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磨床液压系统常见故障及处理(7)

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发表于 2010-7-28 22:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1工作台往返速度误差较大
" N9 C% h# s" r# P+ f产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大. U  _% T6 N* J' Q- W2 i0 I
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等
0 c5 s1 k- z/ ~6 A: V9 w5 H# I产生原因2:放气阀间隙大造成漏油.
1 z7 w5 n: Z* g* y1 v9 B: h  N排除方法2:更换阀芯消除过大间隙+ k& s1 A0 O# ~  F. L# `8 d
产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭:
% F" G% ?7 `6 E2 f1 t, [) X排除方法3:放完空气后及时关闭
' @; ^, S" l* |/ q3 O2 b# E产生原因4:换向阀没有达到全行程( ~8 t4 q: i, s$ M' S
排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位
+ K% M% W/ b( F- ]0 U, B产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性
  L$ V$ _' {0 {# N/ T' X2 E排除方法5:清除杂质交换油液0 a: |7 b0 j. \3 u# Z2 g& I4 ~' |0 E
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化7 K/ Q: e$ N* A- o& b4 Y* \4 w- x# s
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动
5 o6 q1 L1 L4 T: ?1 i+ ]1 h# z1 O; }7 C, f& t
2工作台换向时左右两端停留时间不等# M' z! z& a9 g8 s  ~0 A, q
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称
$ H* M4 W+ j& B4 B6 t9 h排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度
* ?" w- r1 S' a; i+ D5 w产生原因2:换向节流阀移动不灵活
5 y& [4 e& u# R% l7 q排除方法2:重新调整,清除污物
' V7 A6 T2 B% p, \产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良' q) C! A0 p6 {5 |1 {% j) u; v4 Z) u
排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度, ~3 U' r6 |5 `; s* D% e
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大- m4 p7 t. N  b7 s
排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
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