找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 353|回复: 0

一种铝合金轴套热处理工艺

[复制链接]
发表于 2010-9-12 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  轴套是齿轮泵的主要零件之一,装在高速运转的齿轮两端起轴承支撑作用。它必须有足够的强度和良好的耐磨性。为了保证零件的性能要求,我厂采用非标准铝锡合金,其成分如表1所列。

% a5 g( [% ~4 i$ @0 N: ^ 9 A/ Z+ z+ f2 o* O8 p+ I

  表1铝锡合金成分w(%)

SnNiCuSiTiMnFeAl
5.5~( h/ k: \! ~7 w7 Q 70.5~1 g7 R1 g! M! |' }: D* U 1.30.7~" V# j- J4 J& i) G8 _' t5 `, G 1.30.7~5 C7 ?9 Y- y) e- O* x 1.30.30.1~ ; k7 B9 ]5 K, W0 J& t) C0.20.7余量
4 @( h1 x# z+ [8 e q1 `: x) `; [* w. c5 }; |2 D8 L0 T

  Cu的作用是强化基体。Sn可形成较软的低熔点Al-Sn共晶体,增加耐磨性。

; I3 j6 T6 @" M/ f( V! W' e 0 ]4 `; a# W& q; A) R

  原热处理工艺为515℃固溶6h水冷,180℃时效8h空冷。这种工艺存在两个问题:

. Z: \9 E+ \2 Z! J/ q/ c 4 H$ d+ x7 Q9 p$ a$ n% S1 o1 l( `2 [# a( a

  (1)Al-Sn共晶体过烧加入锡形成含锡为99.5%的Al-Sn共晶体,其熔点为229℃。当工件加热到515℃时,Al-Sn共晶体过烧,淬火冷却时形成复熔球团。在形成复熔球团过程中,一方面晶界氧化,使晶粒强度下降,另一方面又产生了许多显微空隙,使晶粒界面能增加,金属的强度降低,在使用过程中易过早失效。

; N8 b; z+ L% j# v + J @( V* Z# \6 r

  (2)工艺生产时间长,达16h之多,生产效率低,能耗大。

7 ^# j% L" M* I( e$ x ) _8 K- ?7 A$ i$ U, v; P( B

  为了寻求一个合理的热处理工艺,进行了工艺性能对比试验。试验工艺与结果见表2及表3。

! E" W1 @5 c6 Q1 v2 N0 W @0 X . O; q7 U; p: a6 O2 l" ?

  表2铝合金处理工艺、组织和硬度

 热处理工艺硬度组织状况
  铸 态66~70  Al-Sn共晶体呈块状
铸态(自然时效)72~76  Al-Sn共晶体呈块状
515℃×6h水冷 6 I$ m* z5 n A* f m+180℃×8h空冷70~74  Al-Sn共晶体严重过烧
300℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体轻度过烧
250℃×7h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈断网状
180℃×8h空冷70~76  Al-Sn共晶体呈网状
( G1 e4 }$ r9 F9 W8 t+ N

  表3经不同工艺处理后铝合金的性能

热处理工艺σb/MPaδ(%)
515℃×6h水冷+180℃×8h空冷853.6
250℃×7h空冷1254.2

" S% P& {, X5 X( q/ e  

  由金相观察和力学性能试验数据可以看出,250℃×7h处理工艺比较理想。Al-Sn共晶体呈断网状沿晶界分布,一方面Al-Sn共晶体分布比较均匀,保证有良好的耐磨性,另一方面Al-Sn共晶体没有分割基体,使合金有较好的塑性和韧性。采用250℃×7h处理工艺可以得到较高硬度,是因为该合金含Cu量较少,金属模冷却速度快,在铸造冷却过程中,已保证Cu熔入固溶体,起到了淬火作用。通过自然时效提高了硬度,也证明了这一点。

4 R) V: ]9 }) t5 [ ^! Y) \% n3 G" g8 h

  250℃×7h空冷工艺比515℃×6h水冷+180℃×8h空冷工艺的抗拉强度提高47%。

. b1 e" I* W W9 B% p8 R( k) r 2 ~& x* u5 E. N8 M! d. I' G f

  250℃×7h空冷工艺温度稍高于Al-Sn共晶体的熔点,是为了在不使共晶体过烧的前提下,通过较短的保温时间得到Al-Sn共晶体的断网状分布。

) _6 y0 C6 I/ G+ P. _$ [' V$ m3 V3 Z# L

  在工艺试验的基础上进行了小批量(400件)试生产,经硬度、金相检查和试验台做产品出厂试验,均全部合格。

/ m; {' @+ p3 `( h 5 ]8 `0 ?! r& b

  该工艺于1996年正式投产至今,已生产轴套几十万只,全部合格。工效提高1.3倍,一年可节约资金约7万元,节电超过8万kW.h。-【MechNet】

0 ~$ Y4 k! D5 V6 e; Q
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-10-24 16:19 , Processed in 0.120570 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表