a601563906 发表于 2016-4-10 15:22:14

无锡1040无心磨

磨的是10.3x100的工件,共磨1次粗磨10.1:中磨10.015,精磨10—9.995
第三次精磨了磨出的产品两头大中间小,请指教。

a601563906 发表于 2016-4-10 15:32:09

磨的是钨钢,导轮也修过了,角度也调了,就是调不好55555

研磨者 发表于 2016-4-10 21:50:59

修砂轮的方式 介绍下,还有角度的搭配 ,这2点很重要

a601563906 发表于 2016-4-10 22:10:18

研磨者 发表于 2016-4-10 21:50
修砂轮的方式 介绍下,还有角度的搭配 ,这2点很重要

修砂轮是用一根10.6的铜棒反复通磨,导轮角度1吧

a601563906 发表于 2016-4-10 22:13:07

a601563906 发表于 2016-4-10 15:22
磨的是10.3x100的工件,共磨1次粗磨10.1:中磨10.015,精磨10—9.995
第三次精磨了磨出的产品两头大中间小 ...

两头9.999中间9.993小了五六个

junfeng 发表于 2016-4-10 23:01:14

两头大中间小比较好解决主要原因是导板没调整好,如果是中间大两头小哪就麻烦多了

研磨者 发表于 2016-4-11 20:51:11

你这人想帮你都没办法,问你修的时候怎么配的角度,回答的 让人怎么帮你


李梦梦 发表于 2016-4-13 18:19:17

junfeng 发表于 2016-4-10 23:01
两头大中间小比较好解决主要原因是导板没调整好,如果是中间大两头小哪就麻烦多了

中间大两头小,除了调两头导板外,还有些什么方法?我困惑了几年都没解决到。?!

cuidongdong 发表于 2016-4-13 20:21:38

李梦梦 发表于 2016-4-13 18:19
中间大两头小,除了调两头导板外,还有些什么方法?我困惑了几年都没解决到。?!

如果机床精度没问题的话,就肯定是调整问题了!相关角度没搭配好!不妨说的详细点,说不定可以帮上忙!

cuidongdong 发表于 2016-4-13 22:20:28

cuidongdong 发表于 2016-4-13 20:21
如果机床精度没问题的话,就肯定是调整问题了!相关角度没搭配好!不妨说的详细点,说不定可以帮上忙!

如果确定导板没问题的话不妨试试减小导轮修整角,垂直倾角,水平角!拉长磨削区再试试看!

李梦梦 发表于 2016-4-14 11:44:42

cuidongdong 发表于 2016-4-13 22:20
如果确定导板没问题的话不妨试试减小导轮修整角,垂直倾角,水平角!拉长磨削区再试试看!

都试过了的,没那么容易哦

13哥 发表于 2016-4-14 23:43:04

修整也有问题

hongweihai 发表于 2016-4-18 00:22:07

国产机器…将就将就吧!到了一定境界的时候,是综合性累计误差,不是一方面可以解决的。

3167000862 发表于 2016-4-18 00:27:54

李梦梦 发表于 2016-4-13 18:19
中间大两头小,除了调两头导板外,还有些什么方法?我困惑了几年都没解决到。?!

那么简单的东西。不知道你们是怎么做的

3167000862 发表于 2016-4-18 00:31:10

我今天用1080磨床都没事。以后不要谈理论。应该谈点实际的东西。

虹山工具 发表于 2016-5-1 22:17:15

导板平面和砂轮轴线不平行的可能性较大,导致工件走刀偏,使外形呈现双曲线,这种原因可能较大吧,先看看排出了再说!!
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