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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑
; J3 H0 z- W% M5 h5 j; t8 v" j% C% k: r  j. I
我们厂是磨微形轴承套圈的
( U8 T# k4 ~3 ~3 |) `$ Y我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。
4 L" J1 |7 V, `- c) B1 u# F现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!) e* H: c0 w3 P) h# f4 U
工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。! V: L6 n# X) p$ Y; Y( z' V4 P
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。- G, e- S# P+ M  \8 H
请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。* K" M' z$ c* m/ ~
还有点小情况说明下:
4 Z" }( h" W: F  q1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮. V/ C9 L. ]0 F+ Z+ T
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
; A' w7 K/ L6 U8 g4 C不过以前好象也正常的。。。
8 W% O( V: ~/ P! J" B# R请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。* w, l) g& Z: l; N7 n- U6 N  }
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。- }0 {; G, q: M( o' ~
铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。5 E  A( g, S" v
砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。 , U1 y$ X/ P. G; `) y
呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。6 J& m) R' o- u& R! Z) g" }
现在才想到拆里面。。。, e8 @( C, F" H' |3 E
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。
- ~" S* E5 I5 u* I5 c. K, g那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?. ?9 Y0 X! @. g* A  d
导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。8 Z3 V7 Y1 I; S7 C
请问椭圆还有哪些因素会出现。。。4 j" U7 c+ E0 h- @' y4 D9 k
这几天搞烦了都!!!
$ s+ p) r* ?' m索性一次了解清楚!+ a6 l1 q- G2 r7 \9 b$ n
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花% S: L0 q. M: R% X' Y; e- T

7 m: I9 S! G$ l  k1 d! E; [4 y9 m刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损3 f1 ]' v7 \4 D9 w3 m

4 g+ p# w$ ?8 M6 ]刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
3 G6 X9 m& `1 e* J# `
- ~. c) L# V( R- O一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
: F2 ]7 f- z8 @' c9 u  @
7 v" \4 s3 u; k* o. e因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。; T! V. o8 f4 e3 Z; C

1 @' s, v4 F9 T4 L$ n8 S' `* q8 y9 z9 D$ e2 E1 l3 T
至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。) \) G- B% I, E3 }

4 s  w2 m9 o0 ~如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
& ]% C/ j  j6 @* ^' b7 x+ v4 @; u) V7 v. I$ n3 u6 b
刮花是这样的吗?0 f7 X% w- q1 _# o  P
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的) B$ l* d$ D) j
好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。
; z+ Q/ o2 G; M  \这个是引起工件椭圆的原因?" ]# |4 L1 Q% ?* m# X# g
我看他们也是没办法,才用的。。。
% Z, K+ ?9 {$ o9 o) G还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。
# z/ O; M; Z6 R1 @. _. m4 A哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!
& r% ?" M6 q9 k还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
4 _7 r' ]6 x/ o* d4 c0 `. L我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
' q( a" |" K+ O& y; ]7 `, {) e

; I; Z* o$ V8 y: `, T最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。
, |' I# W1 a4 T5 ]+ f/ C
3 |% e- o8 I* f! Y8 z, h! Y2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑
# N, }4 H( R/ y
" t$ s/ X7 U1 x, [9 z呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。- T1 |6 V2 K$ p! g# o. m" v0 p8 j5 g
试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。
. H/ c3 d& S$ J* m1 d+ z6 T9 S; i6 b9 T
深刻学习了
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