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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 6 }' l0 ?  D% s! G; w& p4 n

/ o5 W3 @% f6 f# p我们厂是磨微形轴承套圈的" s! y4 ^- B0 P4 ^5 p
我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。
; O5 |' \( K* U现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!
( G+ {' h6 u8 a( U) U工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。( C1 _0 F: b: Q0 ]! Z5 W
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。9 E* i  k$ ^4 ^' G- G- P) _
请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
: s& f+ o5 p" N& m4 G还有点小情况说明下:
6 F' ?4 S5 ^" ^* W& F1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮: n! h6 `# i2 D. ?+ `
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
) ^2 Y- X9 \& d+ M& Y不过以前好象也正常的。。。4 g7 U6 K& z5 b8 G+ F
请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。& f5 P' }& J% x  ^+ G) {) Y
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。+ I9 ]7 o7 f& O
铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。
6 h- }' R. {0 s$ c# N7 T砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。 ) W2 s6 |9 H/ C! v9 R2 j6 {
呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。- I7 K- p+ y& t% ?9 M# E: I" j
现在才想到拆里面。。。4 V7 ~' E- k3 [( _. Z" O5 L
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。1 R5 M- u  @+ s1 ~& `6 ^
那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?
5 D; k% |- @/ T% E6 D. }& X导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。2 a9 s+ n# }6 g5 u- M* q9 q
请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
4 u& U3 d  X, X" u这几天搞烦了都!!!) ~: }# G, h/ u: b, l) A
索性一次了解清楚!* w) V4 n5 C! o7 D: F+ y7 c
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
7 `/ V  N5 H; \8 o6 {7 {/ F3 d0 M# x$ N
刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损, Z% u- I  Y6 z' v6 S* z" E& U

! S4 s9 }7 e" E4 Z: g0 ?刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
# ?8 t$ m  ~+ ?% C: V* U
0 Z) L: g6 a3 d$ U- z# U+ r: C# L2 n一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。* w9 T3 u1 z. I( i% `5 X% Z5 o

6 T" {( a! L% ^因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。3 s7 z" \5 U' m) k
" ^, W0 g8 r+ \) j

5 q2 \9 d% o' V2 _7 K' d至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。# z0 Y2 w# ]8 Y* E+ z! n

6 l4 i6 i0 i$ r如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
4 j3 v) d  a+ w  d* F& o8 h* ~7 H( I2 `' @, I
刮花是这样的吗?# [/ B6 f$ [9 s/ `
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的
4 R4 q, {1 D% _$ x9 }, w) x好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。
, E) W2 E5 K% \8 G+ x$ v2 w这个是引起工件椭圆的原因?' u# p+ y3 ?; C+ h8 j) v; P
我看他们也是没办法,才用的。。。
. a, B, G6 h9 n, {  t6 t还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。
( H5 U8 K3 l5 y! a8 M哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!4 N+ n* r/ j1 ^2 r: f  t  l
还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
( U3 {$ \7 K$ @& W( v我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
' e( l* V' f1 k8 A2 A4 o+ L! Q1 j5 O! y3 ^. a# ?

4 L. M- ^1 E& [8 Y3 d最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。
6 Z% \4 e/ q( R/ ?2 l8 o- }1 V7 e
2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑
& D7 `+ C& u' C' D8 Z, w; L8 s
+ e7 G) ]; x2 t- I. X呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。- h8 q3 H2 Q) I
试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。; d% L( z8 W) J$ D

, E! A3 t$ r' S# S. ^深刻学习了
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