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100t铁水罐耳轴强度分析与修复

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要:对梅山炼铁厂100 t铁水罐的耳轴磨损进行了分析,通过耳轴弯曲强度核算,确认需修复磨损量。通过对焊缝强度校核,证明更换耳轴的方案不可行,从而选用耳轴表面堆焊的处理工。焊后采用退火处理,以消除焊接残余应力,效果良好。
% m3 q' J2 `" x; r1 w; _7 C' Y铁水罐是冶金行业使用非常广泛的一种设备,它的作用是装运炼铁厂生产出来的铁水,并通过铁水罐车将其运送到铸铁车间铸铁或炼钢厂炼钢。梅山炼铁厂100 t铁水罐型号为ZT -100 - 1型,其结构的特点是罐臂(包括图1所示2, 3部分)采用铸造,罐身采用焊接,罐臂与罐身互焊。) f9 m, a8 ^: I' E/ J
1 耳轴磨损分析$ |  v$ }* |, q5 T7 K3 a( w1 F
梅山炼铁厂100 t铁水罐如图1所示, 36只铁水罐由于使用年久,正常生产时耳轴表面与吊钩内衬频繁接触、挤压,导致耳轴表面凹凸不平,耳轴局部与吊钩接触位置磨损严重,导致耳轴与原中心偏心。2 R& Y- t5 k5 z& y2 c, _$ Y
200772691639.jpg 7 i0 q9 x- ~0 Q3 y# Q- g. c8 p
当耳轴摩擦副产生相对运动时,软基材料表面较粗大的凸起由于粘着磨损而产生脱落,形成较硬的粗大磨粒;同时耳轴表面也由于粘着磨损产生了高硬度的细小磨粒。两种磨粒滞留在接触区内共同参与磨粒磨损。在摩擦副中粗大磨粒承受了大部分载荷,仅有极少部分高硬度细小磨粒参与磨料磨损。由于粗大磨粒硬度小于耳轴表面硬度。因此粗大磨粒对耳轴磨损作用很小,耳轴磨损速度显著降低。实践证明,由于耳轴处于高温辐射区,油脂润滑失效,耳轴磨损相当严重,并多次发生耳轴表面大面积拉伤。! D$ P- R+ w3 A
36只铁水罐耳轴原直径为φ310 mm,磨损后其直径分布为φ260 mm ~φ 280 mm不等,铁水罐中心线偏离原中心线10~20mm。从而导致铁水罐不能安全使用。而且,耳轴表面凹凸不平也加速对铁水罐吊钩衬瓦的磨损。因此必须对耳轴的强度进行校核,并采取相应表面修复措施修复铁水罐耳轴。
: F$ l5 T) F: B9 n( Y. G2 耳轴强度的校核3 d  l) A8 J" P) N
铁水罐使用时,耳轴主要受弯矩,通过受力分析,如图2所示以最大应力计算轴径。耳轴安全系数n取为12。
9 U! F4 A- {( R$ I6 F- V9 s( ?钢包装满钢水的重量125 t, 龙门钩距离3620mm,钩内圆φ310mm,厚为180mm。
. ?' D% ~" S: |8 U6 w35#钢的许用应力' O2 g5 Q' ]3 p  J, Y6 _6 D4 w
200772691843.jpg 3 @/ U; ~0 g* m% ~
式中W ———抗弯截面系数, mm3 ;
, V8 K  c6 A7 ]* s: rIz ———耳轴的转动惯量, mm4 ;7 r& \- W- f( s7 F3 D0 Z: j8 }; }
d———耳轴直径, mm。
+ x3 \0 j0 e7 j! U0 t 200772692724.jpg $ |6 Q6 I% W9 S0 w$ G( g
断面处最大弯矩
( z/ o& Q6 t; i! q) B! v 20077269293.jpg " y! H* L6 I! S/ W
式中Q———钢水包总重量;
; }9 Z8 o2 ^# E" G( D1 l0 tL ———耳轴长度, L = 180mm。
. }% q4 e# ?3 N2 m 200772692938.jpg % J: |. U0 i3 @/ j, f+ F4 ^
分别代入数值得:
8 y, Z1 @2 x' [' s# D 200772693244.jpg ( U! [, ^6 i* _4 F2 a. v' _
耳轴最小轴径dmin:
  N" @# D, U4 W1 n 200772693417.jpg : o. T! M' G/ M6 C. v8 Q
