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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
  U8 F+ N; B- y% C  关键词:离心泵;润滑;密封;振动: y+ H7 ?; B% u4 d) b
  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。* r9 d" c6 l& ]2 o
  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:
& }+ F  S6 L3 V/ k7 S+ \0 d  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。
- d7 p/ Q4 p, m  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。
0 T1 Q* C7 w0 U  U) e  1、润滑方式改造的历程
# }; {7 c. E1 V/ H( A  1.1毛毡密封改为单层骨架油封
5 s6 }% z- G) s) b  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。. ^' D' v0 s) X( P% Q/ H, O& o
  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:6 V3 q7 v: f, o& e4 A
  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。
6 r9 m0 }% Y1 S" ?6 _  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。5 h5 N7 Q* ^. q7 _: {4 [# v) M4 F
  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。
7 Q7 X% q( P' Y* d# A9 T9 e  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封0 G+ |* v# Y3 p
  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:
. ?; r) j1 U8 e6 v, u  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。& p5 v' P/ Y! H, s( {' `
  2、骨架油封的缺陷
: C$ N% K6 V7 n' p4 d: i! H" t9 @2 ~  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。$ q: e# M+ ~! R
  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。' W: v1 K; }+ A' a
  3、润滑脂代替润滑油
8 ]5 d& J% `" [/ L) a# ~; b  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
5 E4 G# j- c* _5 y+ M* s9 F0 z! s* x6 e2 n3 z  3.1改造方法4 Z3 ?- W1 |& w+ {5 }: R! g
  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。1 \8 g) E3 {. ^& z. x
  3.2具体方法如下
# U+ @, Z1 S! j7 H; M& [  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。" O! r1 _3 h( Z) a3 R
  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。
0 ~, H( i$ m/ D  R7 v/ e  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
: \' R4 E3 Y1 h6 p" D& _3 S+ H  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:
$ t% k  [4 q: X( e2 f  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃* Z- Y! W! q1 X  O# ~
  0.17 40 41 356 N1 i# f2 x0 p6 i
  0.33 42 44 350 p' v+ Z9 i' G- f9 X9 s. }6 G2 I8 j
  0.50 44 47 35
# f2 q7 Q9 G) a  0.67 47 50 35
- F" S% ]# ~" N  x: N: P, Z  0.83 49 53 351 }1 S4 t0 M7 x& i7 H
  1 50 54 351 ^' @& V1 m  {$ \5 _  C9 o4 M
  2 50 54 35/ Q: {" T3 B1 [# {( l% e: M9 J
  10 50 53 34
& K) C9 T" u3 f/ F. T6 X6 e; @% ^6 }6 |  240 45 50 32+ n5 r, D9 H5 }" H2 o. p
  720 44 49 31
6 [6 r; ?& a8 @% @: Z% ]0 }8 m" m  经改造后振动位移为0.04mm左右。
# j9 P8 p& M, I1 Z8 g$ q. o  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。6 {2 b* N( m, b5 \  O. F
  3.3润滑脂润滑效果* b6 g9 @. S1 i, [6 Q
  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:
7 z$ v6 V) f, b. D  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。4 \' R5 C' \. i7 e6 r) I. y0 n
  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。% Z6 @: A! E' ^8 B3 t2 W
  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。3 Z2 d8 T! `6 c% d
  ④改善了岗位环境。8 c# h/ [3 d3 o/ T2 F% a) G) T
  4、结语
  c1 b4 \/ u; x2 J4 H8 `  c4 e  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。: m' p4 F8 c/ P' K( V# c
文章关键词: 离心泵
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