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铝及铝合金导电氧化工艺经验谈

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发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  1氧化膜导电性不理想6 O4 w" J9 e2 C. Z
  原因:
$ \" u# x* h. m- ^& Z* w* e  氧化时间过长,氧化膜过厚。按工艺要求的30~60s操作,所获得的氧化膜呈浅彩虹色,膜层导电性良好,基本上测不到电阻,若氧化时间过长,膜层厚度增加,不但会影响膜层的导电性能,膜层还会呈土黄色,显得陈旧。4 A# N, k! j& ^7 A1 i! o
  解决方法:
; h4 O  O2 ]& T' m, R6 d1 a' l& D  操作时间应严格控制。- o9 j' V- l4 U  `5 E" s4 i* q. n
  2氧化膜附着力差
3 o9 ^& v6 b0 I( D0 Z# j  原因:- G$ H- k* ~% D  [. \- h
  ①氧化膜过厚;" f  G5 L, B6 u: p
  ②氧化溶液浓度过大;
! A0 P# T6 D; U- h, h  ③氧化溶液温度过高;
. J* J: P6 P6 g3 ~; ]6 H  ④氧化膜未经老化处理。
, I$ e; W1 B! g1 ~5 }+ N  解决方法:
! O/ _+ `8 _+ W; e  t( X- ~/ ^  操作者可根据上述对氧化膜附着力有影响的四点因素进行调整,定能获得满意的效果。4 m  n3 d3 M, u- }$ b1 a% f
  3氧化件的孔眼及其周围较难形成氧化膜# k9 @: K0 p: ^
  原因:) r2 z$ Q) O2 @; K  f
  ①工件碱洗后冲洗不彻底;
7 Z; r1 E! a# x3 _5 P: ?0 E  碱洗时进入孔眼内的碱液如未能冲洗干净,氧化处理后碱液会从孔眼中流出来,致使孔眼周围的氧化膜遭到腐蚀。
% A, C; m$ B5 X6 W  ②工件的孔眼周围有黄油;  w: Q3 e1 |  X# {  S' W# l2 @
  铝材攻螺孔时很涩,操作者常以涂黄油来提高润滑,碱洗时如果碱液中缺乏乳化剂,黄油是很难除尽的。" P  I! s7 L& S# H. O) `- Y, z
  解决方法:
5 s, F& T  O4 b  ①在碱洗之前先用汽油洗刷一遍,碱洗液中应添有乳化剂;1 `9 e3 P. g4 o# T
  ②工件碱洗后应冲洗干净。
4 b! ?7 H5 C  N) m+ O# S* Z  4工件的部分表面不易生成氧化膜
; K) h% C0 g4 {  这一现象多出现在平面件,常见的原因有:
  \* W$ u# Y$ F, T& O3 w  ①轧制板材表面常有致密的焦糊物,碱洗时未能清除干净;
: R+ R. f# p; P, D0 l4 q" D) i  ②工件碱洗后在硝酸中漂洗不彻底;4 z8 V7 \* Y& H/ F% p! {6 s0 V
  工件的局部表面仍呈碱性,在空气中会很快形成一层很薄的自然氧化膜,由于导电氧化溶液酸性弱,氧化时不能使该膜退去,故导电氧化膜层也不可能在此处形成。故工件碱洗后一定要在硝酸中充分漂洗,并尽可能当时清洗,当时氧化处理,防止工件在工序之间遭到自然氧化而影响导电氧化膜质量。
0 O' w7 }5 y& S. @: U8 j文章关键词: 铝合金   导电氧化   表面处理
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