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[资料] 摇臂钻床传统电气控制系统的改造研究

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发表于 2011-6-11 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摇臂钻床适用于单件或批量生产带有多孔的大型零件的孔加工,是一般机械加工车间常用的机床。由于其原有控制系统采用继电器——接触器控制方式,电路接线复杂,触点多。经过长期使用后,各个地方的接线老化,造成故障率高,故障排查困难,常常影响企业的正常生产。由于PLC具有可靠性高,环境适应性强,使用方便,维护简单等优点。因此,利用PLC对摇臂钻床的继电器控制电路进行改造,有助于提高设备的可靠性、使用率。
% S* K& _, b( m( `" U! i$ t6 G1 Z3040X16型摇臂钻床的电气控制
8 |' Y$ g( x* y# |* L" [6 `(1)采用3台电机进行拖动,主电机M1(4.0kW),摇臂松夹电机(2.2 kW),摇臂上下电机(2.2 kW),3台电机均是小功率电机,均采用直接启动控制。
  g  C$ G" [/ n! |; X3 ~+ p0 [6 ]' b(2)控制电路中设有主电机启动/停止,此控制未进入PLC,直接采用的启动和停止按钮进行控制的,由于此电路中未有任何连锁控制,无需进入PLC中进行控制,既节约了I/O点,又减少了故障排查点。
' a* p1 T/ E; o! h, q2 S; m(3)摇臂升/降动作按照“摇臂松开—升/降—摇臂夹紧”顺序进行,由摇臂松开行程开关SQ2与夹紧行程开关SQ3来控制。在摇臂夹紧前,由时间继电器KT1延时1~3s后再夹紧。
$ g6 v% N  r* _; f(4)立柱和主轴箱的放松、夹紧可以单独操作,也可以同时进行,由转换开关SA、松开按钮SB5和夹紧按钮SB6来控制。利用时间继电器KT2的断电延时断开触点、KT3的通电延时闭合触点,实现电磁铁YA1、YA2相对于液压泵电机接触器提前吸合、延时断开的控制。- }- ~3 ~+ |4 ~& a+ M' @7 W4 |
(5)主电机M1和液压泵电机M3分别设有热继电器FR1、FR2作长期过载保护。
" N! T' P8 F9 c$ F3 z" T. ]2 PLC选择# \- x, l& E$ o/ L/ I  c. y: S
2.1 确定I/O点数
# [7 ^3 I# E! C/ G  ~1 f在改造中尽可能保留系统原有的控制功能,以便能达到摇臂钻最好的工作效果,发挥其最大的工作效率,根据原有的控制电路来计算I/O点数。其中:按钮6个(考虑节约点数,有两个未进入PLC),行程开关4个,即实际输入点数为8个;接触器5个(考虑节约点数,有一个未进入PLC),中间继电器1个,即实际输出点数为5个。
% G" G& `4 z: y+ M" E* S: y9 B1 K" V2.2 选择PLC机型
5 A$ g2 M- v+ S& m6 {, S* {3 F根据确定的I/O点数,选择德国西门子公司生产的S7-200系列产品。此PLC的型号为CPU222——6ES7 212-1BB23-0XB0,输入点数为8个,输出点数为6个,继电器输出,使用电源为85至264VAC(47至63Hz)。
9 Y, ]. |* u4 Z5 g7 E# p. h8 H7 J4 S2 F+ G3 I/O地址分配及接线图: G3 N' g  k8 j; ^$ ]
I/O分配表见表一。$ i2 w  w& i" `+ }+ j; c6 S! c0 r/ o; N
表一 I/O分配表8 w. Q7 i2 C( ?! U
633887961508906250.jpg 3 s5 g1 i7 X; d/ ^! B4 f
根据表一设计I/O接线图,如图1。其中接触器和中间继电器的电压等级都进行了调整,都更换了新的电气元件,电压等级均为AC220V,电压等级统一,便于日常维护。8 E! D6 F8 x; y3 E
633887961656718750.jpg
5 D# _6 |& }0 c. w图1  I/O接线图" f6 I8 r6 T; |2 P. W
4 PLC程序设计4 i9 Y7 S0 R1 n% [* t) |
根据原有继电器控制电路,加以分析改进,但仍保持原有的控制功能,编制梯形图,如图2。- c+ y; Q7 O4 A# F* E2 {
633887961787031250.jpg ' f, W4 p; @0 w4 C* a
图2  梯形图
( H; X9 n+ \8 I5 改造中必须要注意的几个问题# y7 Q3 a: y4 m' K% z
(1)选择PLC机型时,要考虑低价格,高性能。
2 ?3 e, ^! c! \% e(2)原有继电器控制电路比较复杂,如线路老化后,故障点太多,不便查询,而利用PLC控制时,不但大大提高了摇臂钻床电气控制系统的可靠性和抗干扰能力,而且大大简化和减少了维修维护的工作量,使用效果良好。
, f( v8 e+ v3 _! w: n- I' G7 e6 结束语  Q# z9 V. O+ @. {9 T8 @: x! H
标牌制作   利用PLC对摇臂钻床控制系统进行改造后,大大简化了控制线路,维护起来十分方便,而且降低了设备运行的故障率,大大提高了设备运行的稳定性及使用率。我厂的电气维护人员尝到了甜头,要不以前一提到维修摇臂钻床,就是一头污水,无从下手,自从改造完成后,再也没遇到此类问题,摇臂钻床再也没出现过影响生产、停滞状态的情况。建议摇臂钻床的生产厂商,也应该一改往常的设计思路,避免以后在生产过程中出现类似的问题。
, x, Q( j) M$ ?7 G, ^文章关键词:
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