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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 % f' ^& s+ c3 P# L / G2 T7 l" j/ @/ p& I障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。( Q# H/ {: M- ?* \/ B6 K& U' P6 d 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数 & D3 n2 h8 j, J9 I字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通 ( v D7 a* A4 O# H2 v$ h电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。 3 I& e/ g9 u2 h& t# p6 @$ u但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 + P1 {( c; l% v* W/ C" y# P电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件 $ J x# F* ^6 m T多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使 * f4 E; b% T/ W" C故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离 * R& Q4 z+ d, N: V4 Q! s# H或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检 ! t6 ]4 L, R) G& K查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管 1 U( C. T. q7 j6 B脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上 ; i+ E' k" N1 f1 ~( _% y, b! b故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集 ! f5 a, [5 \0 ?( C/ y成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q79 R* Z8 V! ]( O( t: Y1 g) s& z 时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q7 " {2 ^+ Y7 {1 P9 r( J(LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软2 n3 p! o: h5 R) p: X/ } 击穿,从而引起电源短路。 % V3 J! ~' m7 f& g% c h2. 快速过程的分步模拟法 # x( Q ]. D" P2 r/ D- t有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程% e4 z) c. W9 W( _8 T5 g ,只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般 0 n' E- V" O; u$ R: n$ Y仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流* E, [8 ]6 y/ R 可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。0 I2 y ~3 |6 S6 K% H 经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控 % Y1 d5 N, t5 u3 d' i4 e; W- X4 q; F制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法, ?8 X g1 G+ j% ]8 J; _8 j 测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下: 6 K1 q1 c- z: [1 r; R5 R$ x, e(1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。3 v5 A7 n: N4 ?/ A& t1 z 为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上 - }. D4 \# P7 @4 M8 [过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路' i) E) K6 ` V$ K) b; \ 信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 / C* S% t' Y+ F1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,3 l& A* H( v7 E5 ~. V 据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。: X2 e) r- Y, j0 e& L$ s0 S# G 3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障 2 p! j7 d6 f# B2 _CT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 / L9 U) s& j0 p9 r, h0 i2 ~: x们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正; [' s- k4 o' C9 d) r5 \! N 常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。 + ^+ R L/ ?# m但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不 ) t* j1 ^, u/ X: g8 O, X( w: K' b稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组 + P* B5 n9 m# {" t6 s. I' n脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点 " ^8 a$ S% Q8 g% @' Z; l6 }就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡 " h5 u7 X$ N0 x: ~% p0 ^管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三# H3 {9 L% E) O5 J: X 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发 # k5 j0 d( u i/ G9 W( g性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可 8 v' y, W; B% F以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以 K% _ O6 R# o 采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限 ( T; Q5 \0 l. b3 u流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。8 `1 @5 Z7 `5 ^. o l' ] 4.诊断多种故障综合症 % S; q9 x# \( H: {" ~8 _7 Y! d下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊 ; m7 s* s( @& z9 x8 d/ s' B断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重,# M) n& T8 p. f& [! w: b5 P 可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级 3 D' L+ N# i* v# w. R$ K1 j4 U,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路,' o! E1 E4 ~0 a4 x 输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如$ p' i2 ~7 X8 |8 ?% h/ K 下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转; # E S x( q# ](3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。' R; y% F" u K8 v 这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故 . \8 l% Y. O G4 T5 D- u2 h障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做' h& f) v/ _) z! S; a* X 出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板, * {/ R8 [6 \; o; W+ K0 z' }3 B/ }通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内 ) j+ u6 s5 e) r2 S( L部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故 9 _4 k9 B, _. X3 q障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯 0 E8 | \; A+ g& q& j1 ?等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起, * Q' y5 x$ s2 f# P* k9 l& ^1 c电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故, 7 W% x( g( d) i0 {- K我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换& P3 p/ M7 h, G( l 向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。+ j6 W& C3 @8 ]1 \0 M 5.PC接口法 1 i( Y q, \$ H( M# ^2 {由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口 8 E3 w) ~9 `% g$ D/ ?, V: r. I+ p(1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出8 x9 \2 H: ~& {2 P) e* _/ o 来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故$ ]$ H* s9 Y, |! \8 r5 Z 障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧): |* Q: A% O8 `2 g' L8 t 接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC1 l7 _1 u9 |1 h5 q* { (机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口 4 z! E6 O/ [9 h5 n% C" \( i& B信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号$ ^* ~; q6 m6 F1 {5 F3 F 后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图% f, {: E) T1 k 程序。 : [$ w% h! _8 f# b' ?6.西门子3GG系统数据异常的恢复5 j& v. a" R$ b5 A 瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统, g6 d* j% S. t7 [1 ]6 F8 O' ~2 d 具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障2 t! R) G; C! |3 P/ x1 q 。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的 9 \2 ~2 H& {/ H自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果5 n* i7 E, x/ l: M4 P+ | 电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板; & w* F- z; l% d7 |如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。, O$ ~9 z6 L% _7 b+ J3 _ 7 E' \# @) d# P 但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软 * f2 n) T4 a( R, ^故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均8 ]' f4 }, y. B" K( r8 z 有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。+ C% ]5 U- r+ r6 U 象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清- m$ b2 r" o; A; D8 Y, b 步骤如下: 4 i D( Q# O+ G3 T3 t4 ^) o0 L. J(1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;9 q# |3 ?% F4 r" F5 A5 y (2) 3GG系统的初始化;9 e" p0 F& m! Q: |7 N* s8 o (3) PLc清零; ( M9 R. y2 h! `, J- @7 K(4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内 & f2 N; M1 r, ~/ V6 F存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。, H9 Z; P3 K8 e (5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。. B4 q7 p7 ~. O. u (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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