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单级单吸离心泵轴承润滑方式的改造

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发表于 2011-6-11 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  IS系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。- H: k! `% K  v/ `
  关键词:离心泵;润滑;密封;振动$ V! _" |4 ]9 ~0 b
  离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。
1 M/ p$ F/ Z8 j1 k+ p  我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下:9 p; I& S2 O: S" z- A# F
  型号为IS150-125-250,流量200m3/h,扬程20m,轴功率18.5kw,转速1450r/min。
" Y; z: o$ [( o. K  这类型号的水泵滚动轴承润滑是由30#(冬)或40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进行小改小革。- h' k9 D, g+ O
  1、润滑方式改造的历程
' \% D, Z5 H' n6 k# q8 Z& y  1.1毛毡密封改为单层骨架油封- o& Q$ v2 N  i5 U
  原轴承箱密封是用毛毡密封。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。# Z7 H- u7 B1 V. T; U( i
  为了改变这种漏油状况,改毛毡密封为骨架密封,方法如下:
9 U& w2 c( w! G6 C, M  ①对轴承箱的内外端盖进行加工,车出一个Φ65mm,深12mm的圆孔,适合放一个规格为45mm×60mm×12mm的骨架油封。
" d& G4 M3 C7 U* Z4 f  ②将毛毡取掉,把骨架油封用锤子轻轻打进去,并正确安装。5 O, F4 F) o) @5 P( v3 x" c. z" }/ R
  经过改造后,设备运转正常,振动位移为0.04mm左右,轴承外测温度为50℃左右,每台泵年消耗机油仅需50kg左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。# B- \! C" E8 ]) }% ^; t
  1.2单层骨架油封改为双层骨架油封
7 N4 e0 I" v2 ]- x1 J% d3 A) Q  为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封:
- v2 P3 j1 n0 R: f9 P9 y  试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行6个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。
6 l4 l) o, {1 o  2、骨架油封的缺陷$ j# n3 ]3 Q/ l/ I  T7 N
  将毛毡油封改为骨架油封,使用了4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。0 }: ]+ H: {; w; K$ Z* D5 r
  在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要经常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但如果不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。
( Y8 a6 |# d  g7 x7 V1 \  3、润滑脂代替润滑油
5 O& i/ _  `( n( g& p# ]: T7 q  目前,又便宜又无泄漏的密封装置还没有,有的密封效果好,但价格昂贵,经济上不可行。经过调查研究,决定大胆试验——用润滑脂代替润滑油来润滑。
0 L" N) f& l5 z+ _/ p  3.1改造方法
2 O7 t/ L4 N" X5 L2 i  考虑到泵轴功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵转速为1450r/min,线速度为3.4m/s。从以上两点看,用润滑脂润滑是可行的。
1 G( @" `  w" }: z3 H9 m  3.2具体方法如下
8 M; G9 L* q2 ^8 H  ①把油箱内的机油放掉,对轴承箱进行清洗。
/ r; e% }0 k3 H  ②把轴承箱两端的端盖及放油孔丝堵打开,以排除箱体内空气。
7 ~- G7 _- G0 H# j5 C. W  ③用黄油枪把锂基脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖及放油孔挤出,视为加满,并上紧轴承端盖及放油孔丝堵。用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。
6 k1 N: Z- D7 _  P0 Y# o. I/ M8 }! n  启动泵后,开出口阀门,使泵在正常情况下运行,监视泵两端轴承温度及油质情况。用红外线测温仪监测温度,数据如表1所示:
5 S, G7 N5 }& J. x0 i7 ?  表1轴承温度随运行时间的变化运行时间/h内侧轴承温度/℃外侧轴承温度/℃室温/℃
7 l" J! J) j) Z( R/ ]5 m  0.17 40 41 35
0 p) C$ Q; n8 q  0.33 42 44 35
. |- n1 ?, O" M8 a- l4 {8 u  0.50 44 47 35
2 d7 N* t" u$ I& A0 ?* E) D* J  0.67 47 50 350 X6 b& Y$ ~8 i$ F9 v# q9 y* J
  0.83 49 53 35  C% \3 m+ ?9 K
  1 50 54 353 V2 _1 x+ V) p7 R& Y, I
  2 50 54 35) ]! u7 |5 `# ]; s5 O
  10 50 53 34( d$ a# ?+ |! P
  240 45 50 32
: M: A, Z6 n- O  720 44 49 31
  J9 x- d- H8 F7 N  经改造后振动位移为0.04mm左右。
6 c  A- r& d" n) |9 B3 ^0 i  润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动监测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型泵上推广使用。1 p5 |+ }* K8 ~
  3.3润滑脂润滑效果
3 ^$ w4 q# K  M! c" `: v0 o  润滑脂不易泄漏,有利于水泵轴承的润滑,确保水泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:$ c; o9 q: W( o7 s) Y3 x
  ①节省油费用。使用润滑油脂每台水泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。. m( w( \/ Y: {0 D( j6 o  f6 S( r
  ②减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。
. B3 I0 K* z' H+ f4 U- N0 |  ③延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。
2 ~" z- l0 M6 P  H, }& l4 a: Z; G  ④改善了岗位环境。
. K, u; {: t- B2 {/ X  4、结语+ L6 n! j) |: v; @6 k
  总之,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的水泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。
* w2 Z2 E. `% l+ O文章关键词: 离心泵
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