dmin > 260~280mm,强度计算表明,铁水罐耳轴现有的直径已不能满足安全生产需要。必须对耳轴表面修复或者对耳轴部分整体更换。耳轴部分整体更换时需核算新耳轴与罐体连接处的焊缝强度, 下面针对焊缝进行强度校核。* k. U* y" k9 l, U4 e
3 焊接强度核算5 ?) D4 a6 a, K" @0 H! G5 I
20077269358.jpg & V2 p7 e% G- f. L- z, O2 n
针对更换耳轴的方案, 以剪应力校核耳轴焊缝强度
9 a7 y0 M; ]+ a2 [1 L( v$ H 200772693546.jpg
+ N: k% x8 @, P2 X7 Q- T7 t式中P———焊缝拉力, P =Q /2 = 680kN;
: I- J9 ?6 w. m8 ~* ?9 p+ o. Ca———角焊缝的计算厚度, a = 0. 7K;3 {+ D0 |- N7 b# Y
K———焊缝高度,取为25mm;
! U0 U4 j5 p0 D  j" t# k* K! G! Yl———焊缝长度;
" t) Z1 I9 ]. X1 J' l3 wn———安全系数, 12;
6 v6 R4 S6 F' X* V: y4 jQ ———钢水包总重量。, z7 G' j& n: L5 ?4 B5 t9 a
35#钢的许用剪应力为118MPa。代入公式计算得焊缝的最短长度。而耳轴所在的位置由于枢轴位置的干涉不能平铺395mm长焊缝。; v) M  m6 v* G& t/ S" N
上面的计算表明100 t铁水罐采用耳轴部分整体更换的方案不能满足安全要求。只能采用耳轴表面堆焊修复耳轴磨损量。! m+ f4 H! d( y* L* [+ J8 f
4 耳轴堆焊及热处理
, |* ^% _" P& A7 s( Y4 p( X1) 找如图1所示耳轴轴心,以两枢轴2的中心位置为基准,在耳轴外圆面上确定耳轴的上下中心线、左右中心线。以这两条中心线为基准可以定出耳轴表面所要堆焊的高度。6 F' w4 t+ |) }/ `$ W& X/ h# h9 U
2) 焊前准备。用磁粉探伤仪与超声波探测仪分别对耳铀表面及内部, 尤其是对耳铀与罐体连接过渡圆弧处进行探伤检查, 确保焊前无裂纹。若耳铀内部有裂纹, 打磨至无裂纹时再行施焊。焊条经300 ~350℃烘箱, 烘干1 ~2h 后使用。
: o+ y8 t3 G2 K9 B3 p焊前应将罐倒放,使罐底向上,修复面向上,可以方便焊接;用砂轮抛光机对修复部分进行彻底除锈和打磨处理。
% Y6 U* K0 _- T+ G3 F4 v 200772693815.jpg
$ F# s, I" e" c3) 堆焊。以耳轴两条中心线为定位找正,与堆焊样板配合确定耳轴每个部位堆焊量。用507焊条堆焊至图4所示位置。! V3 V+ c  }. x; I" G7 W* ]
4) 焊后处理  z* O4 e( N2 Y
20077269390.jpg ( x9 \/ Z5 I/ p. ^4 [- H
堆焊完成后,用角向砂轮机、电磨头、砂轮抛光机对堆焊面修磨, 并用样板控制最终尺寸, 过渡圆角特别是耳轴与罐体连接过渡圆弧处修磨达图纸要求。分别用磁粉、超声波探测仪进行检测,确保焊后耳轴无裂纹。
: O7 s' A8 |% l7 z, n- p! C8 k残余应力会引起钢件在使用一定时间以后,或在随后的切削加工中产生变形或裂纹。耳轴退火主要用来消除堆焊造成的残余应力、细化金相组织。采用局部退火装置:制作一钢筒, 钢筒内、外衬石棉, 内盘电热丝; 钢筒一端开口, 套在耳轴上开口部与包体焊接固定;退火时钢筒四周覆石棉,钢包内耳轴位置覆石棉; 对每只铁水罐退火过程严格按照图5所示温度曲线要求。
- w  P7 |6 O$ `5 结论
4 Z' n5 e6 G+ ]- ^通过对铁水罐耳轴强度校核以及焊缝强度核算,对这种型号的100 t铁水罐采用更换耳轴的方案不能满足安全生产的要求,而使用堆焊的方法修复100 t铁水罐耳轴是可行的。焊后必须退火,以消除焊接残余应力。采用堆焊可以以较少的费用修复铁水罐耳轴,是一种经济实用的维修方案。
1 ~$ C- u& x4 I# A1 _/ B- c文章关键词:
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