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[求助] 关于细长轴无心磨削的困惑

 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-21 23:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位高人好.我现在做一个产品,需要磨削棒料直径10mm(原料为10.30mm),长度180mm,材料为40Cr,调质25HRC.
% k" S3 |2 S$ _! e5 q  V  q8 v/ J0 T; b要求磨削后直径精度-0.008mm--0.003mm 圆柱度0.01mm,圆度0.003mm.
3 H! r9 r4 @  v2 _我的问题是,因为我的料是卷钢拉直,然后落料,再经过热处理出来的,虽然后面经过我的调直,但是用双v性块顶起测跳动,跳动为0.03-0.07mm.我现在放在一家无心磨外加工厂里让他加工,虽然他东西做出来了,尺寸都能达到要求,而且圆柱度能达到0.005mm,但是他跟我说为了磨这个轴,他用串磨得方法磨了十几次才磨出来.我想请问的问题是:) X( x; U" X1 H* Z% _9 ?0 C
1.情况是不是像他说的那样,磨削我这样的原料要这么复杂,磨削10几次才能出来.能不能使加工更快点,更效率点.因为报价实在接受不了.7 z0 m; |; n; Y/ q: C9 }
( ~; d, R: {1 p* H9 y0 e# N) o
2.我这样轴别的厂家一般都是通过什么样的加工程序得到的?7 i* r2 P' s% J) d/ h5 L# y
- j4 [0 I' W4 a; Y8 a( z
     谢谢~~~期待精彩的解答~~~~~~
发表于 2010-9-22 04:48:34 | 显示全部楼层
十几次才磨出来有点夸张,磨3,4次应该差不多了,另找一家试试。
 楼主| 发表于 2010-9-22 07:32:37 | 显示全部楼层
我找了别的好几家的,都说磨不出来,我们这都是个体外加工,技术水平都很一般,就这家算是比较好.
$ Q3 _) L' f/ F8 O2 z( [4 W7 N2 y补充我,我看到很多介绍都要求原料校直后上无心磨,这个校直以后要求的跳动是多少都没人提到?到多少才会比较适合上无心磨,让效率和精度达到最大化?
发表于 2010-9-22 14:00:24 | 显示全部楼层
最好校到3丝左右,不然很难磨。不过也得看什么样的机床,还有调试水平。
 楼主| 发表于 2010-9-22 14:37:05 | 显示全部楼层
有没有办法在保持棒料不变的情况下,通过改变加工方法,达到要求。磨十几次太费时间和金钱了。。
发表于 2010-9-22 15:22:12 | 显示全部楼层
用自动校直机把原材料校到0。08——0.10mm在上无心磨,分5次磨,一次10+0.18。二次10+0.08。三次10+0.03。四次10+0.01——0.005。五次到要求尺寸。
2 E, x, u& J% P8 Y4 n; e+ {+ W. N5 k   材料上了自动校直机才会同心!

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研磨者 + 30 很有道理

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 楼主| 发表于 2010-9-22 21:09:27 | 显示全部楼层
嗯.我也是上的自动校直机上校直的,跳动在0.03--0.07之间.就是说能不能用比较少的次数比如说5次左右能磨出来,而不是像他说的那样磨10来次..如果可以的话用什么样的无心磨比较好?如果实在不行,我打算自己买台磨...
发表于 2010-9-23 11:03:25 | 显示全部楼层
你用粗一点的料(比如12),拉光圆拉到10.2,然后落料上磨,三次就可搞定,我司一直这样做的

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 楼主| 发表于 2010-9-23 15:06:19 | 显示全部楼层
回复 8# junzi
  z# G5 @7 n" v请问你落料以后上无心磨床磨时棒料的跳动是多少?磨好以后要求的尺寸型位公差是多少?& G* C6 W/ r" }) D' N  Z
我原来就是10.2的,后来那个人说怕小了磨不出来,我才又加了10丝上去.请问你们公司用的是什么无心磨床,我看他用的是无锡机床厂的MA1040磨得.
发表于 2010-9-23 22:15:50 | 显示全部楼层
回复  junzi
! K3 e( f! |/ K  H+ d请问你落料以后上无心磨床磨时棒料的跳动是多少?磨好以后要求的尺寸型位公差是多少?
8 m, P) B0 ]6 T! H我原来 ...
; M7 Q& A- j) k* E; Z. kxuxucome 发表于 2010-9-23 15:06

% r' l. I" B7 d: {. a' {, j2 ]2 F8 Z6 v8 g/ D7 l0 r1 G6 W
10.2绝对磨得起的,我做不锈刚管直径4长220也是1040的机子,磨量只有0.06一样磨得起,要求±0.005

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发表于 2010-9-23 22:18:19 | 显示全部楼层
1040磨直径10长180可能有点吃力,用1080精度跟速度都要好得多
发表于 2010-9-23 23:01:33 | 显示全部楼层
回复  junzi 3 }* N1 ~% I! s1 P# k! g0 f7 l
请问你落料以后上无心磨床磨时棒料的跳动是多少?磨好以后要求的尺寸型位公差是多少?
: D, ]3 y+ c# M/ Y, s0 G! @我原来 ...
0 B4 N! c$ _4 s4 P! w* exuxucome 发表于 2010-9-23 15:06
0 O3 l- i% S! K; ]- y. @2 s# G

, ?- _- u5 P. m" T' L3 K6 x3 J% p+ G
    落料后的跳动0.03—0.05,重要问题是调质后的跳动,型位公差圆度0.005以内,圆柱度0.005以内,机床用的是MT1040A,最好用1080的速度和精度更理想

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发表于 2010-9-23 23:10:14 | 显示全部楼层
回复  junzi
' j( p5 `1 e7 m5 X- o" j请问你落料以后上无心磨床磨时棒料的跳动是多少?磨好以后要求的尺寸型位公差是多少?7 p% P0 l0 A) [$ v' g" x
我原来 ...! o3 i% I& A4 v
xuxucome 发表于 2010-9-23 15:06

% C/ Q7 `& Z! Q$ }/ ^7 u/ D) n" Z
; g* Q" ~* o4 V1 g) D落料后跳动0.03一0.05,重要的是调质后的跳动,不能太大型位公差圆度0.005,圆柱度0.005以前机床用的是1040,现用1080了,精度速度比较好

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 楼主| 发表于 2010-9-24 19:06:59 | 显示全部楼层
回复 13# junzi
6 w' i) k0 k; A  H6 x2 X* c* v我也是落料以后因为调质导致棒料弯曲,所以要调直,调好以后跳动0.03-0.07.
4 i! J6 x- q) i& s( |如果是这样的话,那看来不需要磨十来次就能出来.
% o2 y6 v$ h0 ?; n. k+ N$ V请问我这样的棒料条件,磨出要求的尺寸精度和型位公差,难度大吗?调整机器会不会很麻烦?
 楼主| 发表于 2010-9-24 19:10:39 | 显示全部楼层
先谢过以上各位的热心帮助,和孜孜不倦的解答了.我是做产品的,对无心磨只是了解一点点..各位多多包涵
发表于 2010-9-24 20:12:58 | 显示全部楼层
回复 14# xuxucome & h4 m  _9 ^3 l6 }) t6 a

& A* |8 [# x3 n. T+ ~
# a' z7 e7 R6 R2 R, u/ r6 b    可以肯定的告诉你,绝对不需要磨十次的,如果我做最多四次,如果新机床调整很简单的,
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