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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
3 Z! E: g# b! ^' |- J! q; Y  关键词:离心泵;润滑;密封;振动
; c) F8 ^0 F; s8 m4 s9 E  K* ~  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。7 P- S9 J& L1 A( `% l- `: g% V
  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:; }( a( H4 I. s8 @
  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。
. W! h* J7 o; T/ A' A( S8 v  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。5 y* v5 O# W6 T" j3 h+ d5 Y
  1、润滑方式改造的历程( O1 e* S2 }. q* P3 y
  1.1毛毡密封改为单层骨架油封
0 u7 |$ B4 q) k$ ^  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。
5 l2 x& A) g9 \# x9 L  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:3 i; Y1 g- r2 l. q& V2 Z7 Z$ x1 t
  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。
1 P$ ]7 r, b( j! ^% k1 k: D  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。$ c5 ?/ F" a, f' j* s7 U
  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。; ^( x! W1 b" G
  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封5 l+ t, r! b2 H) F9 E! D- Y
  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:
8 |; j/ _$ c6 r  M& t% M6 r1 {  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。
' E& `+ L& O; W2 A  2、骨架油封的缺陷, H5 z1 d8 c. j
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。& e9 _* t4 K: u4 ^& |
  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。
/ a2 Q! T' R" ^# q7 Q  3、润滑脂代替润滑油
- P7 T9 p( t7 B9 ]* x; r  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
- k. h* @4 p: E% {3 W+ r7 P; ?  3.1改造方法8 i. L  v0 S$ v; L4 k( M
  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。: [( ?$ Z  o1 y8 n
  3.2具体方法如下
& m& ^9 y+ v+ [3 |  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。2 x5 l: [% ]: U
  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。/ q, G) j) T0 F8 n
  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
7 p$ x- J. [# Z  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:( ~. {2 _: h% D/ J, ?( w
  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃9 Y2 ?8 D8 V/ D6 J. s4 U
  0.17 40 41 35
$ a2 p3 w- [& b1 d" V  0.33 42 44 35
1 w9 f1 C* j6 B: z# v  0.50 44 47 35/ m+ N7 R" c+ E: ]
  0.67 47 50 35- R7 X$ A* f# }. J7 p+ ~# l
  0.83 49 53 352 R4 R0 @$ k) F7 W& ]* i
  1 50 54 35/ Y1 {# Q; Y5 g3 A+ ~# I) @
  2 50 54 35
/ T( o5 ?5 N( m8 a  10 50 53 34. l: E! p3 Y+ l& j2 m; ]. l! k
  240 45 50 32, u9 `* j. `  C; n
  720 44 49 31; Z2 O/ O$ f/ N! [+ X
  经改造后振动位移为0.04mm左右。# c% ^6 n* i4 Q( F: [
  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。+ T; y4 @) [3 N  R9 U2 b  u
  3.3润滑脂润滑效果" N0 }6 ]; N8 D# U& I& q  y/ a
  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:" S) C1 f; O+ c* \0 d$ o' t2 w- r/ Q
  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。
: X# b2 F9 g$ ^  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。4 ~! N) z& p8 o0 Z
  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。6 w0 Q( f, m5 X- O# a6 l
  ④改善了岗位环境。2 U8 I7 H7 l+ J* p* A
  4、结语2 n7 g& `# g5 B9 U0 {! G  c
  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。
) ?  y. o  b1 J6 N9 V( ]文章关键词: 离心泵
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