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[资料] 嵌入式运动控制器的数控改造试验

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发表于 2011-6-11 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本文将通用嵌入式运动控制器用于一台立式铣床X8126 的数控改造试验。改造中保留了原有的主轴系统和冷却系统,用步进电机驱动系统对铣床进行X、Y、Z 三轴数控改造。此次改造后步进距离是0.001mm/脉冲。7 G- Y6 u" R0 @0 c$ |. K
2 数控基本原理7 |/ O& y) U& M* g0 o
2.1 数控系统的工作过程
  N) Q/ c  R8 U: ~(1) 把零件加工程序、控制参数和补偿数据等输入给数控系统。
0 W( A: |# T, ~8 W(2) 加工程序译码与数据处理。& O7 p8 q: S9 j5 P8 t
(3) 插补。运动轨迹是多轴协调运动的结果,为了实现期望的轨迹,必须控制相关轴的运动。直接的方法是把各轴的每一步运动情况事先确定好,存入计算机的存储器,再现轨迹时,根据存储的数据来控制各轴。但是这意味着要存储大量数据,在实际应用中不现实。实际上,轮廓或运动轨迹一般由直线、圆弧组成,对于一些非圆曲线轮廓则用直线或圆弧去逼近。可以根据一些少量的基本数据(起点和终点即可唯一确定一条直线,圆弧只需要给定起点、终点、半径及方向即可确定),通过计算,将工件的轮廓或运动轨迹描述出来,边计算边根据计算结果向各坐标发出进给指令。这就是插补(Interpolating)的基本思想,即插补计算就是数控系统根据给定的曲线类型(如直线、圆弧或高次曲线)、起点、终点以及速度,在起点和终点之间进行数据点的密化。当然,单轴运动就不存在插补问题。
- v9 e3 R* q8 h7 q2 J) g9 @- `数控系统的插补功能主要由软件来实现,主要有两类插补算法。一种是脉冲增量插补,它的特点是每次插补运算结束产生一个进给脉冲;另一种是数字增量插补,它的特点是插补运算在每个插补周期进行一次,根据指令进给速度计算出一个微小的直线数据段。MCX314A 芯片内部含有高速高精度的直线和圆弧插补功能。
3 @% T5 \, U: K6 N5 X& f3 w(4) 伺服控制。将计算机送出的位置进给脉冲或进给速度指令,经变换和放大后转化为伺服电机(步进电机或交、直流伺服电机)的转动,从而带动工作台移动。
8 y* E5 q3 y) w6 J' u(5) 刀具补偿。在轮廓加工中,当采用不同尺寸的刀具加工同一轮廓工件,或同一名义的刀具因磨损而因此尺寸变化时,为了保证控制精度和编程方便,数控系统通常应有刀具补偿功能。& q9 }  v3 r) ]" X/ Y  m+ d$ L$ Q; F
2.2 数控加工程序4 ]  {1 X- F% D' U; v
符合 ISO-840 国际标准的NC 指令代码编程是一种较通用的数控编程方法。常用的指令有准备功能G 代码、辅助功能M 代码、主轴速度S 代码、刀具T 代码等。数控程序就是由这些功能代码和数据构成。如N0666 G01X20 Y20 F 300 表示直线插补,XY 同时进给到目标点(20,20),速度300mm/min。: @' ]/ ~# z; P* ]5 f, @. `
Pro/Engineer、北航海尔CAXA 等CAD/CAM 软件能够依据零件CAD 轮廓生成相应的加工轨迹,生成数控代码程序。: I  L/ b- g7 C) N5 N
3 硬件组成
1 x2 v* U$ u& E! v如图 1 所示,基于ARM 和MCX314A 的运动控制器是系统的控制核心。图2 是接口板和驱动器的接口图。MCX314A 输出的脉冲/方向信号经接口板(26AMLS31 变成差动信号)与驱动器对应的脉冲/方向端子相连。各轴限位开关信号和原点信号、急停信号经接口板光电隔离后连接MCX314A 的nLMTP、nLMTM、Xin0 和EMGN 引脚。8 ~- e% K) V* T3 u0 D
2009-02-13-11-48-20-597.gif ' n5 Z; c0 @, W
