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磨床液压系统常见故障及处理(6)

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发表于 2010-7-28 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台换向精度差2 d  o& c* T* w( L8 |
产生原因1:系统内存在空气- G1 e: Q3 J4 P  a3 G' o
排除方法1:排除系统中的空气* D: l* o; I& C7 ?1 ]+ O1 X) W4 E
产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态
4 D" v9 M$ n4 h4 {- n6 x3 {! a排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量
  n0 {9 W3 Y# q产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大.
" C+ Z5 |0 Q& @3 p1 g$ z排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内7 P; ?. t! Z8 W/ o4 B; ^
产生原因4:油缸单端泄漏量过大
& B- h. t) d$ J9 l排除方法4:检查及修整,消除泄漏 过多现象9 R' A- w8 ], F
产生原因5:油温过高降低油粘度
+ {1 }& w! B9 @: R8 e1 I排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液; M0 w% i3 Z0 w" D
产生原因6:控制换向阀的油路压力太低
+ }# L: u" D# ~& s4 E  ~排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力
: {- ~+ D% y, ?" P: L) k( q4 n3 x9 a  w, e' n- r# q- M* F
2工作台不能换向
0 R  S+ w" F7 W  ^0 A& j产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动
4 d" v1 Q) \, c1 s+ s; p$ p; _排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力& z: t. w" g9 F/ x% ]# v. ?
产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作& {. j0 k; `. D/ m& V1 t
排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生( M$ s, r4 I  A' C$ c' u% z
产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞
! M! o$ z$ e, {2 s/ d' l. u* h排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物
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