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[资料] 离心式热水循环泵汽蚀原因及解决方法

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。3 m& a; r3 P/ h' ]* [+ p! F3 s8 G! F
1 汽蚀原因分析) o% \  V% ?, l# ~: ?. D$ g
1.1 定性分析
) w& ~+ V6 N+ A, K水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。
5 I* E; U2 N) X4 T. Y$ X6 x) A水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。$ W' h) u0 ]3 m% w3 u& l
(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;# ]+ A7 ^+ D: |
(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;
9 x: O- R! q( ?(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;- Y$ k* W1 s: R! Z' S" C4 Z
(4)硫化车间用水量突然加大;6 B8 `6 d5 J: f: v9 m+ {0 @/ Q
(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;- a1 D# r; s, I" u" G: y1 f; ^: l  |
(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。
4 g4 b0 P" x/ a* q. Y+ K, i1 k一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。
4 Q* n+ x, {/ ?- o1.2 定量分析! L5 F& Q7 q) i4 \- `) ]. i3 H5 f9 U
附图是除氧加热系统简图。取除氧器内液面作基准高度,定义为“1-1”界面。水泵入口处为“2-2”界面。
8 Y, G7 U- @4 w: N7 c 20074711281459267.jpg (1)安装高度计算
$ N7 t* U6 {/ j0 f) B" `3 n" [Hg=P0/ρg-P饱/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)
0 i$ |4 R" B/ T0 M+ r' A6 C7 ]式中Hg——计算安装高度,m;% Z; p# J" f" U
P0——除氧器内汽压,Pa;
1 F: z% q& ]# |: ?) }9 s) X) AP饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;
/ G/ b; K% K" Q' ]0 U% H* }( xρ——液体密度,kg/m3;
( U) w& s3 ?6 Y, u2 p  Mg——重力加速度,m/S2;3 V0 {1 K/ j, T# i6 {2 ~) q  A
Δh——泵的汽蚀余量,m;
  Z% M0 f# D- ^0 ]$ NΣhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。
3 f# ^  i4 ^& y* F, P# a0 o热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。
7 e8 Y/ ]( a) W, W2 d8 E5 \输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。
" |. N6 D0 |$ k4 \  `8 Y于是,由(1)式计算:
" B# G* Y' o& j  G2 xHg′=-3.9-1.1=-5m水柱高
3 {' f& S( _! i+ r这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:
- @) @7 ~* C% M  n7 J, l; VHg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高
: y) u9 o$ Z% p4 U7 E$ ]" b$ T) k就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。% w% r4 C+ |  ]5 B# s
实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。$ ]5 I. J/ F# p7 x6 o% r
(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀) t0 y/ o/ z/ q/ H# V: ~: f
己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:
6 {# M. ^- Z3 H, l: {h′=10×897.3/998.2≈9m水柱高6 c! p) g+ r+ x8 J2 d
用(1)式计算P0的下降量:! `2 S. o$ M# f/ ]
令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0
! z; A$ x& L/ Z" p. B' S; t! s(P0-ΔP)-P饱=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
: y* @4 a3 B4 O6 W6 q+ B  P∵P0=ΔP -P饱= P饱-ΔP -P饱=-ΔP2 H2 e) N; T, I% l; u5 N7 B. I
∴ΔP=39129Pa, ~! O+ U- n4 [7 T3 |
即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。4 L( T' ]) q/ r! `/ h5 ]
(3)补水量达到多少可致汽蚀发生
) P  {: K% b, y4 V. }: [管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。
. T  o# `. f" U! b' U; X0 n0 \1 l设除氧器稳态运行存水量为:& c, b  ~5 I& ?" z$ Y' P6 b
25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3+ _$ p9 r# D2 y% T2 j  G; |
在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。
) e# X! z$ ^1 z! n: L/ n在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。
" _+ z  ?2 }' H+ q" S6 u; e/ y: L0 d+ v5 X设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的V m3水相混合(忽略混合后总体积与17.5 m3的差异):: {7 m! R) t* ?1 ^
ΔQ1=m1(TCP12-60CP11)  z3 k" p" t. @7 W2 }2 B% @
ΔQ2=m2(170CP21-TCP22)
# X! B. Z! z. \m1=Vρ60 =983.2V
/ _1 \* c( k5 Z+ y" R+ R( X9 Tm2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)
, n9 E; I( f+ s0 v  ^饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。
9 p' G4 Q; L$ y. v4 P2 CCP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.046
( N- B/ S( \! J/ q/ b令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:! j% g$ D- n$ |. i) Z
983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)
7 S, r6 _+ F/ T6 z解出V=0.31m3
/ I+ ^6 L$ ?" Y5 w4 N0 ]加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。2 ^: a  B# J" o# Q: U0 U: Q
(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀
7 u6 a" P* i( C( A- O  w, F当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。* ~- `$ L  p5 Y# u# N9 z: Q
这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。
9 |" Z; c. X9 |3 _& [1 h6 A' f流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。
* p& H  m' G! K: d$ o在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:0 A% [8 b  f$ o: U- b- _
Σhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/27 ?$ k, P2 H5 R+ E, Q! @. v7 v* x
U=Q/S=150÷3600/π÷4×0.082≈8.29m/S
- z# ~2 P! w2 F9 `+ G% B. m8 c# pξ=2Σhf/U2≈0.032
8 w' g2 [# o3 J2 Y8 s/ y* F前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。
8 ^: c$ u  U2 o8 x# b- h; @2 z! M( V- d令ΔU2/2+ξΔU2 /2=4  B3 u! a' F5 o
得ΔU ≈2.784m/s: i' {  d4 ]4 k( G
又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h
4 a+ ^' z  P  u  E9 L3 B. X6 ~5 X即流量突然增加大于等于50.38 m3/h 情况下,有产生汽蚀的可能。/ b0 h: c, l! q/ L/ i1 {5 j" P
可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。6 p8 g% Y" t) S
2 预防和消除汽蚀的对策
* {: O& ?9 y8 e据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:
/ N% ~4 {6 {& I5 v. c(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。
/ j2 J0 ?# W, j$ S(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。
2 o( f9 k& C2 @& T, p' G5 l' r(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。
( S# h+ \" t* U+ ?(4)减少以致杜绝管线泄漏。7 s4 F7 e1 f- k; c0 z5 @9 m1 a5 K
(5)提高补水水源水温。
4 X4 M4 v( o7 b7 I2 j(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。
0 m- |/ ~  r  d% d  d6 t(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。
" n' E( U6 }. U5 E5 W  L9 o3 \1 h(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。, J1 J3 H2 d  Y5 q6 n/ K
(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。
5 i$ \! F* ~/ F  u* l(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。
6 |/ A1 A. n' ~6 P1 P. {: @文章关键词: 水泵、机械、阀门、维修
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