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PLC在球面轴承外滚道超精机中的应用

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1  引言
# V5 V, m- Q7 e& \# k: s* `以往深沟球面内外套精磨床是采用继电器进行控制的,控制部分体积庞大,响应时间长,且可靠性不高,经常出现故障,磨床磨削工件的功能单一,有的磨床只能进粗磨,有的磨床只能进行精磨。完成一个成品工件加工,先在粗磨磨床进行粗磨,然后再将其送到精磨磨机进行精磨。基于这种情况,我们采用可编程序控制器对其控制电路进行了技术改造,将两台磨床的功能集中到一台磨床上实现,即粗磨、精磨一次完成。这样不仅可以减小控制部分体积、增强系统的可靠性,而且提高了系统的利用率,降低了成本,在实际应用中取得了很好的效果,对于工业企业实现相关机床的改造具有较高的应用与参考价值。
! ]+ ~! A/ P' k2 n  \2  控制系统的设计思想
& k! W/ z: J  W( Y7 G2 _9 E. T根据工件加工工艺的要求,控制系统设定了手动、自动、粗磨精磨定时等方案。/ x9 d' u: {- }! Q
1. 手动/自动转换,当转换开关旋至手动状态时,自动不起作用,系统通过操作面板上不同的手动控制按钮来完成各道工序;类似的转换开关旋至自动状态时,按下启动信号,PLC则按预先设计的符合工艺要求的程序运行。
3 h: J  X5 a, a2. 粗磨阶段:油石的压力较大,主轴低速运转;精磨阶段:油石的压力较小,主轴高速运转。4 x" N! P& [. j& w. |' u" J9 v
3. 选用8421BCD码数据拨盘对粗磨精磨定时进行控制,工件加工时间可根据工艺要求选择不同的磨削时间,这样无需再设计数码输入显示电路,有效地节省了PLC的输入点,简化了硬件电路。) J2 }8 E; C% P) K% Q+ K8 u
3  控制系统的硬件设计, C+ B6 Y6 k5 C8 a; z* l: `. ~
控制系统采用日本三菱公司生产的F1-60MR可编程序控制器,其硬件框图如图1  。
# e7 c- U2 ~2 f* B 200721495821.jpg
+ }( q- \) m: W; X$ J由硬件框图可知,系统可完成如下功能:9 n5 b* M* p6 ~6 A- f3 a( H( t
(1) 主轴低高速自动转换。
- f* U' E2 k' I" p% ^& g(2) 工件架自动进退。1 S3 \0 A3 L+ F% }' k
(3) 油石高低频振荡自动转换。
# x( Q* w# t- a" `2 P* S0 V" u- w(4) 粗磨、精磨任意选时。
; h& s2 B! |6 w2 O(5) 工件充退磁。
/ c! k- F; r7 ]$ B4 控制系统的软件设计3 A( [3 Q9 @, l' J! a! ~/ G0 }- P
软件结构根据控制要求而设计,主要划分为四大模块:即手动模块,粗磨单循环模块,精磨单循环模块,循环启动(先粗磨后精磨)模块,由于整个软件结构的路程图较多,这里仅给出主程序流程图见图2; P2 R! c3 Z8 C6 O, Z9 k  _
200721495829.jpg 6 W" R5 K* ]5 v1 \$ y1 N( U" L
和循环启动流程图见图3 (手动、粗磨单循、精磨单循流程图从略)。! m) H( f! p% E& I1 M5 O: c$ N
200721495935.jpg
8 Q6 J% v% ?& Z" s( |4 T* ]5  结束语# e# R1 a/ _. L$ Q8 x* V
通过对球面轴承外滚道超精机进行PLC控制技术改造,使得控制电路体积大大减小,消除了由中间继电器和时间继电器触点接触不良引起的系统故障。提高了生产效率,降低了工人的劳动强度,取得了显著的经济效益。
+ S, o( p: a$ X5 T: I. @文章关键词:
发表于 2016-5-17 20:53:17 | 显示全部楼层
plc学习,谢楼主
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