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磨床工作台常见故障机处理(推力不足)

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发表于 2010-7-28 22:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止7 f6 L& s0 d5 ?) ]
产生原因1:油缸和活塞配给间隙太小或活塞上装O型密封圈的环槽与活塞同轴度差,当油缸两端密封圈装上后,使活塞杆卡住造成阻力加大!
" A6 C. ?* Z! ]排除方法1:修整活塞上的密封圈环槽,提高槽与活塞的同轴度,或重新单配活塞,将间隙控制在规定值,活塞上O型圈外径比活塞直径大0.10-0.20mm7 Y% Z, P5 D; h5 J) F* Q
产生原因2:缸体内孔与活塞配合间隙太大,或活塞上的密封元件磨损,导轨内泄漏太大
3 l- o% v/ {7 x9 w& [% F- B8 x! L6 d9 S排除方法2:重新配制活塞或更换密封元件, E' J' J  X( P; ?6 o0 }! O5 k" J' _
产生原因3:经常使用工作行程的某一段,造成油缸孔径局部磨损,使活塞左右两腔互通压力油
% g/ m9 o- Q" q) ~) X0 |( }6 z排除方法3:修磨缸体孔径,单配活塞6 }  a, B0 g# l' a' S4 L" C
产生原因4:活塞杆弯曲
6 V0 {" ~6 H. v. {排除方法4:校直活塞杆"
  x! i4 K2 A0 e0 P: o! `8 x/ ^产生原因5:油缸两端密封圈压得太紧1 _9 j( J; o8 ]. j& S( O* K
排除方法5:适当放松压紧螺钉,直至微量有油液渗出为止
. a" N( T- [$ b- R& v产生原因6:油温增高,油液粘度减小,内外泄漏迅速增加
( {; e8 Q0 D4 M排除方法6:检查油温发热原因,设法降低油温(一般发热原因在液压缸之外,如油泵的内泄漏等),当油温升高而使油粘度降低,又恰逢活塞与缸体孔径间隙较大情况下,慢速时因液压缸活塞两端的高、低压力互通造成速度慢甚至停止
0 a) u6 p2 R7 k& }* W产生原因7:活塞杆支承托架位置不正确,造成液压缸在两端慢速状态不返回,或速度变慢! B- T$ t2 {3 \- p; ~
排除方法7:单活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,拧紧螺母拧得太紧,应保持适中。双活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,应将液压缸移至最终端位置,再拧紧托架两侧的锁紧螺母,使其液压缸在慢速时能反向,作锥锁定位
6 m6 B& m; j2 X2 a产生原因8:导轨润滑不良
9 v0 M# q( |. I* A: [排除方法8:按机床说明书规定调整导轨润滑油和压力
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