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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法

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发表于 2008-7-21 18:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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诊断数控机床疑难故障的几种特殊方法1.采用电阻比对法诊断电源负载短路故障 & _8 v0 x' |) P% w % i4 O! T; p1 Q* c* Z 障实例:FANUC一BESK伺服驱动板十15V负载软击穿烧保险丝。# x8 V g- f+ G, @# y( ]/ B 我们维修时,通过初步检查判定故障原因是负载局部短路,并且用数 % U# n) R7 S) [0 h& X1 W) U字表测得十15V对“地”电阻,正常板为1.3KΩ 故障板为300Ω。因为通 4 C1 b C* U$ v l7 `$ c, g电好烧保险丝,根本无法通电检查,所以只能做电阻测量或拆元件检查。 . L; V! W8 w' Q$ z; r6 F! a" ~7 o$ ^但是,由于该伺服板的十15V电源与其负载(24只集成元件)的印刷 " M5 X; ^% }' f* a" o ?电路成放射型结构,所以,电阻测量时无法做电路切割分离,并且由于元件) `8 |# M5 l# [2 ]7 p8 i- P& Z 多且为直接焊装,也不可能逐一拆卸检查。维修的实际操作十分困难,即使. a; b( d1 a7 ~4 `* d7 H* Z 故障解决了,也往往弄得电路板伤痕累累。处理这种既不能做电路切割分离 0 w% s7 W6 T6 r) a! C或元件拆卸也无法通电检查的故障,我们采用电阻比对法检查很方便。诊断检 ! L7 Y' H! v* d2 [查时,不切割电路也不焊脱元件,而是直接测量十15V端与各集成元件的有关管 8 a. V% u0 `8 p4 Y+ S# F脚问的电阻值,同时将故障板与正常板做对应值比较,即可查出故障。处理以上. Z2 T- d* @$ G3 u5 }4 a' m 故障时,考虑到元件管脚多,所以首先分析厚膜块内部电路(图中已标出)和集$ L; G. q( @" z5 ~$ i8 ^. L 成块管脚功能图,然后从中筛选出若干主要的测试点,做电阻测量。当测量到Q7' K' k5 K5 b2 J 时,发现其3脚( + 15V)对14脚(输出)电阻为150Ω(正常为6KΩ ,怀疑Q7 2 g5 z8 S: w* t! X g(LM339)有问题,更换Q7后,伺服板恢复正常,说明Q7管脚间阻值异常系内部软: n/ Q$ Z; P6 {, Q0 U 击穿,从而引起电源短路。 ' p: g( w% r/ i( D$ G2. 快速过程的分步模拟法' j3 z7 B* y' H, P1 z2 H 有些控制过程,如步进电机的自动升降速过程,直流调速器的停车制动过程 : b+ @6 @( \3 y5 q' n; w; S0 J% t- ],只有零点几秒的瞬间时间。查寻这种快速过程的电路故障,显然无法采用一般- C- Q% C- l% E& [# n 仪表进行故障跟踪检测,所以故障诊断比较困难。下面通过故障实例一5V型直流 2 F$ R9 g5 B* `( D8 |可控硅主驱动停车时间太长的故障,介绍我们采用的特殊方法一分步模拟法。 : ?- s7 R$ L# Y经过对故障板的初步检查,判断故障原因在V5主驱动器制动电路。该制动控7 Z- i* Q7 [' p; Q+ w/ h* n9 Y 制逻辑复杂,涉及电路多,诊断故障决非举手之劳,而且由于制动过程短,无法2 n7 n) h9 Q: u6 v$ ^1 a: c 测量,所以我们采用分步模拟法进行诊断检查。由电路原理得知制动过程如下: 6 T, b" ] V6 \! w3 l7 r1 h: N(1)本桥逆变,释放能量;(2)自动换桥,再生制动;(3)再次换桥,电路复原。 