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100t铁水罐耳轴强度分析与修复

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要:对梅山炼铁厂100 t铁水罐的耳轴磨损进行了分析,通过耳轴弯曲强度核算,确认需修复磨损量。通过对焊缝强度校核,证明更换耳轴的方案不可行,从而选用耳轴表面堆焊的处理工。焊后采用退火处理,以消除焊接残余应力,效果良好。
% a! P/ }  {1 z, |铁水罐是冶金行业使用非常广泛的一种设备,它的作用是装运炼铁厂生产出来的铁水,并通过铁水罐车将其运送到铸铁车间铸铁或炼钢厂炼钢。梅山炼铁厂100 t铁水罐型号为ZT -100 - 1型,其结构的特点是罐臂(包括图1所示2, 3部分)采用铸造,罐身采用焊接,罐臂与罐身互焊。
/ ]* C; r" b( K0 p1 耳轴磨损分析3 k& i8 v+ c4 ]. h$ {
梅山炼铁厂100 t铁水罐如图1所示, 36只铁水罐由于使用年久,正常生产时耳轴表面与吊钩内衬频繁接触、挤压,导致耳轴表面凹凸不平,耳轴局部与吊钩接触位置磨损严重,导致耳轴与原中心偏心。
, D/ e0 N# |: P4 ^+ Z; B7 m 200772691639.jpg
4 j/ y4 k8 P* o/ e当耳轴摩擦副产生相对运动时,软基材料表面较粗大的凸起由于粘着磨损而产生脱落,形成较硬的粗大磨粒;同时耳轴表面也由于粘着磨损产生了高硬度的细小磨粒。两种磨粒滞留在接触区内共同参与磨粒磨损。在摩擦副中粗大磨粒承受了大部分载荷,仅有极少部分高硬度细小磨粒参与磨料磨损。由于粗大磨粒硬度小于耳轴表面硬度。因此粗大磨粒对耳轴磨损作用很小,耳轴磨损速度显著降低。实践证明,由于耳轴处于高温辐射区,油脂润滑失效,耳轴磨损相当严重,并多次发生耳轴表面大面积拉伤。6 X9 r! @8 Q$ }% }+ y
36只铁水罐耳轴原直径为φ310 mm,磨损后其直径分布为φ260 mm ~φ 280 mm不等,铁水罐中心线偏离原中心线10~20mm。从而导致铁水罐不能安全使用。而且,耳轴表面凹凸不平也加速对铁水罐吊钩衬瓦的磨损。因此必须对耳轴的强度进行校核,并采取相应表面修复措施修复铁水罐耳轴。  m1 l5 a2 |) k, q9 I8 M$ R" Y
2 耳轴强度的校核
! g7 a& }) `/ H# U2 D# f3 d2 I铁水罐使用时,耳轴主要受弯矩,通过受力分析,如图2所示以最大应力计算轴径。耳轴安全系数n取为12。9 M5 }) K% U$ S/ F4 z) R0 W8 l
钢包装满钢水的重量125 t, 龙门钩距离3620mm,钩内圆φ310mm,厚为180mm。& S/ L0 j8 j, O
35#钢的许用应力! x4 x& e( t9 |- w, S! L
200772691843.jpg
7 H- }( l- i  g9 _) W式中W ———抗弯截面系数, mm3 ;
) }, Z, y7 q1 M: v' u2 [  mIz ———耳轴的转动惯量, mm4 ;, Q! H$ q" D2 p9 m
d———耳轴直径, mm。
& V- o( N0 H  j9 Y! ? 200772692724.jpg
; o& x* P: P: l; I* v2 ^6 T断面处最大弯矩
# U& V$ T0 m$ a) N# O* k$ C. i 20077269293.jpg / [) S# I- v5 Q9 _2 u( T! f
式中Q———钢水包总重量;
! ?$ P0 \8 Q, e$ @L ———耳轴长度, L = 180mm。, K) o, L! l1 \$ I* N- {& O
200772692938.jpg
% \. y8 N" d* M3 u分别代入数值得:7 m5 T- r0 k2 \" w  d
200772693244.jpg : C, \$ `$ W7 m2 @6 i7 d
耳轴最小轴径dmin:
- T- l2 S  ^, _- A. W  O: ` 200772693417.jpg & U. y" b! s! X! N- K- O/ v3 K
