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目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺
) ?3 X* a5 A* G' B1 g1 W 热处理氮化要求:
( D# M+ @; D9 ^% L3 g6 F a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
: {! h! r7 t; `" s8 F b.全长变形量≤0.05mm。 # l# T! Q* K7 p1 u6 u# D, y- c% o
在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
# T* S1 G* Z+ f% i$ c 工艺路线如下: 2 E2 ~2 D, l' `( y: l
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.
3 `4 l7 C0 s! P* s 热处理采用二段氮化工艺。 9 `3 S6 U v/ Y1 H
氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
s5 ?) n0 S5 U; T a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。 ( ]$ v1 i: s/ b- r
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; * E0 z' A: W. B2 @. B
c.检测轴全长变形量为3~4mm。
+ q. x' e0 J3 t. ] 分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺
( o; P- e9 g8 }! C7 u1 R 针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。 - F% O% Q6 l" |9 c [7 P
在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 4 b2 q" v& o H+ N7 C
改进后的加工工序如下:
4 r3 s" ~& K) ?$ H/ T9 ] 锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
2 F' K% c4 h% @# F- U% M5 ^ 氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下: . K3 w( [$ `6 A* r8 ^
a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。
( j0 h, u( f% P$ Z: Q' V/ J. h b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
5 n1 X! z( P3 g0 ^. z c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语 / e$ y. H+ f$ Z. p3 s" Q
在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 【MechNet】 |
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