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BW219D—2型压路机无强振故障处理方法

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发表于 2011-8-8 21:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  一台BW219D—2型压路机在使用过程中,前钢轮强振突然消失,只有微振。! u, T6 ]* P8 s# N; m
  该种类型的压路机是由液压泵驱动振动马达,再由激振马达驱动激振轴上的偏心块,从而引起钢轮振动的。马达的转动速度控制着压路机的强振和微振,即控制振幅的大小。钢轮的两根激振轴通过中间的联轴器连接在一起,并带动偏心块一起旋转,从而引起振动。/ v# i1 S7 F1 F/ z3 D
  工作过程中,打开振动开关,振动电磁阀即打开液压泵的供给油道,振动驱动马达即开始工作。激振马达通过一个花键橡胶套连接到激振轴上,从左边的激振轴带动右边的激振轴一起旋转而产生振动。6 u4 z& O- @5 T
  根据故障现象分析认为,可能有下述两种情况。9 I8 U0 J, K/ ?- s
  1.液压系统出现故障9 l# b4 C& N5 ^  H1 U
  如附图所示,如果电磁阀7或4损坏,则振动马达产生不了振动,现在有微振,说明电磁阀没有故障。再者,如果安全阀5和6的弹簧出现损坏,也有可能导致供油压力低而无强振,但我们测得振动泵安全阀6的压力为44MPa,属正常;振动马达安全阀5的压力为42MPa,也为正常,故可排除液压系统有故障的可能性。0 R* w, W, |5 u: X) Z0 d8 L8 [
  2.钢轮内激摄轴有故障
% [5 {+ A! t8 s8 H; r. K  打开钢轮的左边进行观察,发现联轴器胶块已破碎,右边激振轴折断。
( j# W  R! E6 T0 \& I( o  分析其原因是:由于联轴器胶块破碎,两根激振轴长时间承受机械冲击,在没有缓冲胶块的情况下,激振轴必定因承受不住长时间的疲劳冲击而折断。
  z) J! j& o: T, A" _- `+ I  处理这种故障时,必须从实际出发。如果换用进口轴,则时间长、花费高,于是考虑用国产件代替。
" d( t3 {, ?% n, m  C% ]. L# F1 k  在拆卸和安装过程中要注意:拆卸过程中偏心块内应加注1.9L硅油,偏心块与激振轴为紧配合,拆卸过程中最好不要将偏心块打开,因为打开后硅油会漏掉,并且密封硅油的密封圈又不易买到,所以最好将偏心块整体取下。又由于其中有油,不宜加热,用冲击力不容易取下来,最好用压力机压下来,并作好记号。在安装过程中同样可以用压力机将偏心块压在激振轴上,并须注意安装方向,换上联轴器胶块后即可装配使用了。3 D: R5 [4 @5 g  ?2 r# k
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