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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大
7 z( j4 l7 J+ M. Z6 M+ c8 M% x产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大) c+ k6 s" [4 A
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等$ W! ?( q9 Q9 _0 {2 ^' J# {5 u) @
产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
  h. ^0 j6 s5 s3 E6 g0 k排除方法2:更换阀芯消除过大间隙9 |+ C5 v* |5 f  i
产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭:
1 e7 w# Y: m5 L/ w2 G# M排除方法3:放完空气后及时关闭+ @# N- T, z8 i0 Q; n
产生原因4:换向阀没有达到全行程
$ v4 x+ k4 t, c+ P8 j排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位# h% R  M. x, P
产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性8 O1 C/ t3 ~& d+ b3 D4 f. L# p, z
排除方法5:清除杂质交换油液% ]; h, ^, B- ]' G
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化# O# I( H, X- R2 i. C( u
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动 3 s- Y( i5 E- ]3 N9 r9 U3 M1 W
$ R/ Q3 c  v: K0 N; p% W/ ~' P" \6 N
2工作台换向时左右两端停留时间不等% d& I2 T+ O; y1 B2 n2 o% r0 B) p; \
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称$ [8 g! T$ S! g+ z9 L; ?( w
排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度+ x1 ]; }  q, s  [, k/ j' |
产生原因2:换向节流阀移动不灵活. o& C0 e. ^. O2 p- H% a
排除方法2:重新调整,清除污物( S' T1 p+ ^1 _) B
产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良0 `8 g/ m1 q; b/ G
排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度
9 p% X2 P( b) S- b/ T# B; x产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大
+ N2 h* f: W% u% E6 r排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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