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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大
' j! n: [+ F/ Z( Z1 i0 S2 e- m产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大. R4 s5 T% x3 _# n2 }  W! p
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等
$ B7 H8 b3 S5 D! _9 ^产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.! o. S" G7 J3 V
排除方法2:更换阀芯消除过大间隙$ P* M! K- N; e' Y6 B7 w1 }1 F
产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭:
+ ]8 N- N; W1 b8 y- {* F. C; W排除方法3:放完空气后及时关闭5 z; _! ]$ l1 J# d
产生原因4:换向阀没有达到全行程
6 z  Z/ E. y# \( ~* r& ?7 ^- ^排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位
6 m6 G# n+ @7 D+ H7 `5 N9 l% [0 W产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
% `0 F. y9 b; S/ h排除方法5:清除杂质交换油液
" K; e! _, p  g4 n& q( C! e- ~3 Y产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化" y, ]+ Z: A' J7 r# u; ]
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动 7 ]) G& O- F# x+ @# g8 B

3 [% W: M7 _* A9 J$ `5 M# Y2工作台换向时左右两端停留时间不等. Y5 v2 J0 X2 ~3 y- K, [
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
% H4 N1 H& `7 X. q" i0 j排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度
' u4 L! }. r( i0 J% [7 m: d产生原因2:换向节流阀移动不灵活/ T, u% {& }) X/ H
排除方法2:重新调整,清除污物
5 H+ U6 T; f- a# l产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良+ W& t1 j/ c0 m+ u9 Q+ _3 V" w
排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度# d2 ?7 j/ a5 v3 N9 [
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大
2 j3 |5 Q2 o8 J' G  `: c排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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