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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 8 B( Q8 P/ R% Z4 B# L# u " u( n% U3 d% {8 a 障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。* ]1 n$ m" J$ ~. }2 O% G1 o 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数6 D! I* w. A) }* q+ @% M 字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通0 v) {$ W8 D6 u' o4 R4 G 电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。% Q) S4 P4 S4 x2 M 但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 ! B" N4 a c( l. V" R( j电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件% U: c W3 k0 Z( y* l, b7 Y5 ~. H2 i 多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使 * c( G' a0 h% h0 g( H故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离* P* U$ Z4 ]+ T% q1 W4 V 或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检% x/ d3 y& A0 h& v' B3 @ 查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管4 x- b J( a8 y5 {1 i9 E* m 脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上 4 ^. Y4 U- V4 ?2 O6 N' b1 l故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集 % ^! ]$ h9 N+ g0 i2 D$ ^2 Y" E" G成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q7 ^# K0 R; B6 v2 B+ Q: e1 l# U 时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q7 " @. J, B0 ~6 x9 I# z(LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软 + E' b, @: X' z3 H) L9 j1 g# {, ~击穿,从而引起电源短路。 V9 R# Y" v- P. O T2. 快速过程的分步模拟法: F# o b6 e( O' ]' b 有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程 6 z& B! {$ @; w, c7 t,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般) c4 N) x' [% N 仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流) ]0 Z9 B! F: Y$ B( p 可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。7 y# h' H( L7 A# d. M 经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控 . y( `7 C: d, a+ \制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法 6 y/ f E6 _# ?& ]3 |: Q/ i测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下:5 o8 m' a! F; _ (1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。3 D$ x; l" c$ c* o( g$ O! j 为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上 2 O2 K0 [& N, x0 h! d% R过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路 . f0 J$ h* A1 M6 h7 u信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 : _' N+ Y/ f u! f% m" l( u1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平," |: U) _5 ]: [* g7 p 据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。 0 [. K. S- Y# a6 T9 g0 S* \7 W/ v+ f3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障 + I L0 B5 i2 K" {( D3 Y. {CT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 $ i* [0 `, c9 h6 d. C: Y4 U1 h们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正 " l9 i- a) {) v& m+ b/ V3 Y) H# a% H常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。; P: e7 ~" n- i9 w7 j 但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不 / Z! }7 z3 A9 `3 C. \$ B" d- K稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组 3 R4 _8 D6 H7 Q! J; b( F$ i% d/ w脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点 2 t* ?4 g9 g% u" |: t ?$ T就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡) d; H# B6 p: z# U 管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三 A& h$ Y ~, a7 L 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发, v% \; E- a4 E# K6 k/ | 性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可6 K. ` I8 v# T' q! W: ? 以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以; e M. Y1 [1 I! } 采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限 9 D$ ?9 D! u9 V; Q8 n流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。 7 ?6 {7 D$ Y d4.诊断多种故障综合症 ; Q8 h6 ^' j' O" ]. g下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊# I+ s6 D- O) F: o: {: b" s- Y 断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重, 5 K" S* [' Q# q2 y$ Y可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级/ ? r2 M" F0 t- A: R" Q0 } ,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路, * b( ~1 p; U6 V3 J输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如 ( B; K( A1 f. K# Q下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转;/ C8 R4 t+ _0 }" w (3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。 % W6 y5 i8 f' z, ~' q" `5 U% X这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故 5 \7 Z" W6 F3 D+ M( ^4 g. m障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做0 L/ q3 z$ u, j( T' d 出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板,4 L$ o' {5 z# B3 f8 M 通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内6 X2 k9 p( |9 Q) e) K 部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故 ]1 S4 C9 s. {- y; K+ X% [: o 障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯 8 r" u# k. e6 E* a等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起, + ]: a( N0 m7 ]电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故, * a4 q1 ~% k' f$ [8 Z, K我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换 1 q0 }) F. q: u) B" U( b向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。 ; t* q/ `2 b5 {5.PC接口法 : X+ ^; Q5 X7 G由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口 / t5 R, F+ o9 V: c(1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出! [ O7 N# b/ @, q9 r( m$ s$ A 来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故9 Q, ~' ]) b! b7 w 障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧), x6 `+ e# B- N: o8 c6 o _ 接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC 6 q) f# A% w4 _5 w(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口 3 ?( b$ t$ s5 {3 Q: l$ a1 q. n; X信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号 4 Y8 ]! E0 z% B: r1 a- l后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图 9 u8 p! g. m9 x, ]/ N; s9 ~程序。 % I& H4 R( x# n0 l6 t5 |* F6.西门子3GG系统数据异常的恢复% P' S$ [& b; Q1 B" n 瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统6 W! v. I/ A l5 J4 _. o 具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障 E0 h7 z. Q% c1 u$ ?。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的, n- [2 K3 R% P( R5 N 自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果( a5 }9 H/ y/ a, N 电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板; 2 U( h9 J# j' Z5 x' ], X. }如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。' e7 z' g' m' z2 [( @ 0 @( n4 m& y+ e8 x但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软 6 u6 R1 {, g1 E, L故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均% W& n L) a. {+ | 有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。 " P- k3 I7 R1 o) S; R象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清 Z4 c* P) ~+ ?/ [3 M5 @ 步骤如下: 5 M# X8 k' Q2 T7 o8 u(1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;4 W" _- }) e2 k (2) 3GG系统的初始化; ( `8 W( {( E) s- ]9 G( y- q7 F u(3) PLc清零; & _4 d0 ]7 g6 D- {; _- o1 e' v( H ]% \2 Z(4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内( ^9 h% y+ X, p( @ 存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。 1 q5 ?: n2 h* p4 b$ U/ C(5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。2 c7 I E6 \& E1 b8 D. s- |( z (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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