找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 272|回复: 0

缝焊机恒流控制系统设计及应用

[复制链接]
发表于 2010-9-12 15:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  1引言

- Z( L* T' t0 o! K( d b/ E, d, ~2 D5 w! L/ C# p

  老型号缝焊机多采用开环控制,在焊接过程中由于温度变化和材料导电性能不均匀等原因,引起焊接电流波动较大,经常造成焊缝漏水,影响产品合格率。为解决这一问题,我们设计了一种闭环控制系统,使焊接电流保持稳定。

6 s2 G- E- K; F M; r1 S4 T7 l7 L5 I! P 7 B1 F+ y8 y& I: I y$ Z, H5 T

  2设计方案

# v# _6 f9 P+ R" F# u2 D2 h ?8 H: d$ w& V9 }) f, M7 }8 n

  原设备用两个周期选择开关和一个热量调节旋钮控制缝焊机工作,一个开关选择开通周期数,另一个开关选择休止周期数,热量调节旋钮控制可控硅的移相角。新系统用六只LED数码管显示工作状态。第一只显示工件号,表示不同厂家的原材料编号;第二只显示开通周期数,表示一个焊接周期中可控硅导通的周期数;第三只显示休止周期数,表示一个焊接周期中可控硅关断的周期数;最后三只显示焊接电流。由于引入了工件号,能把常用的材料编号,将其对应的最佳开通周期数、休止周期数和焊接电流值存入EPROM,这样只要选择材料编号,其对应的工作参数就显示出来,可以大大减少调节参数的次数。

" G0 e' a3 U5 ? {1 M 5 W& F7 K, `- ^# ~ g2 y+ e5 G2 m7 x

  为了简化操作,用三只按键完成工件号、开通周期数、休止周期数和焊接电流的调整。一只选择键,用来选择需要调整的参数,选到哪个参数,哪个参数就闪动,表示可以对其进行修改。另外两只为加一和减一键,用来修改工作参数的数值。三个按键均设有自动连续功能,以便快速操作。

4 r* |/ l3 g$ X7 V2 y E6 k' K & T U. G8 K5 P( z

  焊接电流取样从每个导通周期的过零点开始,每200μs取样一次,一个工频周期取样100次。休止周期进行数据处理,不取样焊接电流。焊接电流的计算与控制采用平均值方式进行,然后根据工作周期和触发角大小查表得出修正系数,再把平均值电流转换成有效值送到显示器显示。这样可以减少程序的运行时间,保证数据处理的实时性。为避免电网功率因数和峰值因数过度恶化,可控硅导通角的移相范围限制在0~90度。

! e0 ^! y, f7 I) R; W3 Z7 G' `; {1 r

  为减少工作参数的调整次数,系统中还加入了掉电保护电路,使设定的工作参数在掉电七天内不会丢失,因此不必每天上班后重新输入工作参数。

0 O6 ]! w0 O3 }" u- j9 g( ?; Z6 ?. S4 E* P

  3系统的组成

- C2 J S) P6 [" ?; Y) \3 u9 R# u/ a7 Q1 a( }( k

  该系统的组成如图所示,由8031、2732、74LS373等组成的单片机系统完成电流取样控制、显示控制、移相触发控制和数据处理等工作。电源与同步电路为系统提供电源,为

# ^' f7 ^: W& v% f 2 b2 W1 t# [& _# @8 |, B E

  图1系统组成框图

* F1 W# {2 A" L6 U) v: h * F" [, Q& b0 W, C6 v# z8 M

  后备电池充电,为单片机提供电网的同步信号和上电复位信号。复位信号还送到触发放大电路,在复位期间禁止任何触发脉冲输出。同步信号和上电复位信号的产生由一片74HC14完成。键盘与显示电路接收输入命令,显示工作状态和工作参数。显示电路使用了两片74LS373。电流检测与A/D转换电路用电流互感器把0~500A的焊接电流转换为0~50mA的电流,再经A/V变换器转换为0~5V的脉动直流电压,送到A/D转换器。A/D转换器使用的是ADC0804。触发放大电路完成脉冲展宽和功率放大,最后通过脉冲变压器触发可控硅。脉冲展宽电路将8031送出的几微秒的触发脉冲展宽为1ms的触发脉冲,这样既能保证可控硅可靠导通,又可使8031有更多的时间去处理数据。脉冲展宽电路由NE555等元件组成。

. O3 I2 L" A# i7 O) C o+ _. d0 E7 {: W; n7 x1 L1 g" g& @

  4应用实例

8 h7 m2 O3 r6 ]& l: s5 M! x5 p ) V9 v$ m2 n: T ?3 z2 Z5 h7 _

  上述系统1992年9月用于邯郸市储油设备厂制桶分厂的缝焊机改造,未加入该系统时,焊接电流在焊接过程中波动较大,焊接后期电流比前期电流下降10%左右,经常造成漏焊。加入该系统后,焊接电流波动较小,焊接过程中肉眼看不到电流下降现象。该系统已正常运行四年,控制效果良好,具有较高的可靠性。

* a7 `7 i, A7 A" R" e1 k " r w6 k( K# ?" R
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-19 18:18 , Processed in 0.112898 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表