也不知道是什么材质的,现在有人说让我换M40粒的砂轮,以前是用的M80粒的,最近换了一个N60粒的,还是不行。还有人说让我把导轮的转速调快点。现在我到底该什么弄呀。请大神们帮帮我吧。
工件是否能在芯棒上旋转?如果能旋转,就是一种片式修整器,可以修整砂轮。 有的时候工件在长杆上自己旋转,有的时候工件和长杆一起旋转,如果工件自己旋转的话,是不是磨的就会慢了呀?还是快了呀?怎么弄才好啊。听别人说是让长杆在细一点。 441784285 发表于 2015-4-15 00:08
有的时候工件在长杆上自己旋转,有的时候工件和长杆一起旋转,如果工件自己旋转的话,是不是磨的就会慢了呀 ...
说的很明白了,如果自己旋转就是片式修整器。这种方式是修整砂轮用的,所以砂轮被修小了,磨的活直径就大了。
建议想办法将垫圈固定在长杆上再磨。另:长杆一定要直,最好是磨过的。长杆长度可以短点。
zxq0220 发表于 2015-4-15 08:22
说的很明白了,如果自己旋转就是片式修整器。这种方式是修整砂轮用的,所以砂轮被修小了,磨的活直径就大 ...
谢谢,我按你说的试试,刚刚开始接触无心磨,具体的不是很懂。
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