dmin > 260~280mm,强度计算表明,铁水罐耳轴现有的直径已不能满足安全生产需要。必须对耳轴表面修复或者对耳轴部分整体更换。耳轴部分整体更换时需核算新耳轴与罐体连接处的焊缝强度, 下面针对焊缝进行强度校核。  h6 m' }3 {% W  C' I4 |# N
3 焊接强度核算
9 I3 c7 |3 M% C2 |  ] 20077269358.jpg
" @& |( Q3 M2 u) a) ], N针对更换耳轴的方案, 以剪应力校核耳轴焊缝强度
" J3 u8 A3 z0 M6 C, [5 y: U# A' e" O 200772693546.jpg / K8 M: Y( P8 Q* _
式中P———焊缝拉力, P =Q /2 = 680kN;
: q! d' z9 P' A1 O: n) c- ]a———角焊缝的计算厚度, a = 0. 7K;
% o& I6 c! B: a# qK———焊缝高度,取为25mm;% w5 _9 w9 W5 g. p
l———焊缝长度;* m1 g  s( N! _$ K. p. {. Z
n———安全系数, 12;. X+ z0 L, C& t. ~
Q ———钢水包总重量。
7 u: P- J. a. F: Q35#钢的许用剪应力为118MPa。代入公式计算得焊缝的最短长度。而耳轴所在的位置由于枢轴位置的干涉不能平铺395mm长焊缝。2 a7 v; H3 p3 V' N  ?* R: F& G6 O
上面的计算表明100 t铁水罐采用耳轴部分整体更换的方案不能满足安全要求。只能采用耳轴表面堆焊修复耳轴磨损量。
9 I. l) m3 X' t7 s4 耳轴堆焊及热处理
& M- y: r. e+ I8 O% h% m0 @0 G1) 找如图1所示耳轴轴心,以两枢轴2的中心位置为基准,在耳轴外圆面上确定耳轴的上下中心线、左右中心线。以这两条中心线为基准可以定出耳轴表面所要堆焊的高度。) M2 \1 Z. _! ^
2) 焊前准备。用磁粉探伤仪与超声波探测仪分别对耳铀表面及内部, 尤其是对耳铀与罐体连接过渡圆弧处进行探伤检查, 确保焊前无裂纹。若耳铀内部有裂纹, 打磨至无裂纹时再行施焊。焊条经300 ~350℃烘箱, 烘干1 ~2h 后使用。
9 o) s2 p. J7 O) y/ C" s1 w1 F焊前应将罐倒放,使罐底向上,修复面向上,可以方便焊接;用砂轮抛光机对修复部分进行彻底除锈和打磨处理。
+ `. i5 Z" ]# t  `+ C( P 200772693815.jpg ' Q' u( }+ J, k* T5 B7 z
3) 堆焊。以耳轴两条中心线为定位找正,与堆焊样板配合确定耳轴每个部位堆焊量。用507焊条堆焊至图4所示位置。
8 S' o6 D9 p( y6 q2 j" Y4) 焊后处理
- v& F0 X: I6 {) J! i3 G+ w* Q7 B 20077269390.jpg / t5 m0 U+ W9 D% b, C$ d* |* b
堆焊完成后,用角向砂轮机、电磨头、砂轮抛光机对堆焊面修磨, 并用样板控制最终尺寸, 过渡圆角特别是耳轴与罐体连接过渡圆弧处修磨达图纸要求。分别用磁粉、超声波探测仪进行检测,确保焊后耳轴无裂纹。2 B0 _1 g( @" q' Z5 [( k, V
残余应力会引起钢件在使用一定时间以后,或在随后的切削加工中产生变形或裂纹。耳轴退火主要用来消除堆焊造成的残余应力、细化金相组织。采用局部退火装置:制作一钢筒, 钢筒内、外衬石棉, 内盘电热丝; 钢筒一端开口, 套在耳轴上开口部与包体焊接固定;退火时钢筒四周覆石棉,钢包内耳轴位置覆石棉; 对每只铁水罐退火过程严格按照图5所示温度曲线要求。
: {9 r* |) C" C5 结论
/ \% D8 E9 D, V% ~  B6 r2 A3 N$ O) n通过对铁水罐耳轴强度校核以及焊缝强度核算,对这种型号的100 t铁水罐采用更换耳轴的方案不能满足安全生产的要求,而使用堆焊的方法修复100 t铁水罐耳轴是可行的。焊后必须退火,以消除焊接残余应力。采用堆焊可以以较少的费用修复铁水罐耳轴,是一种经济实用的维修方案。
$ H3 i& H+ o$ c1 \& q) m* x7 e文章关键词:
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