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M1040加工问题求助,急!

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发表于 2008-8-29 21:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1、用无锡产M1040新机床磨直径12,长度140的钢棒,老是出现工件飞料情况。: g) ~9 l9 S) D 2、刚修好砂轮和导轮后,能正常磨20-30分钟,然后就出现飞料情况,没办法,只好修砂轮和导轮,单修砂轮不行。/ |, r5 D* G; v# ? 3、中心高从2mm到6mm都试过了,导轮垂直倾角约2.8度。! B; a S3 u! E 4、导轮修整器的已按照说明书水平旋转约2.5度,金刚石笔偏离中心约2mm,修出的导轮理论上应该没问题。. F% w5 i2 ~6 j) @ 5、导轮的旋转速度不快,每分钟磨4件左右。$ u3 s8 x. s) J; F- B 6、磨削余量约0.12,正常工作时加工的工件合格。 8 o E6 w3 u' l6 v" d; X9 O' n: F7、磨削区火花带较长,从刚进入有火花,到工件出来时仍有少许火花。 ! S* J5 q/ T% V# Z! F6 d8、飞料时一般是在工件进入一半以后出现,工件高速旋转往前窜。伴随尖叫,抖动,怪吓人的。 % Z- b, [9 w# i3 Q+ }9、我也试过将导轮架水平方向旋转一小角度,使工件在砂轮前段磨削,后半段不磨削,但这种状态更容易出现飞料。
发表于 2008-8-29 22:09:10 | 显示全部楼层
你的问题可能是1:工件表面或者其他因素造成导轮表面粘有油类物质。造成工件打滑。+ J) x; X) o7 W: O4 Q/ w 2:砂轮粒度比较细,磨削后造成震动,把导轮表面打成菱形,所以只修砂轮没有用。 , [9 {" u: q; F0 i/ e4 m3:更换更粗粒度的导轮
发表于 2008-8-30 01:10:28 | 显示全部楼层
1040一般磨0.5mm到50mm最好,不知道你说的说的12 、140 单位是多少,你说的问题有可能出在中心高,托板角度,传动,轴向推力太大等问题上,6 Q6 m5 b: ^1 w0 M' Q% a 还要看砂轮的强度,不知道你调出来的双曲线好不好,不好吃刀不均匀也有可能。# }: X) J4 M* x- M7 @8 T ( ]4 D) m1 _' Y) M: X, F2 l * K' i, P1 @3 Q$ [4 } ; G8 A; v* _9 m' _( k" F N: h" X8 Q- |( S. w 1 A9 ~% E, Z) }7 @+ U% Y/ m9 x+ b/ n3 f4 }; ~ # ?. Z3 W ~7 _; ~! u `+ \, R+ m+ A2 e: s ! _3 Y; S( R( C6 B砂轮
发表于 2008-8-30 10:47:31 | 显示全部楼层
赞成砂轮和导轮的粒度问题,可能是砂轮太细,修整太光了.还有就是看一下,工件开始飞的时候看一下砂轮和导轮的表面是什么样子,是不是颜色较深?这样的话你要看一下是不是磨削液太脏,或者不适合,一种磨削液也不是所有材质的工件都能磨的.砂轮的材质是否适合你这种工件的磨削.注意打滑现象. 6 O( y5 ~5 `6 @# p( D0 F3 g5 h" X3 Y7 ]6 y6 J [ 本帖最后由 32775108 于 2008-8-30 10:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-30 19:46:27 | 显示全部楼层
1、工件尺寸是直径12mm,长度140mm,应该是好磨的。 8 g) L( R( v' Z6 Z- i% Z* N% ^2、砂轮粒度是80,可能太细了。 / ?- P: e& ~0 Q7 x$ C3、工件是冷拉圆棒,表面粘有黏度较高的油,没擦干净,飞料后查看导轮上有油污。) D" B' h( Z$ x 4、磨削液是干净的乳化液,适合磨钢件。6 S! C7 T9 u2 a6 m5 q 5、谢谢各位,我换粒度60号的砂轮试试看。
发表于 2008-8-30 20:28:27 | 显示全部楼层
那是做轴的啊,最好把导轮换成更粗的。砂轮一定要60的,最好用A材质的砂轮,能用柴油洗下工件最好,飞料主要是导轮上有油造成的。1040的磨床做这样的工件有点小,1050或1080更好,效率上快很多
发表于 2008-8-30 20:31:55 | 显示全部楼层
粗磨可以把中心高放低点不会容易飞
发表于 2008-8-31 20:10:27 | 显示全部楼层
工件用天那水洗干净就没问题了.
发表于 2008-9-1 09:44:51 | 显示全部楼层
天那水太毒了,对人体有损害
 楼主| 发表于 2008-9-1 19:46:49 | 显示全部楼层
工件用布擦过,多的油污已经去除了,中心高2mm,比理论计算值已经小很多了。
发表于 2010-4-5 15:27:02 | 显示全部楼层
查一下砂轮主轴间隙
发表于 2010-4-5 15:28:43 | 显示全部楼层
我以前也会,就是间隙太大了
发表于 2010-5-26 21:25:11 | 显示全部楼层
导板调整不平吧,导轮的角度调整小些,我磨直径38,长度400的都没问题了,你这个应该很好磨。你的托板合适吗?
发表于 2010-5-28 21:31:33 | 显示全部楼层
我也遇到过此类问题,此类问题通常是因为工件太多油污早成导轮表面污染打滑所致,建议将导轮休粗糙点,同时刀板与砂轮之间间隙要合适!!!
发表于 2010-11-7 15:52:09 | 显示全部楼层
工件的跳动大不?是多大?
发表于 2010-11-7 19:49:32 | 显示全部楼层
导板调的过紧,突出于导轮外面,工件弯曲,应该校直。
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