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一、低温液体泵的故障原因及排除方法 :6 }! F. @6 h, s6 G" P
原因1、泵开动后,出口压力升不上
/ R/ _# p1 E" D2 U⑴叶轮旋转方向不符。5 C3 W" f2 N3 |: S$ v
⑵泵未充分予冷,泵内有气体。6 V( v) ] K1 d( d/ v( J
排除1:
( d$ i8 l0 L( \4 S; c8 R/ p+ ]3 @⑴电机输入线两相接线对调
) ^5 [, z' g, U/ Y0 j. r⑵继续冷却,并打开防气阀或调整密封气压力。
/ A1 s5 t* R2 H( U$ }1 D$ _- \! [原因 2、泵的扬程或流量不足。1 e' i- j4 M* `+ G% L9 G% s
⑴电机转速不足。. _- o8 ^ t: M. z) }) v
⑵叶轮或管道淤塞。
! w: y0 `) b9 ~6 E2 W% H0 z1 W⑶由于密封气压过大,有过量的气进入泵内。
' j2 ^1 D, F& F1 s1 e5 I5 L排除2:8 y2 h' @& ^, E4 h8 D- S s) u
⑴增加转速。 ⑵清洗。 ⑶调节密封气压力。
6 ~0 p/ v7 c0 @' q& F原因3、液体吸不上,指示压力剧烈跳动) O. q; c( w" `5 `' P( k! A
⑴管道阀未开或管道阻力大。
7 t9 x. A7 H* T, ^( m⑵管道漏。& x* F- j- e& F8 {( O' Y7 D
排除3:
5 V0 h( R r3 y: g! z! B⑴打开或清洗。 ⑵修理$ i; n% v, N+ O* A( {0 ]& r
原因 4、电机温升高。
+ K: l U; q3 r3 T; A1 T. o- p- I⑴电机毛病。
2 i- n& U5 k3 u& X# P) Y$ Y6 G3 W⑵叶轮口环已擦。
& v/ y J- s' y% x3 k. l1 Z⑶迷宫密封已碰擦。0 u8 a+ [1 q+ m. _3 F9 n7 ?' r
排除4:7 ^5 ]7 x# K9 h' M8 A- l7 p
⑴电工修理。 ⑵调整间隙。 ⑶调整间隙。$ a4 e( M$ l$ R8 q& g1 E5 g! T3 T
原因 5、突然停车
/ ~- P2 m/ U; I8 I⑴密封气压力低连锁。
+ E- k" Y# l3 F, ^; m6 u⑵轴承内卡死。, H( t% v2 ]9 F L
排除5:* B0 I2 c$ ^$ Y
⑴调整压力。 ⑵清洗或更换。* M5 W' w0 O5 K" r! @8 a$ I
原因 6、发生振动或噪音
, {+ e1 ? I; ?$ R3 Y# ~6 f, ~⑴机身与转子不同心。% b0 [5 k1 N$ g0 z- F) P
⑵泵进口压力过低或其它原因而产生气蚀。' |; u# u0 g& m% K
⑶运动件与固定件产生摩擦
* {5 |, ]! q4 s. P/ n) z8 } K* r⑷转子零件松动。
& h; |( a v# A% W$ x+ [) ?排除6:
5 r( x) n# b4 X4 j⑴调整 ⑵调整压力,放气。 ⑶校正 ⑷检
: y$ I8 G! M3 \8 {' ]二、 几起液体泵事故分析 z* f9 y7 w. y& K9 P2 a0 D* H
(1)改造投产初次调氩,开西号氩泵时,出口压力怎么也上不去,采用充分予冷,变频调速为最高,过滤网检查,穿墙进出口管隔热检查、处理等方法也没有效果,厂家现场调试人员也束手无策。改开东号氩泵,压力很快上去,运行正常。后检修扒塔,发现西号氩泵进口管道设计不合理,弯头太多,本来粗氩Ⅱ塔塔釜就低,这样氩泵进口NPSH达不到设计值,出口压力上不去。对进口管改造,减少弯头。再启动,一切正常。
