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氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2010-9-12 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺

0 \7 \/ _1 t% \! Y) v+ z: H! n: T' M- ^, Q* u

  热处理氮化要求:

% I/ i- Y) P* U0 i; K; n: g# d/ F5 h5 t

  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;

( ^8 i* O; q0 h1 [! f# } 8 F1 s2 w' S( _9 c' `0 e

  b.全长变形量≤0.05mm。

3 J( Q# a; ?2 V) X$ Y6 d$ a - t; Z7 [8 J1 @% m8 z+ Q

  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。

3 Z `( i1 E- L9 H" |" \0 D $ _/ r# G3 F. J

  工艺路线如下:

# ?( H( V+ O6 g, d- ^4 Y) u8 z- { % u! U3 q/ j: W) x# [, Z

  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.

) D& `: U" G+ @5 H; f 0 }2 l( B+ K; L$ h# L

  热处理采用二段氮化工艺。

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  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:

3 c& b! t$ [. l- B d 9 e3 a! g7 C1 H3 I& J

  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。

, Z) d) R- [* y" `- ?% g - M1 c5 A# s$ N- T! |+ \

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;

4 n. l% X8 c& q( s0 p9 \* E * G( u+ Q' X; J5 p5 ?( j( a0 V

  c.检测轴全长变形量为3~4mm。

* X2 Q0 e! a% O 1 p2 s1 Q) }* F" W" F( {

  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺

* k; l9 d. h1 q + r) ~' E5 G3 L' F7 i& z+ m6 c- J

  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。

. ]) q& ~3 Y, f; W/ y: `" ~ 6 D( ^5 e7 P" n

  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。

# p4 [+ \% m/ Y" Q 9 G2 \& V4 c: A: B' t5 ?. f9 W( I& j, J

  改进后的加工工序如下:

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  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活

% |! q! q% u2 ]# ~2 F + [% F# R2 J) |# n

  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:

0 a8 S9 F- ?1 E' y- @7 y# i. u( u/ U1 t0 u) A

  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。

) G. q5 z+ X9 X: e( ]; T+ |+ I' i2 R) }4 E2 ]/ ]- i

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;

) s- D; z; ~6 x4 F" |, A 9 p5 x; f: w+ C# B5 y7 q1 [

  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语

* z% K3 u$ ~2 Q4 |& v) e * z: e& e0 _3 H

  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 【MechNet】" J; O9 X# L# Y7 d* x7 M

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