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磨床液压系统常见故障及处理(6)

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发表于 2010-7-28 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台换向精度差: o# V4 \( A, j* x7 y7 k* M
产生原因1:系统内存在空气3 W/ ?' n, x$ r7 d3 E" O- }
排除方法1:排除系统中的空气
4 _2 l% |9 [# S3 T; ?6 \( s产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态# H* q! M; o* q* r3 h$ k
排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量
% t- E' ^. E- m0 u4 |6 O产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大.
, w/ V" y+ N0 }0 Q9 o0 x; N* L; H排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内1 m) W2 W3 e  b+ ~( S3 z
产生原因4:油缸单端泄漏量过大
6 z6 ~# E2 M9 r! |排除方法4:检查及修整,消除泄漏 过多现象4 ~0 e& o8 v+ T! M
产生原因5:油温过高降低油粘度4 f6 D: c/ k2 J2 }! P+ n9 l# `
排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液
+ X* U. w9 p' z+ K8 z5 P: j) U+ ^产生原因6:控制换向阀的油路压力太低
. C" E$ ^, N, d- I( T+ d. a/ x4 I* c排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力) R2 l! v1 \3 D/ M
: `+ Q( g. L0 {& g4 K7 i6 [1 a
2工作台不能换向7 \; R$ Q7 b& G: \8 A8 E  \; R# g
产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动0 r- e6 s- Y- \6 O/ H
排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力! a5 @1 I7 s2 Z& t& t
产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作' r9 A, A0 M& D
排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生, O; Z- t7 u$ }% c1 \2 |
产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞
. Y/ V8 r, a% P7 [! w1 \. v! F排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物
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