+ |. z% O; r: v6 U& a(2)因氩泵出口管顶部开裂,停车检修后,再启动,发现氩泵运行不久,压力就掉下来,加温反吹后,再启动,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液体全排净,重新积液,氩泵仍不能正常运行。最后扒氩泵小保冷箱,去掉进口过滤器网,问题得以解决。分析认为,Ⅱ塔内进入珠光砂的原因是:氩泵出口管顶部开裂,停车后,漏进珠光砂,再流到粗氩Ⅰ塔顶部,加温时通过馏分气管道流进粗氩Ⅱ塔。
1 C& `* `6 X& A' p) V- ]8 K1 J0 v(3)氩泵密封气开始选用压力氮气,不久发现密封系统混合气排放管有液体排出,分析认为密封气堵塞,用微量水分析仪分析压力氮气,发现含水量近1000PPm,这些水是由于活塞氮压机冷却水钢套不严密漏进的,问题原因得以找到。密封气改用仪表空气后,氩泵运行正常。
( J: X- |2 H( M& z" l* I K4 p(4)首次改造,采用取消精氩塔流程,精液氩中微量氮纯度一直不合格,怀疑是密封气渗漏造成的,研究决定密封气改用氩泵出口压力氩,结果精液氩仍不合格,密封气又改回仪表气。最后进行二期改造,增设精氩塔后,精液氩合格。
' h! l g) O% ^" k(5)今年8月初,正在运行的东氩泵发现漏夜,改用西氩泵,启动时,转速只能调到2900转/分,泵出口压力为0.58Mpa左右,液体打不上粗氩Ⅰ塔顶部。电工咨询厂家后,重新调试变频器,转速达到3600转/分,泵出口压力升为0.8Mpa,液体可顺利打入Ⅰ塔顶部。
; g3 f/ L+ x1 ^3 l, \/ i5 N# w三、 液体泵突停对空分系统的影响
' E- Z0 c( o7 S6 X液氧吸附器用液氧泵的突停对空分系统影响不大,主要须注意的是安全方面,要采取主冷液氧危险杂质勤分析,加强液氧排放等措施。有些液体泵突停对空分系统影响很大,(1)无氢制氩流程中的循环粗液氩泵突停,粗氩冷凝器仍在工作,液化的大量液体积攒在粗氩Ⅱ塔底部,不能回到粗氩Ⅰ塔参加精馏,再回到上塔,这样会使粗氩Ⅰ塔顶部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液位过低一是不利于安全;二是换热面积减小,空气吃不近来,氧产量下降,使主工况波动很大。(2)上下塔分开流程中的循环液氧泵突停,液氧大量积攒在上塔底部,不能回到主冷,也会使主冷液氧液位大幅降低,结果同上,同时也可能发生氮塞。所以对这两种流程,泵若突停,要迅速恢复;正常倒泵,也要小心操作,保证流量稳定不间断(无氢制氩流程液氩量突然增大,会污染主冷液氧,氧气纯度下降,甚至氮塞。)。(3)对于内压缩流程液体泵突停,会影响产品氧、氮、氩的供应。下面就液氩泵倒泵操作谈几点体会:
0 k1 u) ~, }& E. L/ K# O首先合理的循环氩泵流程对泵的安全运行及顺利倒泵很重要,图4所示流程比较合理,每台氩泵各有一条独立的进口管,以确保予冷、倒换备用泵时不影响运行泵;过滤器、补偿器、止回阀、安全阀的设置如前所述;另外氩泵出口回流管道不能太细,否则全回流时泵的压力过高,不利于泵的安全;加温阀要装在泵后,以保证加温时,能把过滤器上的杂质吹除干净。目前比较先进的流程是,两台液体泵一用一备,备用泵处于冷态低速运行,当主泵故障停机后,备用泵能够立即投入正常运转,使整套装置的运行不受影响。
' F+ x4 o) e6 j4 i, g& {1 ^正确的倒泵操作是:对备用泵进行予冷、启动,如第五项“离心式液体泵的启动”所述进行,须注意的是,因为予冷要消耗一定的含氩98%左右粗液氩,去粗氩Ⅰ塔顶部调节阀会自动关小,粗氩Ⅰ塔的回流比降低,使粗氩纯度变坏,微量氧上升,因此,予冷时要相应降低粗氩产量,以保持纯度稳定。另外备用泵启动好后,立即停运行泵,注意要保证去粗氩Ⅰ塔流量稳定,不要大幅波动,否则会影响主塔工况。1 d% Q. q3 o! L- \
文章关键词: 低温液体泵;故障原因;排除方法 |
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