8 k" C X% s b- B为了分步测量的需要,以速度指令、速度反馈和电流反馈为设定量,将以上( d2 I2 J* c- o/ A, m$ y' j 过程细分为八个步骤(列成一张表),然后逐步改变相应设定量,检测有关电路 . @6 H; r! p7 l信号,对照电路逻辑,查出故障。我们做分步测试进行到第二步(即速度指令由 6 o# w7 F6 ^, c, W1变0)时,发现“a后移”和“积分停止”均为高电平,按电路逻辑,应为低电平,( g7 C# `5 a6 c) R 据此查对电路,很快找出A2板中与非门Dl06(型号:FZHI01)有问题,更换后,故障排除。, H( F" e6 u: Z3 X' E4 B3 u" ^ V4 ]! S 3.CT4一OS3型查频器的一例特殊故障 7 i7 C8 B) M& l( oCT4一os3型变频器常用于YBM90和MK5oo加工中心的刀库驱动。在维修中,我 F' w K/ W- G; m# O们多次碰到该变频器时好时坏的缺相故障,并且测得缺相电压只有60至2ooV(正 8 e) M0 @# W" t5 x0 T% b/ {& X常为400v)。由于这是一种时好时坏的软故障,诊断查寻困难。 0 O0 @% p1 _# R( J& M, U* e5 q但是,我们发现该变频器这种故障的多数原因是脉冲隔离级问题——振荡不0 `! e$ z2 v2 X; S7 `9 O) g1 e 稳定。这种故障现象,用示波器检查,很难发现“波形丢失”,但一般都有三组5 e; q/ t0 y' s0 e% H( L6 D- K 脉冲幅值不相等,甚至差异软大的现象。其实,仔细分析一下隔离级电路的特点& c! o* _0 j9 R( f! L+ k+ E 就能看出问题,这是一个比较特殊的间歇振荡器,仅用二只三级管,分别做振荡$ s& y/ \9 d/ W" R. S 管和振荡器电源开关。由于采用单管振荡,而且振荡电路串入限流电阻和二只三) t' |6 Y# W' l' f: N 极管,加上变压器输出负载,所以振荡电路损耗大,增益低,容易造成电路偶发8 w/ \, ^2 g! _$ A: N0 x 性停振和脉冲幅值不足的毛病,即产生时好时坏的电机缺相故障。从以上分析可 - P! e3 V* S3 u5 p5 T% i4 m以看出,这种电路对脉冲变压器Q值和三极管β值要求严格,用户维修时,可以9 ~$ `% v$ S1 C, x, v- z 采用如下措施得到弥补:(1)选用高β(120至180)振荡管;(2)适当减少限 " P! U5 @" O ?流电阻阻值,即在51Ω电阻上并接100一270Ω。$ x! n0 k5 {$ }, q 4.诊断多种故障综合症6 Z6 q) u2 C7 }: h* N. { 下面通过CVT035型晶体管直流驱动器的典型实例,说明多种故障综合症的诊+ O3 \$ b) q' b, s2 S# a 断方法。该故障伺服板,经初步检查看出,电路板外观很脏,输出级烧损严重, / g( R* w2 V8 F( b! f' J( D可见用户的维护保养比较欠缺,处理这种故障,应该首先清除脏物,修复输出级 - O0 h+ |9 f# S,切忌贸然通电,否则可能引发短路,扩大故障面。例如铁粉灰尘的导电短路,- Y4 P' g- l& L6 v6 t; ~8 y- e; r 输出级开关管击穿对前级和电源的短路等等。经上述处理后,通电检查又发现如 % B- p$ j \ x0 S6 o7 o下故障:(1)“欠压”红灯有时闪亮(“READY”绿灯闪灭);(2)电机不转; * p8 N3 \% ] `1 |(3)开关电源(±15V)变压器Tl和电源开关管V69异常发烫。+ I2 f: h; n @ 这是一例典型的综合症,而且故障之间可能存在某种因果关系,所以处理故 ( Q3 |/ E4 w; ^# `障需要顺序进行,否则可能事倍功半,甚至引发故障面扩大。我们通过分析,做 H+ X" g9 x( ?) ` Q/ q, |" Y( y出如下维修排序:开关电源一>“欠压”灯——>电机运转。首先检查电源板, 2 C L, ^# k' o通过测量主回路150V直流电压和断开±15V负载的检查后,得知故障在开关电源板内7 j- Q: v' y9 r7 X 部,在检查电源板中发现10V稳压管V32的电压只有9.5V,由此检查下去,找到故8 b2 [; C1 z! \+ c* e/ F& p& k 障原因:V32的限流电阻Rl85阻值变大。