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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大* X2 o5 r% O" ?
产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大# }2 a( d8 P3 h/ K, }
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等! P# }( P- O5 g
产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
: ?3 u# U4 C! B* i7 {排除方法2:更换阀芯消除过大间隙
7 q5 y/ ?, I' m5 C产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭: % @! y$ c2 o, }8 o' f
排除方法3:放完空气后及时关闭8 i/ Z2 J$ _2 u4 I; r, R" ?3 d# R
产生原因4:换向阀没有达到全行程! B" s2 n& w3 _$ U  X
排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位
7 U+ v, |; C$ W, a# O$ t) p产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性- G0 }. y4 m, N: s* L% R# {
排除方法5:清除杂质交换油液
7 B: N! M- T" F) W0 v8 n# m6 H4 z产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化
/ i* ~- B3 m, M6 l0 g  N排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动
- X; C7 S' n5 U$ |& G7 e+ }" a9 q% z2 ~7 U4 ^
2工作台换向时左右两端停留时间不等
7 F' @9 W+ `, i- r% k6 h! {产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
2 V; h7 k" w5 s  \# X8 d8 |0 G排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度
2 j' Z6 {- X8 j8 E/ B产生原因2:换向节流阀移动不灵活
+ Y2 a6 Q+ S2 |& B" y, h3 h9 o3 D排除方法2:重新调整,清除污物
8 |) O0 O" V6 n+ O; q6 r' |8 Q产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良
& J: _1 {7 N7 A排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度- H/ A; I( N* K& x2 M0 a
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大
/ N& }* J  i9 `) b, Q, Z: m# Z排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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