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氮化工艺控制长轴热处理变形量

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发表于 2010-9-12 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺

7 ~. A e: y' u! R* j3 ~/ D e) ~0 t' G1 F6 h( r

  热处理氮化要求:

6 k# [; B: r2 E$ J0 I0 z4 B ) p& r! _; O3 O2 k9 \3 r

  a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;

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  b.全长变形量≤0.05mm。

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  在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。

1 ^, r: s; b+ ~# f, u6 [6 C7 M' [- ]: B

  工艺路线如下:

5 e- i- W$ w6 h+ Y ! K, w+ F0 G: R5 [5 o

  锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.

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  热处理采用二段氮化工艺。

) L- j& I/ m* L5 j# h6 d1 Z 7 R+ ?' P0 X, |2 a d- z3 a

  氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:

* I3 i- A9 m$ q' S" \ ; C+ g/ t7 T2 f

  a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。

6 |1 A% i* F5 V$ S* a# Z " h8 ~0 N" E( O- [ v

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;

, h& T+ _' K- b) [1 _9 D6 o N1 w' }& T% Q3 R9 Z8 D

  c.检测轴全长变形量为3~4mm。

7 Q( c$ m' a( @* x9 Z. O/ g2 ^" b4 m) ]0 `

  分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺

( }: X4 H2 N2 ~, j$ @; N7 @' D3 p- e+ ]/ a

  针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。

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  在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。

" b6 d/ Q# k6 z5 i$ d# D ! k. g4 n7 |; [' A& r6 F. p7 V

  改进后的加工工序如下:

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  锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活

2 T# W* k2 h% o' p 9 E+ s$ B! e) b

  氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:

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  a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。

3 L3 N2 x/ x" s: F& k/ t ' {9 [! \& i# l* E$ L

  b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;

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  c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语

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  在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 【MechNet】 $ E- ] @4 b3 Y/ k1 J( ]+ g

, u5 Y3 p" E( C6 s" m, Z( P : M9 `( Z- j! D# i1 H/ P
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