更换Rl85后,±15V电源板和“欠压”灯5 s. j% @2 @, x7 l3 _ 等均恢复正常,但电机仍不转。可见,以上灯闪和元件发烫均由Rl85变值引起,/ T1 p" O1 A, P- r5 R' J' D2 p 电机不转则另有原因。按通常的检查方法,可以逐级检测,但由于经验的缘故, P2 C3 A' [! T& V3 F* L 我们只做简单的变换转向试验,结果发现反向运转正常,所以很快查出故障原因:换 C0 @/ g% r, W 向电路的集成块N5(TL084)失效,更换N5后,一切正常。 5 d( G o( |: m$ S7 C5.PC接口法! V, G: H# d* D& F7 r 由于数控机床各单元(除驱动器外)与数控系统之间都是通过PC接口2 N8 {7 J; k1 [6 }% h- _3 t) J (1/O)实现信号的传递和控制,因此,许多故障都会通过PC接口信号反映出 % H. F. b. w0 h( c; y% Y7 ]/ P) m. {来,我们可以通过查阅PC机床侧的1/O信号诊断各种复杂的机床故障或判别故 $ Q+ v/ `- P( J障在数控系统还是在机床电气。其方法很简单,即要求熟悉全部PC(机床侧) 5 j* F0 p% Y; N. ~% D2 C7 v接口信号的现行状态和正常状态(或制成一张表格),诊断时,通过对全部PC % W3 f5 \+ G" l1 a(机床侧)接口信号的现行状态和正常状态逐一查看比对,找出有故障的接口5 B8 J+ U+ o( Q1 b7 c0 @3 h 信号,然后根据信号的外部逻辑关系,查出故障原因。当你熟悉了PC接口信号 # ]% l1 P$ m) Z% O3 j( M! n3 j* {后,应用这种PC接口比对法,非常简便快快捷,而且避免了分板复杂的梯形图 % o& N' ]- n$ m/ m$ A程序。 ( ~2 y! p0 B4 c. r& f+ ?" e5 @3 W0 i9 N6.西门子3GG系统数据异常的恢复 3 {4 p- _' _# T+ c3 l瑞士STUDER s45一6磨床配备西门子3GG系统,为双NC双PLC结构,该系统" A. o5 H8 D6 q( | 具有很强的自诊断功能,发生故障时,可以借助屏幕提示,快速诊断修复故障4 z! j7 \6 x1 H 。但是如果发生系统无法启动,并且PLC处于停止状态,屏幕不亮,那么系统的8 h$ U# K. d1 R6 ?; {# J 自诊断功能将无法发挥作用,导致诊断困难。发生这种故障的原因比较多,如果 2 {* A' N7 l* r电池电压低于2.7V,必须更换电池;如果NC或PLC硬件损坏,需要更换电路板;. E z+ f9 N; \6 Y7 ` 如果机床的24V电源低于21V,需要检查电源电路和负载。 $ {: a/ n$ }' Q2 {) o' z8 P5 H5 F3 D! I+ B; o5 s+ b 但是我们碰到更多的故障原因并不是硬件故障,而是机床数据异常这类软* y' E- M# }0 n+ B4 M* B 故障。其原因比较复杂,如电网干扰、电磁波干扰、电池失效、操作失误等均9 O& \3 t. e+ X. e$ g 有可能造成机床数据的丢失或混乱,以致系统无法启动。" E1 _$ M0 b) n& s 象这类软故障我们可以采用全清恢复法使系统恢复运行。3GG系统的全清) |. c g* h& Q 步骤如下: 6 D# Q1 u5 e+ A6 h(1) 机床数据、用户程序、设定数据和背景存贮器的清除;/ s- y5 z' x# X+ P5 g3 H; Y (2) 3GG系统的初始化;! h1 ]# \8 o9 X+ D) g! ~ (3) PLc清零;8 E( V- J7 g' ?: |0 x (4) 恢复被清除的全部数据、程序。一般需要设定波特率,调出128KB内 / t) R. t$ U$ y K$ ]0 r存,然后,通过磁盘等媒体输入数据、程序。! Y0 F& Z( v' t& j (5) 试验并检查伺服系统的全部KV系数。$ B( n4 R- |2 h- r& a& K# o (6) 完成这些步骤后,系统恢复正常。
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