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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大
. f0 f  x7 {# F  a8 b产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大' Y. ]7 j" k7 _( t* p
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等
( k- t( B# G! ^产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.3 w1 E8 t# H$ o+ B+ Z
排除方法2:更换阀芯消除过大间隙' @- `& c; Z* c' I
产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭:
/ t0 S% F8 }. ]0 U1 P' P) A排除方法3:放完空气后及时关闭
* c6 Z7 m- ~( o* ^( B! B* I产生原因4:换向阀没有达到全行程
9 {7 H  U# m3 M; f排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位* B( I# Z! T) k* v
产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
/ q  T3 H, f. }( n' j排除方法5:清除杂质交换油液* I' w  M7 n0 y$ T& a2 ?8 d" S
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化1 ^, b, [3 H( n+ R8 E% N5 R5 U% N2 `
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动 4 b$ {7 M& |/ v5 @- u
2 V! D0 P/ Q2 H6 O8 j' N6 V
2工作台换向时左右两端停留时间不等
' S4 R; C; z6 p" X' f) P产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
( e8 x7 j- U8 z' T排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度, Y2 C3 n# p5 n$ ]
产生原因2:换向节流阀移动不灵活
9 Z" l! |( ~& K: Z5 V排除方法2:重新调整,清除污物) [5 K0 @. d: y8 w
产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良
* u4 V' p* u" ~6 F& D3 P; i排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度
* y9 P& e) J2 \' }) u产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大
* T/ w6 ~! m. p, |* n排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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