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[资料] 数控化改造摇臂钻床以加工大型管板类零件

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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200821515380.gif ! F+ B2 ]2 i! N* r, e: g# h3 c, `
图1
7 d2 m: B4 `* l( _& `; [& `4 \ 2008215154455.gif
. ]2 |8 F2 J& j4 z2 e1 V4 z- s! ]* U图2$ O# V$ s  p$ l5 K* A
200821515458.gif $ m" n" V% A- I8 @0 i7 T
1.蜗杆支架 2.调整片 3.蜗杆 4.蜗轮 5.工作台 6.塑料导轨 7.机座 8.轴承座 9.318200轴承 10、16.压盖 以11.轴承 12、14.螺母 13.垫片 15.上盖 17.主轴 18.底角 19.挡油板+ P! q0 a5 N2 p; n, M1 x
图3" l8 F& H" e* H
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图4
; V4 t4 x! G  @9 I* K 2008215155955.gif $ F& _( }) J9 ]; f
图5
* G5 ]$ e+ P; H. |特别要提及的是本系统控制轴的输出为指令脉冲信号和方向信号,而三菱伺服放大器接收的是正向脉冲序列和反向脉冲序列信号,两者不匹配。为了使两者匹配,设计了如图5所示的接口电路。经实际使用,工作可靠,效果较好。; S, D  c/ h, T: s
20082151602.gif : w; w. W4 o& E" l
图6
; ?# [; z  p) D2 j! `5 加工程序编制及计算机辅助编程4 Z! R0 E' M2 K/ ?# X
由于被加工管板类零件的孔数很多,而且类型亦经常变动,如果直接应用ISO数控代码手工编程,则计算和编程工作量很大,亦容易出错,一旦出错检查十分困难。因此,决定对被加工管板类零件建立数学模型,采用C 语言编写通用程序来自动生成加工程序(程序流程图如图6)。当需要加工该零件时由PC 机通过传输软件经RS-232数据通信接口传送到数控系统,就可进行加工。事实说明这是一种非常简便而有效的自动编制加工程序的方法。2 e# p: k% Q0 A0 [) I. B  Z2 r
6 加工试验及结论! x  g$ Q% i* O2 N2 b) d4 f( P5 w8 e
本摇臂钻床数控化改造完成后,经检测各项精度指标和性能均达到设计要求。其尤轴的重复定位精度为O.01mm,定位精度为0.02mm;C轴重复定位精度达00.1mm(在2m直径上)定位精度达0.035mm(在2m直径上)。任意两孔加工间距最大定位误差为±0.05mm。经工厂实际使用证明,本机床性能稳定、精度高、操作方便,尤其生产效率大大提高,原先加工一件管板类零件需百余个工时,现在只需要十余个工时劳动强度也得到极大的减轻。本数控化改造是成功的,可供石油化工、热能工程行业加工管板类零件的借鉴。# t2 a* A7 }( U5 q5 Q) D) j7 D
文章关键词: 数控化
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