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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑
' Q6 h6 r) {& A$ M- U( ~# w' P4 e! \- t. p. g( Y2 L" X
我们厂是磨微形轴承套圈的
+ q  g. k$ Q5 n/ L# l# M我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。0 N) X* g# n6 F  F# K
现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!
) p: n1 g3 b% {: D: \( n1 b工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。; S6 s0 A5 j7 w! Z( `
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。
0 Z% W; Z4 l5 A4 c$ k请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
3 H/ p/ }! E+ w& I还有点小情况说明下:
! Q2 V, q* r" C: |7 Q$ C' o1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮/ E: x: B! }, b7 p5 U
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
1 s8 t  H* X2 z9 P) s" _; ]. S; t0 o0 T不过以前好象也正常的。。。
7 m* D' ]* i% `5 Z' j$ V请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。/ e! A3 n7 m. V0 o; z: [3 Y+ p
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。
2 d, S/ V$ C! x6 Q! n铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。
% `" H+ B( j& `+ M1 H/ \+ e- U砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。
) }" B) O2 ]. M6 u- f呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。7 p5 Q3 t; l5 V2 u
现在才想到拆里面。。。
, u9 d0 A0 _; b# m* G请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。& {% i$ A- O, ~, i8 p0 g
那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?: m! W* G; I; l' C5 S" E
导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。
" d; O" h; w0 Y( s请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
9 G5 A; r/ W( I. L  E3 V  G  F" t这几天搞烦了都!!!
. S! K2 A0 D3 F" L! d+ v, ]) L索性一次了解清楚!5 `/ p" Q2 m4 |! Q7 d- T" \! E" ^
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
5 i4 m. y% p) b2 p! m8 W
3 S  u, J# M) R: Y刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损* I( G/ |+ j! T- @( ]: D  Z( E6 s: R

9 Y$ K4 \: S9 C4 }6 J刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。' [; |. g7 c% o7 M# K

8 a2 S2 [' n+ ]7 B: ?3 a  m一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。5 h# f4 W' {$ K* o/ k
# c6 i8 e! N( N  |
因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。
6 A$ Z* L3 v5 p, ?) Q
( ^- `5 `2 O1 a& e7 i$ b% g5 o8 o0 |  N6 Y
至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。
1 B3 L& ?4 P  Y# m0 H2 a0 G: I( t2 W" `, G, Z6 Y
如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
& ^% L. a. _$ w- r( u8 l* y: b) T4 l
刮花是这样的吗?/ n! M3 B/ V: X% ]: g/ c2 M" N6 F
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的: O7 n3 m6 I7 m7 B+ x
好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。
! i, B+ ~5 f5 Y% C( v0 |这个是引起工件椭圆的原因?- f+ H0 w2 L- a9 v1 O% q2 \( @
我看他们也是没办法,才用的。。。
6 _2 f3 T# X$ H; h7 {还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。
: F  \- E. i1 P, b: C哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!
* {* V7 |5 M. D/ q5 t8 \* ?还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?5 ?( x' R- x9 j$ n+ ?* O
我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
! [1 H8 D+ d: y; z; o; x  u4 K3 v$ b
6 I2 P3 q" A# T" l, e- J  Q$ O0 o! u2 j
最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。
% u4 m8 r  z% H. K/ s  z8 B% j6 [2 ^
2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑
7 B# p# Z' @$ ?6 W$ X
" b4 L# `9 \- M9 p: i呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。
* r. ^, p8 k* _! m, `' z% g1 n1 J试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。6 L( p& N% \- p

1 Y1 L" _6 T3 A8 V, e& a$ T深刻学习了
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