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磨床工作台常见故障机处理(推力不足)

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发表于 2010-7-28 22:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止: m+ h1 y! C$ @0 g
产生原因1:油缸和活塞配给间隙太小或活塞上装O型密封圈的环槽与活塞同轴度差,当油缸两端密封圈装上后,使活塞杆卡住造成阻力加大!
/ X$ s9 @  S6 Y4 X; [! t排除方法1:修整活塞上的密封圈环槽,提高槽与活塞的同轴度,或重新单配活塞,将间隙控制在规定值,活塞上O型圈外径比活塞直径大0.10-0.20mm; t6 t) X& \! H$ q% l6 R
产生原因2:缸体内孔与活塞配合间隙太大,或活塞上的密封元件磨损,导轨内泄漏太大+ L! H3 u& Z3 R3 E% H
排除方法2:重新配制活塞或更换密封元件
6 `' C6 O3 ?9 k  E- k产生原因3:经常使用工作行程的某一段,造成油缸孔径局部磨损,使活塞左右两腔互通压力油# @5 r7 e) S# c! Z3 r! [" v
排除方法3:修磨缸体孔径,单配活塞
/ d% A3 P- _5 O; i! T, A产生原因4:活塞杆弯曲+ Y4 t0 {$ v% [0 N# {# n4 ~% o: _, M- w
排除方法4:校直活塞杆", }  p. W5 d. w" N% R9 g
产生原因5:油缸两端密封圈压得太紧
' j6 U- v  H; u排除方法5:适当放松压紧螺钉,直至微量有油液渗出为止
7 i: ^7 x6 g+ H( Z9 `3 P产生原因6:油温增高,油液粘度减小,内外泄漏迅速增加% r+ }, X* n1 t
排除方法6:检查油温发热原因,设法降低油温(一般发热原因在液压缸之外,如油泵的内泄漏等),当油温升高而使油粘度降低,又恰逢活塞与缸体孔径间隙较大情况下,慢速时因液压缸活塞两端的高、低压力互通造成速度慢甚至停止/ {1 K# B; l5 }. D
产生原因7:活塞杆支承托架位置不正确,造成液压缸在两端慢速状态不返回,或速度变慢) \  ?: @6 B& U( [4 f+ Z
排除方法7:单活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,拧紧螺母拧得太紧,应保持适中。双活塞油缸两端活塞杆固紧在托架,应将液压缸移至最终端位置,再拧紧托架两侧的锁紧螺母,使其液压缸在慢速时能反向,作锥锁定位3 h2 D- E. V9 R: D: }" D
产生原因8:导轨润滑不良0 X) O8 w& P( z# E
排除方法8:按机床说明书规定调整导轨润滑油和压力
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