找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 451|回复: 1

基于动力学特征的磨床床身结构优化布局设计

[复制链接]
发表于 2011-6-18 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1 引言  J+ w6 x2 d4 H2 r
床身结构的动态特性与机床的整机性能有着密切关系,提高机床床身的动态特性,对保证机床的加工精度具有重要意义。传统的机床床身设计,尚处于经验、静态、类比的设计阶段,难以考虑机床零部件的动态特性对整机性能的影响。本文借助ANSYS软件建立内圆磨床床身及改进方案的有限元模型,找出床身在动力学特性上的缺陷,并对模型的动态特性进行分析,探讨实现机床动态优化设计的途径。
3 Y7 I4 ]' O) C1 {. e  j2 分析模型
! S/ U4 b" G/ r$ T# A结构的动力学模型及分析6 I2 Q( \0 S7 X! q4 W! q
床身长2160mm,宽760mm,高750mm。导轨形式为,—平导轨,内部有两条横向垂直筋板支撑导轨。床身前壁开有大窗口,内部筋板纵横相间,并有多条加强小筋板,底部为封闭形式,床身外壁厚18mm,筋板厚14mm。
% U, p  f6 e3 i* y! ?% Y 2007319111849.gif
2 y* @) B4 B% P4 ~' p* n  b图1 磨床床身有限元模型及振型示意图$ `4 G& g+ \& n" R, C' t
床身采用体单元建模(图1a)。第一阶振动频率为289.5Hz,为相对位移量较大的扭转振动(图1b)。这反映出原床身在磨削力激励下容易产生大幅扭振,使磨削表面产生振纹,导致磨削精度的下降。
' g9 y; S9 a6 L4 G& `造成抗扭刚度不足的主要原因为床身内部筋板布置不合理、床身正面开有大窗口而使纵横筋板断开所致。针对上述分析,在考虑床身外型尺寸不变的前提下,对床身内部筋板结构和布局作相应的修改,提出了四个改进方案。本文将分析床身内部筋板数目和布局的变化对结构动态特性的影响,为实现床身的优化设计提供必要的依据。
. X: D8 m4 Z% A/ D" K改进模型
9 c7 j: t7 Y/ {! ~$ d$ ^由于床身基本功能的要求,其外型尺寸基本上是确定的,所以内部筋板布局是调节床身动力学特性的较好着眼点。
$ N! f3 x4 N- a6 b$ N改进型床身底部采用非封闭结构,外壁厚16mm,内部筋板厚12mm。同时为保证床身导轨具有较高的静刚度,改进型床身内部支撑导轨的横向垂直筋板不变,V—平导轨的间距不变,其它两个方向的筋板布局如图2 所示。" t8 H; V3 T3 X, g+ R7 Q9 Y
200731911191.gif / x6 L* b: S7 @
图2 床身结构改进后的模型
3 a' {, U' k! o9 G$ _' ~床身的振动特性比较表" Z4 o, \" p( z2 j/ O6 W+ N; p
第一阶频率
7 P" @* K* b! z% Q/ j(Hz)
5 I6 `1 n" k# G7 @, Q振型0 h3 \+ X: \- V# v# x2 ]2 u
导轨振动模态相对, U( b) p) l: o! [  Y- E
位移量平均值**
+ ?. C0 p0 P' W: R1 m8 U原床身4 Q2 |1 I% R# K
289.5" r1 @2 C5 w/ j. T
扭转
2 b* O+ X" e1 d0.7450' f% n+ c7 r& k) n5 ]/ x5 r
改进a型+ }. i/ v& s8 i/ D
440.6
: A/ }4 D: m# }6 G0 m" u扭转
# O: I) }* I, _$ p9 e0.6021
( D' a9 ^) }* n7 i" }改进b型/ f  x1 W& R+ n6 o6 z) a/ H
347.6/ b& B8 ~* E7 a+ G1 d8 f
扭转* a7 O8 I! C) R2 q( |
0.4371" d/ W; v2 [' U& u3 l1 u
改进c型" }+ Q/ U/ `" t4 ?
424.0
; N2 Q+ @; Y: z7 o5 B扭转3 D( A( M1 Z8 _4 M6 o6 Y* h
0.7313. _$ v+ F, Y' s9 ?2 y
改进d型' @* q8 l1 k) _8 H& ?
375.0' W* ]2 h: B2 C$ v
扭转: f/ B. H- h9 v% R$ l
0.3671
/ m3 W$ G# l! X8 H, U**为同一归一化标准下的机床床身V—平型导轨相对振动位移量
) _8 ]7 @$ \3 T4 ~  m对床身有限元模型进行模态分析,结果如附表所示。从表中可看出,改进型第一阶扭转振型的固有频率比原床身均有很大提高,根据w1=(k1/m1)½(式中w1为固有频率,k1、m1分别为对应的模态刚度和质量)可知,改进型床身的抗扭刚度有了显著提高,达到了对床身改进设计的目的之一。
. }5 z" c7 C) e! {" A可见,床身的水平筋板能明显提高床身的抗扭刚度。改进a型内部有三条水平筋板和纵向垂直筋板,改进c型内部有两条水平筋板和纵向垂直筋板,其动刚度都很高,但导轨振动模态相对位移量却很大。改进d型的动刚度小于改进c型,但导轨振动模态相对位移量小。这说明以板块结构为主的床身的动态特性受各板块振型的综合影响,不能只凭动刚度的大小作为评定指标。) j. r! q1 {: l3 G3 ]& ~9 y
改进d型比较于改进c型,多一纵向垂直筋板,但反使抗扭刚度下降。改进b型和改进d型仅有一条水平筋板的位置不同,却造成其动态特性有较大的差异。由此可见,片面增加筋板并不一定能提高床身的动刚度,它是总体结构综合作用的结果。
3 v' n. x2 G& A, U- j6 S- g0 a& I由于床身导轨振动模态相对位移量的大小是影响磨床加工精度的主要因素,所以要以床身导轨的振动模态相对位移量的大小为设计参考的主要依据,同时兼顾机床动刚度和振型等特性指标。通过上述分析和比较,改进d型的导轨振动模态相对位移量最小,且导轨动刚度较高。所以,经综合比较后应选用改进d型这一设计方案。/ A* ]8 R0 k4 ~
文章关键词:
发表于 2013-11-2 11:31:13 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 14:48 , Processed in 0.144468 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表