找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 779|回复: 0

磨床工作台常见故障机处理(推力不足)

[复制链接]
发表于 2010-7-28 22:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止3 l0 p2 q% \2 U9 r0 K
产生原因1:油缸和活塞配给间隙太小或活塞上装O型密封圈的环槽与活塞同轴度差,当油缸两端密封圈装上后,使活塞杆卡住造成阻力加大!
+ O  Z8 {; L* z5 ^排除方法1:修整活塞上的密封圈环槽,提高槽与活塞的同轴度,或重新单配活塞,将间隙控制在规定值,活塞上O型圈外径比活塞直径大0.10-0.20mm9 ~% u" t4 i+ q1 l
产生原因2:缸体内孔与活塞配合间隙太大,或活塞上的密封元件磨损,导轨内泄漏太大+ ^& D: h% \' E" z5 |/ H, G
排除方法2:重新配制活塞或更换密封元件
) w  x3 R- Z( R7 r$ F8 D产生原因3:经常使用工作行程的某一段,造成油缸孔径局部磨损,使活塞左右两腔互通压力油
5 j+ @7 K" ~7 ?& Y3 _6 V5 `1 c排除方法3:修磨缸体孔径,单配活塞
+ _# m% R- W9 n1 V2 _产生原因4:活塞杆弯曲* C' k0 ^/ `- o5 l* Z) P2 o: i, S
排除方法4:校直活塞杆"! K# R, k$ U7 d+ D! R0 h2 t% _
产生原因5:油缸两端密封圈压得太紧1 C; J# f$ }* r# e
排除方法5:适当放松压紧螺钉,直至微量有油液渗出为止
6 T( ?8 Q# b1 V产生原因6:油温增高,油液粘度减小,内外泄漏迅速增加
, b+ _' p% j, @8 e  }8 [% C' L排除方法6:检查油温发热原因,设法降低油温(一般发热原因在液压缸之外,如油泵的内泄漏等),当油温升高而使油粘度降低,又恰逢活塞与缸体孔径间隙较大情况下,慢速时因液压缸活塞两端的高、低压力互通造成速度慢甚至停止
5 ?( p) A7 v+ p, {5 P产生原因7:活塞杆支承托架位置不正确,造成液压缸在两端慢速状态不返回,或速度变慢% Y, [# s* e5 u
排除方法7:单活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,拧紧螺母拧得太紧,应保持适中。双活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,应将液压缸移至最终端位置,再拧紧托架两侧的锁紧螺母,使其液压缸在慢速时能反向,作锥锁定位0 A# L, C2 I; Q2 }) N- m
产生原因8:导轨润滑不良
  [- ^9 Z$ _+ ]' N6 o; K* F: V6 E排除方法8:按机床说明书规定调整导轨润滑油和压力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-12 21:08 , Processed in 0.147718 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表