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[资料] 基于普通车床的数控化改造设计

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发表于 2011-7-12 22:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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数控机床作为机电一体化的典型产品,在机械制造业中发挥着巨大的作用,很好地解决了现代机械制造中结构复杂、精密、批量小、多变零件的加工问题,且能稳定产品的加工质量,大幅度地提高生产效率。但从目前企业面临的情况看,因数控机床价格较贵,一次性投资较大使企业心有余而力不足。我国作为机床大国,对普通机床数控化改造不失为一种较好的良策。本文针对目前国内企业现状,提出简易型经济数控改造思路和设计方法供数控技术人员参考。
$ g- `* F, y4 t2 设计任务与总体方案确定) M7 G8 C  P9 A' E
C616车床主要用于对中小型轴类、盘类以及螺纹零件的加工,这些零件加工工艺要求机床应完成的工作内容有:控制主轴正反转和实现其不同切削速度的主轴变速;刀架能实现纵向和横向的进给运动,并具备在换刀点自动改变四个刀位完成选择刀具;冷却泵、润滑泵的启停;加工螺纹时,应保证主轴转一转,刀架移动一个被加工螺纹的螺距或导程。这些工作内容,就是数控化改造数控系统控制的对象。察看C616车床及有关资料,并且参照数控车床的改造经验,确定总体改造方案为:
6 u2 Y% ?& V, \①对机床的改造部位是:拆掉手动刀架和小拖板装上数控刀架;拆掉普通丝杆、光杆进给箱、溜板箱,换上滚珠丝杠螺母副;主轴后端加一光电编码器用波纹管连接,供加工螺纹使用;' v/ p: B% n; v0 _3 A8 i  b7 }
②数控系统选用江苏东方数控新技术公司生产的NIM-9702数控系统;
; r! Q( Q0 o0 g9 \1 J③驱动系统的设计。由于改造设计的是简易型经济数控,所以在考虑具体方案时,基本原则是在满足需要的前提下,对于机床尽可能减小改动量,以降低成本。
5 R  ~8 C# R% o) N总体改造如图1所示。5 E$ c9 v" Z1 u+ e! d
0812151629147101.bmp
; x* u) d: n  K  D. {图1 C616车床总体改造图# W- P  S& ^7 }+ V% O
3 机械部分设计
  E8 v+ _) r. z% }2 N& {+ H" Z% b纵向进给机构的改造。拆除原机床的进给箱,利用原机床进给箱的安装孔和销孔安装齿轮箱体。滚珠丝杠仍安装在原丝杠的位置,两端采用原固定方式,这样可减小改装现场,并由于滚珠丝杠的摩擦系数小于原丝杠,从而使纵向进给整体刚性略优于以前。9 q3 `( B" W% r1 S9 W6 q& g
横向进给机构改造。保留原手动机构,用于调整操作,原有的支撑结构也保留,步进电机、齿轮箱体安装在中拖板的后侧。
4 w) }' o8 W) J- y' k纵、横向进给机构都采用了一级齿轮减速,并用双片齿轮错齿法消除间隙,双片齿轮间没有加弹簧自动消除间隙,因为弹簧的弹力很难适应负载的变化情况。当负载较大时,弹簧弹力显得小,起不到自动消除间隙的作用;当负载较小时,弹簧弹力又显得大,则加速齿轮的磨损。为此采用人工定期调整螺钉紧固的办法来消除间隙。
) L  @8 i% B, m* q* b$ Q2 A  x刀架的改造。拆除原刀架和小拖板,换上数控刀架。
& v: C, u7 u. @2 o光电编码器与车床主轴之间用弹性元件联结,具体用波纹管联结。
2 o. }8 i2 T% c3 B2 c纵、横向齿轮箱和丝杠全部加防护罩,以保持防尘和机床整体美观。改造后的横向进给系统如图2所示。
! ?+ @  n/ h) I: n" y+ c  E* H 0812151629253589.bmp
