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[资料] 离心式热水循环泵汽蚀原因及解决方法

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。
" p: M( Q! m* j- H! X9 s' r1 汽蚀原因分析
6 e; @( r8 ^1 l, d1.1 定性分析" n1 a! u. |& N8 m
水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。0 r7 A: O: d3 N% d/ s
水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。( Z( o% m1 B% o% O3 |
(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;
, ^1 B4 A* Y5 A3 g, s# a(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;# H4 Z( c* G2 T7 p4 S* k  t
(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;5 {# {1 O* d% V9 @1 I- J
(4)硫化车间用水量突然加大;
* G" U' c% t8 {7 E(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;
5 b3 w& G& U2 |. g; l( P(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。6 J  Z6 k* P6 M7 ]4 `& h
一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。6 ]) Y$ a. s7 l# j5 x
1.2 定量分析$ V% m# ^0 j( E! Y
附图是除氧加热系统简图。取除氧器内液面作基准高度,定义为“1-1”界面。水泵入口处为“2-2”界面。
4 D" I: k- y6 S3 e9 e 20074711281459267.jpg (1)安装高度计算
$ O3 j: y0 X1 X. PHg=P0/ρg-P饱/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)
3 r" h$ A/ L6 T/ i' F  j式中Hg——计算安装高度,m;
& C& s/ E, i3 ?P0——除氧器内汽压,Pa;
% I. \5 `1 k( f, v& DP饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;& f& O$ u' P" ]7 K
ρ——液体密度,kg/m3;9 B$ O% G: ^/ y1 h) V
g——重力加速度,m/S2;( I; |" ]: Q6 S: B9 T
Δh——泵的汽蚀余量,m;+ _; `# P( C1 w# I2 n6 Y
Σhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。
5 K0 a  _- g8 c2 c. F3 [- i热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。! k' N* d% J8 G2 d5 P4 t
输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。
$ s+ ?! A" g! J) L2 V于是,由(1)式计算:
, F1 z5 E' {4 f4 n9 zHg′=-3.9-1.1=-5m水柱高/ z' p/ {, ]; n/ S, ]5 \% d
这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:
- g" B: n# ^0 Z4 |- p4 b+ NHg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高6 X. x# j# g/ C8 e1 K5 Y* X2 B- Z) d
就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。
2 w; o" q" G7 k  b1 x实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。8 s) z+ R4 i' S" H+ G! V
(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀
+ X6 T1 x( @( l己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:
" X! ]. o7 v' K4 U6 ?h′=10×897.3/998.2≈9m水柱高
& p- S& r, R$ ?# p' v$ o+ |用(1)式计算P0的下降量:
. k. c9 o. o, [! G3 b, _" x+ U令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0' C; W+ J0 K0 @4 t
(P0-ΔP)-P饱=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
8 e; Q( I- m' n  ~0 i∵P0=ΔP -P饱= P饱-ΔP -P饱=-ΔP1 J  @! F$ N* i4 T0 @2 C% A
∴ΔP=39129Pa( Y. @7 b8 e5 C( ?: a7 z2 _
即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。+ }# r' J- Q) J, ~. {. N6 e% L3 m- i
(3)补水量达到多少可致汽蚀发生2 ]  p  Y3 t( Y- \6 Z3 M  Q4 F
管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。" W8 Q! \5 ~& F% I0 n& F1 `
设除氧器稳态运行存水量为:
' |& l2 S& a0 p6 }3 D2 M25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3
; V) }8 ]; F, J# C- B- P在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。
9 p! }2 S' i, U, Z1 W0 i在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。  D+ @0 H4 f2 ^) c" p
设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的V m3水相混合(忽略混合后总体积与17.5 m3的差异):) L' z( G1 [: b
ΔQ1=m1(TCP12-60CP11)
5 x' E& l, O% D. `$ ]ΔQ2=m2(170CP21-TCP22)! z! F- f% t, |! M! D; H; w; U
m1=Vρ60 =983.2V6 b' I$ N( ^5 i8 f& R  S4 f6 I' L
m2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)
& P  R  u: f% G* Y* f$ G; T饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。
1 v$ L. N, e. r+ e1 c& cCP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.046
, H& g3 N. `  u2 a令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:3 c/ i4 [- c, Y* ^6 S; S. s
983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)
9 W, |) o, u5 X+ u( J- M解出V=0.31m3$ S  m8 V  s. Z, ^
加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。+ j; z1 F1 w, V1 @
(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀
$ v3 s; Y  I8 d: b8 s! w' ?当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。
! Q/ E: V. K0 b2 T. v& h这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。  @8 g6 v. m8 C
流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。  W" R7 L! U! N! m7 y: i
在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:6 A3 c  F' k. w
Σhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/2
& ?- Q; g  E& O) U- C: r6 qU=Q/S=150÷3600/π÷4×0.082≈8.29m/S! M( O$ T- _, s) Z& ]6 M" I* R
ξ=2Σhf/U2≈0.032
! R# k7 K3 a% k前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。! U" I' g6 M, [4 ~
令ΔU2/2+ξΔU2 /2=4
0 R# R, e5 t9 g9 F1 ?4 G得ΔU ≈2.784m/s( D' J" n. P4 E9 t* M8 A! t/ c
又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h( |( {6 g! [0 Z* {$ Z; O
即流量突然增加大于等于50.38 m3/h 情况下,有产生汽蚀的可能。% E; A& o) W, g; y/ Q/ s5 b
可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。
. w# e. ]: t2 G/ z4 ~2 预防和消除汽蚀的对策7 b$ w  E$ `& r* H* F
据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:
: _7 `% X0 N) Z/ X# Y  m+ k1 h2 j: m(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。) y3 p" Z6 e5 v5 n: ]" r
(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。
  \1 F( |; H) r# E- u# i) p) h(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。# M+ n9 e' g0 y: T0 B
(4)减少以致杜绝管线泄漏。
* c! [- O$ z# r(5)提高补水水源水温。
& M9 j) G6 w- y' D(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。
0 j5 o" F2 w. r+ M( T% ^8 Y(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。9 ]2 ?' z$ f, Q+ K; O4 c& i" o: ]
(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。7 u, `# T5 U( r. a
(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。
1 b7 R5 G1 d5 X(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。9 [$ I1 D/ k. f& a" n- v
文章关键词: 水泵、机械、阀门、维修
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