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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。8 T, e" Y1 F( [
  关键词:离心泵;润滑;密封;振动, L8 a' N7 f( L0 P6 H8 m
  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。( p0 X  n2 {( K$ A' y
  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:
5 n: I5 @! Z' D1 U8 t  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。
9 Y8 T* E" m+ u  a. }  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。/ s% J( A9 L7 w  Q! R+ f
  1、润滑方式改造的历程
& I- I8 n# E  F- r  d+ H5 _  1.1毛毡密封改为单层骨架油封4 n$ r$ O8 m" ]% s$ K  ~
  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。) j1 N# i% W' d7 ~' c/ J5 U
  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:
. @3 Z$ X( g8 u4 q9 K+ \' Y  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。7 L; t9 t9 t$ F
  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。
6 g) a# Q5 s. k3 {! p  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。0 {( \- t' l( ^+ ]0 @. o
  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封
' o2 Y3 w4 b# w$ s  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:
* Y6 g2 p  U9 g. j% P" e2 g  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。8 x4 X; x7 J+ c1 r# i
  2、骨架油封的缺陷. C" g4 Z# ?3 y( m
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。
  }: U* Q2 \7 n  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。& l# X7 T1 [0 i: k( R
  3、润滑脂代替润滑油
, G. s) R8 d' z5 k6 J  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
1 z' e* h4 c9 ^- L9 h0 g$ v  3.1改造方法
) i7 A  _/ j5 {  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。
: p, @5 ~% J) M( M3 D  3.2具体方法如下
! {4 q( T2 E! s3 |! _, F$ C  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
- X5 |+ u- r4 E9 V( L$ v' w5 A, u  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。
( G, ]4 V& ^* K/ h# n& V  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
0 D& M( k5 M' L' f  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:+ ~+ s2 `/ Y" s9 p0 ~; p$ R
  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃" q  z1 p3 V: ]" K7 w
  0.17 40 41 35
2 {. \8 t0 b0 O( h! ^4 C  0.33 42 44 35
( h  b# q5 z! i2 `$ ?* [  g  0.50 44 47 358 |2 L% l- @- p; X0 P; W+ u+ b
  0.67 47 50 35
1 b/ B* z" r; c/ j" j  0.83 49 53 35
" u6 k' F+ V' ^  k; S  1 50 54 35+ r- H& P$ ?7 v/ z9 Z
  2 50 54 35& Y. @- N6 J5 d2 l0 A9 |8 C
  10 50 53 34/ @3 N6 L0 D1 y) s* O
  240 45 50 32, X2 }3 K9 Q* x7 Y
  720 44 49 316 Y* k3 y( g8 r; D; ~! B
  经改造后振动位移为0.04mm左右。; B. W; v8 x4 j$ z: z! p
  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。& G" Z8 z( Y  {. c4 B2 M
  3.3润滑脂润滑效果* N  q' [. z' \, r' W
  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:" |8 k8 ]5 B" q* M' {8 s8 R' S
  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。7 p5 t0 Z5 x9 ~  C$ z( A8 |- F
  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。
' l. t& v! n% M7 i: g) s  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。
0 u" ~! R2 J) n" m% A  ④改善了岗位环境。
4 I, @: y! S$ g' O" b6 B  4、结语
' F2 T/ B6 R8 Q1 G7 o  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。
( b) \7 B+ y, r" p2 y文章关键词: 离心泵
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