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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 D7 _8 [3 z, v & ]' u4 X. ]* `. l) _ 障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。 . ]* \* u2 n# c5 Q" Q( E8 C我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数 * j0 c# `: i2 P" d字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通- l s& |8 o/ E 电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。 - K( P$ U: L( X但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 8 x. J/ z& m9 I1 r( T电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件 % I* c1 I0 K! C- T6 K" B多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使 " u' ]7 [5 I2 ?- G6 M* Y故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离 / h( l3 B5 ?( F- Y或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检! x0 E2 E ^" ?" U8 _7 x 查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管, a w9 C7 i7 O8 m( X/ x 脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上 & S$ {+ O4 A$ I$ T1 K3 v" B4 Z& L& l: |故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集2 X! Q x# G& i$ ]% p9 ^. e 成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q7 : Q9 B/ `' o& m时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q75 G, l. G! Q* `! Z) ?6 ~. I; W (LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软 6 x5 C0 t" }9 a/ k8 R( T击穿,从而引起电源短路。 + \, i8 l4 f& e! |2. 快速过程的分步模拟法" b2 Y7 ?, R9 o1 [4 ? 有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程* ~" P: f7 C4 R& E7 V, O. l ,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般 ! Y* W0 E: V* m仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流 / b6 @1 A7 T9 Z9 ~0 U可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。 ; D7 G3 z# _4 N经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控 $ l7 m: C$ U3 E3 _制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法 " [2 s9 g+ R& d: y8 Q* d测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下:- v) T/ |/ s/ D8 J" k1 M1 g (1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。 ^, U- c4 p$ G h7 I; Y 为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上0 v+ t8 W- T: o. {! v 过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路+ J# O8 T8 _# F! T 信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 7 F; h* [$ G" A. i' l7 U2 B' k1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,% V6 V, {$ u9 ]5 d9 Z3 s 据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。3 m# [% C3 j ^ 3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障5 M7 v! t/ e( o0 D6 H6 p CT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 4 n7 ]+ Z7 B/ C) D2 T们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正 . D3 n# G9 Q# g/ w常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。' r# P% _9 K( d 但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不 1 B: \. U2 z5 i* d( X7 t0 {' `6 ^稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组) m, F: _' e+ W5 R 脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点 ) h% ?; L2 Q$ u9 [& r就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡 - L4 I. O n {/ D管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三* z! s2 e5 e* @$ t( Y9 T 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发) v2 x9 X, o' d% \- E* A' } 性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可5 L2 S l6 d2 R+ M7 ~ 以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以 - b& S0 T" [4 ~* }) I9 E. r采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限1 {! N% y: F+ Z 流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。 % }% J7 m' W% m6 M; Y' G& H4.诊断多种故障综合症 ]# g, y3 r; `下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊 . v4 x$ G. H9 C6 h0 Z# A" W断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重,& k Q' f3 h2 q2 t/ p6 l1 V 可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级 + P8 y* o, ?4 N. |,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路, 7 }* G' O$ a- _输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如 ) G/ R% R0 w$ z2 ]6 E. {! S下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转; 9 k7 ^- K/ s# s) ~" y(3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。 ' T- }4 a, m/ h- m8 P8 N这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故( k; N5 J$ ~4 O6 K8 ~' p 障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做) ~* h4 I; C1 |% A7 `( i4 D) k 出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板,, e5 ]2 r" \/ Z/ o0 G1 G! T! a 通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内 & v4 Y4 W( h! F9 b6 ^部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故5 l0 ]9 P; @2 N 障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯 . u7 Q2 g3 P# |$ f r8 W等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起, 3 G2 G/ j6 |& n) x |电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故,& N/ a: l' z1 p* z8 R 我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换% @& ` v% [; \ 向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。 : e1 g0 q7 n# r0 |1 F8 D5.PC接口法- U7 x% K- A3 D' @ 由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口/ I# l% F4 v% F) v. ~4 e% [( D (1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出 $ u( Z& I% g( ?/ |来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故1 C5 P* j$ o* [ 障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧) ( U) A( P* ~8 m' |4 s接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC 2 @9 _) R, v& \4 [' Z$ `(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口- o: k' K: e- i. S3 } 信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号0 B: |$ ~4 N5 u# [# K) L 后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图 S5 d, {% V6 x- X+ ], a' J, j程序。: j2 b& {* e3 _* j. v6 U5 F 6.西门子3GG系统数据异常的恢复. d. j; N/ R2 m: G+ R 瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统% L! n# r0 h3 ~2 j" P: s3 q& t) \9 Z 具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障) x% J' k3 F% j0 P5 L 。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的 : E. B0 T' ~) C5 i4 z8 D自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果: l9 R: X/ |7 z6 \! Y/ T# \ 电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板; ' E8 g' ^4 ~ v7 l" W! w, M3 b5 q如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。7 E( z% j* A1 [9 H 0 m; J( n' Z) J但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软8 k: Q$ e+ N6 d) f y9 x) y, h 故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均0 c) Y" P1 w, x9 v4 ? 有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。 * _" t* U! f0 x" _3 i象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清. m$ ]1 s. O7 |8 W/ e 步骤如下:) W8 i g# W, q1 Y$ | (1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;2 K: X$ ^# \( v) M (2) 3GG系统的初始化;& E: s2 i5 o3 I4 U- y (3) PLc清零; 7 U5 i5 L/ {- o2 U- f(4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内 / N# y& C+ Q) W5 \4 c. @8 F! J- |( l存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。 9 X2 P$ J7 O& j: H(5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。, t: ~8 X" M% [ (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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