/ g" p8 u9 Y+ _8 k- f图2 横向进给系统图4 u3 j9 I3 U9 X2 S
4 数控系统简介及I/O连接
9 Z/ x7 O* B' y+ w( n6 uNIM-9702数控系统特点及主要技术指标:
6 Z0 n8 p) M( G(1)是以单片机为核心的两坐标联动经济型数控系统;4 q" O9 R' s+ j: p
(2)图形跟踪CRT显示;, l0 ~+ n  {- ?' w
(3)最小输出增量:X轴0.005,Z轴0.01;
8 s2 Q4 o/ v2 Q8 `8 G) ^(4)具有直线、圆弧、螺纹插补和间隙、刀具补偿功能;
( O6 y* ]1 B8 y' q5 z(5)程序输入方式:键盘、RS-232C;
# h( r; E1 X& C; J& BNIM-9702数控系统I/0接口主要实现与编码器接口、步进电机控制接口、数控刀架接口和开关量输入输出接口。
) g6 A4 J! ?# m( Z: U主轴编码器反馈信号接口。9芯D型插座,接受主轴编码器的头脉冲、码道脉冲,所选编码器每转脉冲应为1200P或2400P。; B9 @9 t7 `: \$ L; l2 B4 k
X轴、Z轴及主轴控制接口。15芯D型插座,用来控制X轴、Z轴步进电机的运动和主轴的转速。9 u+ l! s2 G: R& ?
开关量输入输出接口。37芯D型插座,开关量输入输出类型:①冷却液控制口;②辅助输入输出口;③刀架控制信号;④主轴控制信号;⑤主轴换档控制口;⑥超程信号输入口;⑦回零信号输入口。
  q8 r# A8 H5 f) d& `RS-232通讯接口。9芯D型插座,用于连接RS232C接口的计算机或外部设备。8 \: C2 ?; |5 w6 v
5 驱动系统改造设计& ^  R" @# [: b$ W1 N6 n
(1)步进电机驱动模块选择及控制设计4 M8 n. Y5 j7 K! p" R& `
步进电机驱动模块选杭州中达电机厂生产的型号为ZD-HB2068驱动模块,该驱动模块采用恒相流、变脉宽PWM调制、全功率MOS管组成驱动桥,动态性能好,可靠性高,其控制电路设计如图3所示。2 J- Q2 H) z2 j
0812151629403896.bmp
5 `. n1 S# s3 `: n6 Y图3 驱动电路& o# H5 u4 w1 c
图中CP控制脉冲输入(来自于数控系统的工作指令);CW/CCW旋转方向指令输入,接高电平改变方向;F/H步距角切换指令输入,高电平为1.50;TIM为相原点输出指令端;RES清零端。
  }+ \9 H6 i# P(2)主电路设计
+ x; \7 T2 J( f! m' J. R) ^4 X! q主轴变速以及正、反转控制采用变频器调速控制,数控刀架正、反转通过改变电路相序来实现,电路设计如图4所示。. t- {) x2 t5 t+ b5 j) y  K) q8 q
0812151629492190.bmp * S3 b3 i/ g& p1 |
图4 主电路
; |7 O+ x& g+ T  m/ S(3)主控电路设计
: `# V1 }9 H4 A9 n, e' _+ T! r7 U主控电路完成数控系统、主轴电机、数控刀架以及驱动系统供电控制。电路设计如图5所示。) Y. ?8 M. M8 _$ _' g
0812151629598618.bmp
. s4 w% b7 x/ u6 q  b图5 主控电路
, u5 B6 j2 p0 A1 E3 k& u' X& B) G该数控车床自改造后投入我校实习工厂以来运行正常,没有出现大的故障,它一方面承担学生数控操作实习,另一方面担任生产加工,对企业普及数控化将具有很大的推动作用。2 Q* x# _" T6 x  c  G" Y- a
【MechNet】- {- @1 }$ V2 [3 z3 r: j- [
文章关键词: 普通车床
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