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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑
) Q! f+ [7 e5 q' a+ h  d7 L2 c& c, |
我们厂是磨微形轴承套圈的
, |* k, Y$ c+ i* h" V* Q# ]- s我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。5 I0 Y. E* Y3 y, E
现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!
4 ~5 }% |4 W6 B5 {工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。
+ ?+ @. h6 j/ G- ]) g: P% Y请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。
+ ~% t  b* Y$ w- `2 e& ]请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
. x2 t9 }+ o9 R还有点小情况说明下:# X! r7 u/ t; f2 b& n# p
1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮! J2 [% f# @$ z, i0 a- v6 S. D* Y
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。- U/ U6 j0 Y3 l
不过以前好象也正常的。。。, O1 @8 V$ l  R1 r7 ^4 ~  m0 H9 R
请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。( ?; Y" G) L% y
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。  u$ b" x- B1 G1 e, `* D; ?3 x% T) [- _
铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。4 Z* ]2 S/ @0 e- @7 h
砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。
" b# P, L( t* I6 P: s呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。2 T. x( d/ P- H5 G" r
现在才想到拆里面。。。: b+ |; T" N+ S$ L# H7 k
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。. A6 M* G$ U% T! x
那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?: _/ R1 q5 v3 l$ v' F# O9 z  Z
导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。
& x- m& P' z0 p3 E: I  K" f请问椭圆还有哪些因素会出现。。。" ?. B9 b8 \8 L* U* q: N* O% p
这几天搞烦了都!!!1 d/ D, B5 u5 V% b
索性一次了解清楚!
( u1 n$ g$ T/ w还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
" e8 a% y6 A9 p# \, N
  O7 b* X- o# B1 z+ `刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损9 q( g: c7 T5 a% v

+ S& X; H% K7 d& B8 {刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。' v. d9 e. O; U, u
& U# M9 I+ A" s+ }4 ]% B
一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
" }0 m6 {! n6 K- l' @
; D4 r  ?1 j  I- ~& i# I因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。6 X. P& q5 W& w9 x' Z4 r' B

% i, L8 N( u0 \% n8 s0 _$ g2 [
7 k6 d) G7 B2 c2 Q2 i  |至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。/ x( I1 l" @, S* C

1 a( A: p7 N* _$ K5 o6 _. i如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑 ) |% ~$ i# O0 o9 g- `3 F# M: l0 W

% j( B4 p: |1 A! P刮花是这样的吗?
4 N+ [! W3 s% `* Y/ ?. [我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的( X0 ^' R& H/ Y
好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。
, S7 P0 _& Q, B6 |% E3 @这个是引起工件椭圆的原因?4 {6 `0 F+ |# z; w% J% F' t
我看他们也是没办法,才用的。。。
9 i; v) ^% P5 F还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。  S1 T6 B; L3 c7 }
哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!# E! S& ?" g) \/ a. {! p
还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
7 i9 p3 q5 V/ b4 M7 O我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
5 W$ h  E- J5 u
! a9 i  m  m( M2 R" Z& g1 A9 y7 X# N# {0 c! R; X+ X
最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。8 T2 I* [8 Q! F2 m

$ B% D7 P, B& e9 _2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑
: M9 Y! [6 O3 \
  H2 ^" N# ]) q, @3 {7 a3 e: Z# [呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。
! |+ i3 B- |% Q2 J. c# G试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。
7 h9 e" U* U' Y% r: z" d( U0 s1 h( @% i0 O4 `1 D
深刻学习了
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