找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 225|回复: 0

单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

[复制链接]
发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。
5 m$ M0 W4 v% ^8 d" u6 G  关键词:离心泵;润滑;密封;振动& m; z& X' U" b
  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。: m6 p# E8 r2 y, O( h
  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:; V! p, G, t' a# d* J; T$ s
  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。
+ f0 ^) Q$ f( Z% B  M  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。
8 N8 n5 }& H5 g/ r  1、润滑方式改造的历程" @: o0 _; F- K1 |
  1.1毛毡密封改为单层骨架油封
3 o" n5 r$ |7 D, |1 a  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。
" d* m5 O- E5 B- u# q& G  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:
3 Z  B  ~9 j/ z: B, I' y! ^; N  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。* |( w6 o! \2 g" P8 ]6 U
  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。
7 {/ ]/ G, l$ i1 r! O  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。/ w1 n# O( T; Q' z; a6 |
  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封: y/ `# U4 D) {
  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:% O  X7 Y* y  J  B/ ?3 V9 j
  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。
9 t; Y- g* {' Q$ ^% m  2、骨架油封的缺陷% o; ~$ `3 X9 ?  {0 x; C
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。
2 n; y8 [. K1 Q3 u  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。/ m9 c0 g) A/ H8 D- _. V) Y" b
  3、润滑脂代替润滑油
# {9 v) v- ~1 a4 F1 O  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。1 V/ w( O  p* p
  3.1改造方法
, ^8 h; G' O. q  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。/ H% \$ A/ f# m0 X& x: u
  3.2具体方法如下
1 y. |. ]4 u) q1 a( }) q; @  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
/ `- l7 C% G5 s# G& {1 F0 i  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。# g* v, P# F6 v
  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
1 f/ a; Y$ g" V  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:
4 B- S1 Q1 L" ]* Q" b4 b  `  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃0 v! s! h. ~6 z4 h- ]6 j
  0.17 40 41 35
% b' s  P0 T8 T! Y. g6 w  0.33 42 44 359 J/ \; @+ x$ W/ h! A
  0.50 44 47 356 u# b. a# X# @$ z( u2 `) }1 H
  0.67 47 50 35" N2 ?2 S+ g3 P3 ~* B( w5 ]; I
  0.83 49 53 35
; _0 A' i7 B/ P  1 50 54 35
# O! f0 s" y! T2 ^0 s5 P' p. i  2 50 54 35
% L5 ?  N- t* b- t  10 50 53 34. [4 N; l4 d# Z: B: |7 d, v4 B: ~9 ~
  240 45 50 322 `+ u8 u  \$ d8 d& }
  720 44 49 31
6 [6 S' s+ P0 p. Q  经改造后振动位移为0.04mm左右。
: M. m! @6 D  ~; I6 N  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。+ Z$ N+ [7 w! O6 |- J: \5 S
  3.3润滑脂润滑效果! V+ D' s7 U, e) H1 B
  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:' _: B9 S. ~# _! H, v! i/ ?* O
  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。
* B0 x7 t/ i3 Q  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。
! ~0 z, g' h, [. _  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。! m3 x/ @5 v1 I# t" @! c+ N
  ④改善了岗位环境。
) B1 ~6 r3 U5 e  4、结语
& |) k" w# p1 [* Z1 J1 h8 P  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。+ H% {" j! g/ q6 K% W
文章关键词: 离心泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2026-3-10 12:49 , Processed in 0.127439 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表