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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
" }, Z' t0 \- l- Q; U7 S  关键词:离心泵;润滑;密封;振动" X6 t/ }/ f3 P* {
  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。" J  D, {/ J1 b/ d3 f+ Z
  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:
* l- b7 S3 g- ~6 Z. n& t+ @  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。# K% g$ D3 |' L" n3 M
  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。' v$ b; l5 K9 p
  1、润滑方式改造的历程( k. H5 [4 J# w+ o8 e8 F
  1.1毛毡密封改为单层骨架油封
- x/ W$ r# ]/ ]% b" f4 p8 ]  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。% {" i' U% P6 Y
  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:$ G7 I' S' L$ E8 l
  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。
3 R% V7 [5 |# ^' b  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。) p% L/ f! z& k5 G7 Q7 T  O
  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。: M9 E1 G( j" `( U; ^* E0 ~
  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封
' K  c7 i' z1 B. f9 u  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:
% W( r8 H- I! a) O8 q" D  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。
5 v. z2 B& G7 O, I  t6 S8 t2 p  2、骨架油封的缺陷2 X  Z, ^: X& E( \6 z! u: N  {
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。) o; m4 x3 c9 I# a0 P" e( k/ }* _
  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。" t( N6 y; M( c5 I  R
  3、润滑脂代替润滑油. @8 h5 i% s% j) X
  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
2 t  \2 {" H& M* R/ O8 v( E, Y  3.1改造方法
6 b8 @2 z# q( o0 q  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。
" v9 [) h" M& s" [  3.2具体方法如下
# C% p( v4 z# t$ D( W: T  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
' f) Z( M0 t4 `$ l) O& L  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。
. G3 A% `* ~. T% m4 C  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
: _7 o" j5 M9 o  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:) d  w+ a4 i: j/ s
  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃, y+ B5 r$ p/ u. J
  0.17 40 41 358 Q- V) e6 t1 M8 p9 }& d
  0.33 42 44 353 r7 |6 g  e# G/ a
  0.50 44 47 35
* j0 l# W" U' P- e* I2 Z* a( K  0.67 47 50 35
$ k* V, S5 G" m$ q7 b/ W  0.83 49 53 354 i' C( ~( }. e6 q- F6 w5 Y! s3 q
  1 50 54 357 `6 m2 p+ V& l! T  g: f
  2 50 54 35
+ g9 \- |* Y4 p; p  10 50 53 34( p- k% h$ r8 Q' z# k. t
  240 45 50 323 B1 s1 J9 {2 P( m: A; }6 W, @
  720 44 49 31+ f) [4 E1 \. ^) s& c; C
  经改造后振动位移为0.04mm左右。
1 `. X0 ^, _  d1 n, t  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。
2 X% E$ A# Y( l  3.3润滑脂润滑效果
+ l7 \/ u6 m  Q/ P0 C  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:
( u0 ^  h/ t) n  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。
1 Z( L. M0 Y( D; t, R' D3 y  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。/ L& T6 K2 X# `" G7 j$ u
  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。2 w) c% @  y2 H$ S' F) m& t2 S
  ④改善了岗位环境。% G  B0 I! k& N% u3 p% J; R
  4、结语
( a9 J: [, k+ p; X+ a  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。5 V8 a, x1 f4 a' O
文章关键词: 离心泵
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