找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 238|回复: 0

节能热处理技术和设备在轴承行业的应用(三)

[复制链接]
发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  .高效能的的热回收型连续等温退火炉1 `9 a2 O1 {0 K& P& Y3 }. f  x
  苏州工业园区胜龙电炉制造有限公司研发的这种电炉有两个炉道,两个炉道平行反向设置。每个炉道依次排列有预热段、加热保温段、快冷段、等温段和冷却段。两个炉道中,一个炉道的预热段与另一个炉道的冷却段之间设置热交换机构,充分利用一个炉道工件冷却放出的热量,作为另一个炉道的预热用,可以使进炉工件加热到400℃以上。' v% n' ^/ v) ]( \9 u
  这种炉型融节能型等温退火炉技术与热回收技术为一体,将工件预热作为二次能源开发,具有明显的节能效果。以250KW的SLRTd-250退火炉为例,年产量可达5400吨,年节电80万度,与普通节能型退火炉比较,年节电费用达55~60万元。两年的节电费用就可以回收整台设备投资。& |9 y0 d: L: [) e9 L
  这种炉型加工质量稳定,轴承零件退火硬度HRB89-92,金相组织2-3级,合格率100%。+ }% A4 P4 R! o+ G% @2 b. z8 M
  4.油电、气电复合加热技术
+ C3 B/ X; P* M# a3 [# l' e9 I  ⑴油电复合加热技术% F" ]/ E, a( `( j8 }" z8 w: }! y
  上世纪90年代,东南沿海省市缺电少煤,金舟电炉有限公司创新开发了辊底式油电复合加热等温球化退火炉,成功地将先进的工艺技术与热处理设备集成创新,使轴承钢球化退火缩短至8~9小时,而球化退火显微组织达到均匀、细小、弥散、圆整分布的理想目标;先进的燃油技术使烟尘黑度系列达到林格曼1级,完全符合环保要求。( T( ~: W& V' `
  ⑵气电复合加热技术
+ U8 m4 `8 E/ h6 A# P  天然气是优质的一次能源,金舟电炉有限公司根据用户具备的条件,将天然气控温加热和电加热控温相结合,研发了气-电复合加热辊底式球化退火炉,实现了温控、电控、过程控制机电一体化,退火质量国内领先,节能水平达到了一个新的高度。
1 g# f- z3 Q5 [0 e! l  5.轴承钢智能化退火控制系统, z* u! x( C7 f: g
  河北工业大学材料学院充分发挥学校在数学、计算机、电器、材料、软件等多学科的优势,研制开发轴承钢智能化退火控制系统。在充分利用企业原有退火炉体的情况下,配置的该系统可根据运行过程中反馈获得的加热炉热特性、温场分布、装炉量等参量,智能化地调整各区加热温度、冷却速度等参量,自动控制退火的全过程。无为为操作因素。- q* b& W/ {( J
  该系统的特点是,提高球化退火质量、提高生产效率、节能降耗。
# [  V6 F9 W/ k! s5 s  ⑴退火质量优良:应用该技术的退火产品,球化质量可稳定地获得2-3级组织。可达到SKF、FAG等世界上最大的轴承公司执行的欧洲SEP1520有关退火的标准。为提高轴承的寿命和可靠性打下良好的基础。* n1 ?7 w' `6 z* ^6 S7 q
  ⑵提高生产率:退火周期在连续(推杆式)退火炉中可缩短退火周期1/3-1倍;在台车式、贯通式周期退火炉可由目前一般36小时一周期,降至15小时以内。7 H5 v0 U6 y; a+ k- i
  ⑶节能降耗:用电成本大幅度降低,连续作业炉由目前的电耗280-480KWh/吨,降至240KWh/吨以下;周期作业炉由目前的400-600KWh/吨,降至300 KWh/吨以下。
8 O. r0 D8 {  G' v  在保证退火质量2-3级的前提下,该技术已在许多企业应用于大规模工业生产,获得显著效益。
6 D. p0 ^; S8 w2 M  河北轧机轴承有限公司,由改造前日产量6吨,电耗470KWh/吨;改造后日产量提高到12吨,电耗将至235KWh/吨。* M2 S) Q1 t1 A, u% W- p+ ]* j+ y
  大连龙岩锻造厂,用540KW台车式炉处理热轧轴承钢球,日产量15吨,耗电300KWh/吨,其中低谷电占总用电量的85%以上,退火成本约130元/吨。" ~% z( ]: a9 J  M4 D7 Z
  大连冶金轴承股份有限公司连续四年对三条360KW推杆式退火炉进行改造,套圈耗电≤210KWh/吨,年生产能力已达2.5万吨;两条440KW棒料退火炉,日处理Φ20-Φ130棒料20吨,耗电≤270KWh/吨,其中低谷占总用量的90%以上,退火耗电成本<100元/吨。0 `6 v  g: m3 l) J# z0 D$ }
  山东梁山轴承有限公司比改造前,退火节能1/3,生产效率提高1/3,不仅如此,由于退火组织细,淬火温度降低,保温时间缩短,淬火节能8%。. m% z, z3 l  H- D
  广东韶关东南轴承有限公司生产汽车毂轴承,改造后的退火质量达到FAG执行的欧洲SEP1520的标准,成为FAG半成品供应商,仅此一项年质量效益超过千万元。8 A- n6 L( r8 t6 S. ]' @; v
  多家企业长期使用的结果表明该项技术成熟可靠。
3 a- K0 W% F3 G0 z6 n! R文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 06:29 , Processed in 0.142172 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表