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IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
- G8 e" n0 d/ e- @) s) d 关键词:离心泵;润滑;密封;振动
" N: D8 U. Q; `+ w! \ 离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。
) U) V, ^4 X6 X- J2 O9 Q1 d 我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:
+ x; h" e7 G0 i# e* u w a* R( s 型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。
. t6 @0 o7 r( c: I) _7 R& b9 P 这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。
' E! Y+ {, T* K4 m# a 1、润滑方式改造的历程
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1.1毛毡密封改为单层骨架油封
* G* U9 p) `: \8 q% T 原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。
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为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:
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①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。
6 O! w" s7 X. _' K2 p$ O5 a ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。
' w w+ T' e4 i: _3 K, Y9 b1 G* o 经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。
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1.2单层骨架油封改为双层骨架油封
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为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:
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试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。
' \! ~, P" R" C* B* ~5 a& ~5 Y+ O) ` 2、骨架油封的缺陷
$ W% }4 n/ X9 F( K3 G% @3 s4 X 将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。
. U% N [1 T/ `) c, E4 t 在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。
2 U6 i! N3 @% {. s; ?3 X 3、润滑脂代替润滑油
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目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
% O6 a& o3 r( f4 g- F2 u: S* Q: E 3.1改造方法
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考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。
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3.2具体方法如下
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①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
" _& F$ Q0 N0 q; O ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。
! J0 I1 o4 t( ~! x ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
3 K) ?. T4 x+ E( c 启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:
* ?, ]* N$ n) s( m( C U# D 表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃
2 P( b) ^8 a+ X% e' y- d0 }
0.17 40 41 35
5 Q" ]$ s3 Z& f1 U( U 0.33 42 44 35
3 l, l, R7 T0 }7 f, g+ ~ 0.50 44 47 35
7 A: v: `$ ?6 M. G 0.67 47 50 35
+ V4 d6 o1 L) l& |* @ 0.83 49 53 35
" @0 G# s, Y) O" Q6 z
1 50 54 35
4 ~( ?& a7 t9 A( r
2 50 54 35
# F) m0 o- L* r, p8 c 10 50 53 34
" j( g2 r5 H. d: w; y; `, C 240 45 50 32
0 i& T) t% I8 g9 t# p6 G7 c. P
720 44 49 31
1 C: w7 T6 U, ]& x% } 经改造后振动位移为0.04mm左右。
, i2 H9 e) ^2 t o; p: c9 t 润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。
1 i) k! _# f1 \. ~7 p9 }5 J: o3 ~ 3.3润滑脂润滑效果
0 k& ^6 \5 y; ], k3 v" a$ p; o/ c$ k/ X 润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:
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①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。
1 P( C& _5 Y% n+ ~+ ] ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。
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③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。
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④改善了岗位环境。
* k1 n* R, ?# }" E! }0 G% ^ 4、结语
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总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。
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