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铝及铝合金导电氧化工艺经验谈

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发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  1氧化膜导电性不理想" x7 h: ]/ T$ j
  原因:5 e. }. c, ?; C$ w! P) f
  氧化时间过长,氧化膜过厚。按工艺要求的30~60s操作,所获得的氧化膜呈浅彩虹色,膜层导电性良好,基本上测不到电阻,若氧化时间过长,膜层厚度增加,不但会影响膜层的导电性能,膜层还会呈土黄色,显得陈旧。
4 A! L0 x0 C2 M  解决方法:  Y& q% G& O' K! d+ D% f
  操作时间应严格控制。1 {7 g7 d; Z! Y( l( _+ d  E
  2氧化膜附着力差
- h3 R5 {0 \! K) f3 Y" U" }% a  原因:
  ^+ }. M; ^8 y& m" j" R5 `  ①氧化膜过厚;
& ^8 A  }+ `3 C  ②氧化溶液浓度过大;
# L1 A3 I4 S& Z) m; D+ d5 S  ③氧化溶液温度过高;
! D8 C0 K- ]7 ]# ?  ④氧化膜未经老化处理。
4 ^4 ~+ `8 l" S1 m/ n: F* _  解决方法:5 T( ^2 J' V( y! ~" B0 X" ^
  操作者可根据上述对氧化膜附着力有影响的四点因素进行调整,定能获得满意的效果。" t% ]- Q9 v% d# [$ W# x6 R
  3氧化件的孔眼及其周围较难形成氧化膜2 j3 L9 r5 `5 N8 e- I8 x1 L
  原因:
, n. w( u6 D' v3 s2 q8 W0 w  ①工件碱洗后冲洗不彻底;: v4 B0 E* @1 H8 k+ Y
  碱洗时进入孔眼内的碱液如未能冲洗干净,氧化处理后碱液会从孔眼中流出来,致使孔眼周围的氧化膜遭到腐蚀。  K0 N/ l6 W* d
  ②工件的孔眼周围有黄油;
. Y+ ]- L+ `' P) l' s- L  铝材攻螺孔时很涩,操作者常以涂黄油来提高润滑,碱洗时如果碱液中缺乏乳化剂,黄油是很难除尽的。
4 ~: u6 D& Q2 s* J" }& d4 s  解决方法:
6 @1 j. H- R/ T9 V0 b9 E  ①在碱洗之前先用汽油洗刷一遍,碱洗液中应添有乳化剂;
8 ?& I& i  D) p0 L% H+ f. P( R  ②工件碱洗后应冲洗干净。
9 ^/ U7 P7 o( s; i  4工件的部分表面不易生成氧化膜
  u4 v9 s' u1 w9 j: s# _  这一现象多出现在平面件,常见的原因有:4 T" Z- V* R7 ^) f
  ①轧制板材表面常有致密的焦糊物,碱洗时未能清除干净;. Y) e$ j* c) L2 Y4 J
  ②工件碱洗后在硝酸中漂洗不彻底;
* x- o5 o3 Q$ n7 a3 B7 G  工件的局部表面仍呈碱性,在空气中会很快形成一层很薄的自然氧化膜,由于导电氧化溶液酸性弱,氧化时不能使该膜退去,故导电氧化膜层也不可能在此处形成。故工件碱洗后一定要在硝酸中充分漂洗,并尽可能当时清洗,当时氧化处理,防止工件在工序之间遭到自然氧化而影响导电氧化膜质量。
! y7 {- q0 \) D2 C文章关键词: 铝合金   导电氧化   表面处理
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