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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 7 W/ T' ^+ P! b) e/ e. c/ E ; Z* E* [, P7 v 障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。2 G: ~% ~0 G/ O, C2 V& ]& } 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数 p1 N1 w! p+ O6 L字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通/ }9 I8 M) }( Z$ B 电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。 $ ^; w% F4 c6 N% R- Z# R6 m& }: e但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 - n- V- J7 o: g0 \- Z! b& M' u- c电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件 m& K) z4 U4 ]6 R多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使' Z; @ v# J' A. }" E 故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离; r) q' b7 `& }5 X2 l5 }% l/ S 或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检1 v( p. m7 D, E$ K g 查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管 ' \2 Y. a# s- \. o脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上8 J/ [2 ?' U5 j! `) l; W8 o 故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集 " `& n0 b. ~& r% y) K6 P$ p0 K成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q7 : I6 ^- \5 r9 F& [; B; v时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q7, x* U/ n# `& z; X0 Y7 g (LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软$ n, X# ~! h ^' M 击穿,从而引起电源短路。- }4 w: n8 r8 s( I 2. 快速过程的分步模拟法3 b& f+ y# Z7 L& U/ _3 v* B0 d; \9 F 有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程' p% K* r4 E& R8 D2 s6 Y ,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般 4 g( M* ~3 ?4 W4 v0 e+ g仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流 M) ^) v: O4 Q1 l6 { 可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。 * x0 {- {4 G; B6 F3 y% i经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控$ P. r, T. ]) g 制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法/ ?8 o, }0 t# ~3 @9 v% o1 N 测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下: 7 v! ]0 a8 L1 M; m7 d(1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。+ v9 P3 K. n9 x3 i 为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上. z3 b/ z4 p# j9 ~' m' N2 \: g X 过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路 % P- i& I! R- p5 ~8 Q5 r3 z4 c信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由: [, H& N4 P1 `7 a) X 1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平, 8 f6 A- [1 x/ R$ d2 i# f据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。 8 x& ^6 D" `3 q( C- l/ W1 d; S& n3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障+ Q/ z0 j% _( j$ I; k; Z CT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 ! d9 y1 ~4 M1 Q1 x @们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正 % {" N# D! o+ M0 h# A/ b# `常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。3 t$ q4 t6 y7 a+ j 但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不 . K2 j) q3 g& \8 q3 A稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组 8 o' Q# P# X; x0 @: a8 k7 `$ J脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点 & v. l7 G9 m C2 k; p4 ]. B就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡2 @3 Y9 B$ a4 [& D, @ 管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三' x; d% O) s; J 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发0 W$ e/ W4 s5 u( d" r 性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可: t; L0 [0 x n+ ~8 J2 ~ 以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以 , x. z$ Q- d4 {( ^7 _: {采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限 0 x4 c, v, |! {' O流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。; z- G; f0 f! a2 w 4.诊断多种故障综合症# _# A! a& a6 b 下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊" `6 \* a# k1 X; l 断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重,& Y6 B7 J5 g ^. V% L 可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级0 g: m4 v4 d$ H6 C ,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路, ! D$ n+ O( _6 ~输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如8 e& A6 S4 S8 W$ _# {$ { 下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转;3 f! M+ G8 V. Z6 v (3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。& ~3 a3 B1 r! r9 H7 s/ P9 K 这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故 6 K* C8 H. e# r; p9 a) Z障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做 . S0 p0 h( o3 r) H( A, M出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板,3 }! B( |! L3 W 通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内) L8 t7 F- k, E1 Z7 A 部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故 2 O/ ^! p# A0 \+ L障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯 a5 T& ~ l$ Z等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起, - @' K/ Z4 C5 Q+ h电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故,, L+ `* N" [5 X/ j 我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换 6 e! l; a! q0 G) d" C向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。4 u& F( W! C: D8 i* L; o 5.PC接口法/ v/ N- A8 ~* g6 V5 v* [/ W 由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口( d1 ^+ R2 L) |0 C; D (1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出 4 u: g" L6 O$ e% ~0 k1 i' T. |% g来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故" d A: ?& ], P 障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧) 6 Q( f! ]3 L5 \1 f f, H0 Q2 M接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC7 ?; H4 _& B" B& m: { (机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口 8 D2 V# \) S" s) h" b信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号 5 @6 ?8 W" |) O R+ f3 Q' N0 M后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图 7 g; e" A) G, w) A$ g& H( J. j2 m# M+ q程序。" \- r; ~/ A5 w" l 6.西门子3GG系统数据异常的恢复 7 d q9 ~9 b5 q0 f瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统$ r) j% [8 O ^! e9 ?3 y 具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障 + O) ]9 D, D: @" _: @。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的 & s; U# k5 t; j) X自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果) j/ ?& Y1 K( m/ W 电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板;; ~1 r% b/ q, l0 i% L: ]9 M 如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。7 T& d) c) p0 K9 i' |! V - n# Y9 _2 \6 e, W5 T" c7 z 但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软 ; W* r! C* B0 f9 J3 `0 M l; p$ ^% G故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均+ D, i# a, I# u9 q1 }' g, ` 有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。8 H7 v" p( \5 ]: x, s' q 象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清0 G1 g/ o8 T& [3 D8 a$ |+ p 步骤如下:7 T" `2 f3 m' k& W( b (1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除; : r! l# z" ^) S; t3 d3 @4 n(2) 3GG系统的初始化; + _, Z/ r) g7 M) K$ L(3) PLc清零;. |0 d j, |* T8 D% Y I. b (4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内# T1 m4 _! Y1 h6 N 存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。 9 q7 E5 g2 A6 _1 x; }(5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。0 T* n* v5 n6 M$ k3 d (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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