找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 351|回复: 0

炉外精炼技术在铸钢生产中的应用(下)

[复制链接]
发表于 2010-9-12 19:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  1.3双联工艺法的产品质量

1 E3 G8 L! `* |& ~ O }5 O' N: V, Q i

  对几个采用双联工艺法的铸钢厂产品质量跟踪:①气体含量:[H]<3.5ppm,[O]<40ppm,[N]<80ppm;②杂质含量:[P]<0.015%,<0.0l%,si、Mn可控制在0.02%内,Ni、Mo、Cu可控制在0.0l%内。

# S- l+ `' J4 }+ E, L & z" L: b, f* ?$ A2 y7 U: c+ v

  1.4材料性能

$ p; x! l7 |/ r0 ?# r0 b9 g 5 C: A. N1 q: G/ [: s

  屈服强度增加7%~1l%;抗拉强度增加3%~6%,冲击韧度增加20%一45%;断面收缩率、伸长率基本无变化。夹杂物含量明显减少,分布形态多呈不连续状。

T& I# g1 E% u; @1 u 6 Q _& V7 G8 g7 J: f

  2.炉外精炼技术经济效益分析

4 i6 F- ~8 _! y6 j- i* L o ? % I; e& B* }& A

  几家铸钢厂使用钢包精炼炉设备后,吨钢原材料消耗量均有所下降。如吨钢电耗,下降35 kwh左右。但增加LF炉设备后,需配套增大水循环系统,除尘系统及其他投资,使得钢液冶炼成本增加。但钢液化学成分控制稳定,合金成分控制准确,钢液成分均匀。无偏析现象,钢液中气体、夹杂物控制较高,力学性能优良,铸件废品率大大降低。正基于上述原因,钢液成本总体上基本持平。

. T1 F; |( W9 y. u4 l/ H) H- O% G5 O X2 Z- c$ @

  3.使用钢包精炼炉技术的优点

2 B/ o1 Z7 d( b# ~2 @/ p* [( p ' H1 B5 I! _, k6 Q# H- |7 i' A5 K

  ①用钢包精炼炉技术后,钢液中的有害元素和有害气体降到了一个较低的含量水平,使钢中不易形成对铸件材质有严重破坏的非金属夹杂物,从而提高了铸件的低温性能和铸件对使用环境的适应性。②氩气的搅拌作用加速了钢/渣之间的化学反应,有利于钢液的脱硫、脱氧,促进钢液中非金属杂物的上浮和去除,提高了钢液温度和成分的均匀性。③与普通电弧炉联合冶炼,加快了生产周期,提高了合金回收率。④设备简单、投资较低。

3 i6 M' p5 t0 [: n: e2 D8 b) J$ W' ]" P7 J: q

  4.使用钢包精炼炉还需解决如下问题

+ `! U* R4 o" R6 M8 V0 X3 g3 |5 ~4 n9 m4 G

  ①钢液温度下降。由于钢包精炼炉与普通电弧炉相连操作,在普通电弧炉钢液氧化完毕向精炼炉出钢时,钢液温度下降,炉子越小,温降越大。这样精炼炉需进行提温操作,会少许增加电耗。②钢液倒包会增加气体含量,钢液进行炉外精炼后,其钢液中各类气体含量均有降低。但在钢液倒包过程中,易使钢液吸气,造成钢液气体含量些许增加,目前已有解决办法。

) [! h0 U! h1 |+ z+ i7 y
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-4-20 12:02 , Processed in 0.100611 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表