图 1 改造后的铣床数控结构图) j: p6 e  U2 c* i* N) a4 t; i
2009-02-13-11-48-28-684.gif
" ^. H0 D+ t; {! [9 |4 ^: s+ \图 2 转接板和步进驱动器的连接图PC 机通过串口与LPC2214 相连,作为数控加工程序的编程人机界面;在数控加工时,LPC2214 将MCX314A 各轴的逻辑位置和状态反馈给PC。不过,PC 将数控加工程序下载给运动控制器后,可以脱开,运动控制器具备独立运行能力。! c( g& ^* T6 Y0 x
4 软件设计& E! F6 l5 _$ }8 c# @" I
利用PC 的良好人机界面和数据处理能力,PC 用作数控编程的人机界面,对数控程序进行语法检查,对数控程序进行预处理。PC 预处理后,将数控程序下载给运动控制器,LPC2214 将数控加工程序存入Flash 中。数控加工时,LPC2214 从Flash 中读出加工代码,进行数控加工程序的译码,译码完成后调用API 函数,实现数控功能。& B: p1 t6 ^5 {6 o
上位 PC 作为数控系统的人机交互界面,完成数控代码编辑(或接收CAD/CAM 软件生成的加工程序)、语法检查、代码预处理功能,并能和运动控制器进行通信,将处理后的数控代码参数上载到控制器,并能接收到控制器的(逻辑)位置反馈和驱动状态信息,实现对整个系统的监控。上位PC 的程序用Visual Basic 开发完成。
/ K" u8 N/ Y) _) K( z在已经奠定了运动控制器的软、硬件基础平台后,实现数控应用的关键点在于把数控代码转换成对API 函数的调用,核心内容是进行数控加工程序的译码。  n6 ]' q: I  R4 ?( V0 q7 x/ A6 D& M
2009-02-13-11-48-36-648.gif - s4 r; x( O6 X
图 3 数控加工程序译码流程(1) 数控加工程序的译码。9 ?, v2 h9 |- z# i( K
定义一个数据结构体 CNCcodeBuf,将一个数控代码行的译码结果存入其中。将G 代码和M 代码分为GA~GF、MX~MY 组别,以节省存储空间,提高译码效率。译码流程见图3。
5 o. c) E* H+ h" @3 m6 xstruct CNCcodeBuf
: Q! z+ i) d4 C1 u7 {! K{
/ s4 ?1 _4 D0 l5 z* K, ~) f. v  fshort N;//存储数控代码N 后的编号) L* U, O4 N/ e0 M& k+ E6 l) a
int X,Y,Z;//存储X、Y、Z 代码后的数值* p2 ?  V* E$ y1 O
int I,J,K;//存储I、J、K 代码后的数值! k$ p% R+ D  i  R7 n) g
int F;//存储F 代码后的数值9 p. K# y" a0 r8 Z% q1 Y
int S;//存储S 代码后的数值5 k! l5 _  v1 Q0 {" T! O: y8 V
short T;//存储T 代码后的数值
" j" W8 q+ n4 m$ i) hunsigned char GA,GB,GC,GD,GE,GF;//存储分组后G 代码的序号1 X" {' G7 v: w- P$ J) q
unsigned char MX,MY,MZ;//存储分组后M 代码的序号
* R# R$ w) F0 W& ]: ]}CNCBuf;
' u% ?# Y" Y3 |# n8 |/ u- r一行代码译码完成后,代码数据存储于变量CNCBuf 中,然后需要作的事是将其变换为对API 函数的调用。方法是从变量CNCBuf 的成员中读取G、M 代码功能号,根据功能号对应的API 函数要求逐一完成API 调用的入口参数设置。
7 G' S# h0 u' M1 [; U* j(2) 通信。上位PC 将预处理后的数控代码程序加帧头“0xAA55AA”和帧尾“0x55AA55”后以RS232 方式下载到运动控制器中。通信格式设为:“38400,E,8,1”。% w' I# n! L, @8 B+ P  l. E
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