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节能热处理技术和设备在轴承行业的应用(三)

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发表于 2011-7-12 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  .高效能的的热回收型连续等温退火炉
3 p' p( S( a9 p! }  苏州工业园区胜龙电炉制造有限公司研发的这种电炉有两个炉道,两个炉道平行反向设置。每个炉道依次排列有预热段、加热保温段、快冷段、等温段和冷却段。两个炉道中,一个炉道的预热段与另一个炉道的冷却段之间设置热交换机构,充分利用一个炉道工件冷却放出的热量,作为另一个炉道的预热用,可以使进炉工件加热到400℃以上。  }$ Z$ E4 o5 O: h
  这种炉型融节能型等温退火炉技术与热回收技术为一体,将工件预热作为二次能源开发,具有明显的节能效果。以250KW的SLRTd-250退火炉为例,年产量可达5400吨,年节电80万度,与普通节能型退火炉比较,年节电费用达55~60万元。两年的节电费用就可以回收整台设备投资。+ S2 T' {9 H" T' e
  这种炉型加工质量稳定,轴承零件退火硬度HRB89-92,金相组织2-3级,合格率100%。, j: t6 b6 y5 B9 F: ^# v" B
  4.油电、气电复合加热技术1 N5 q$ Y4 [+ x. L; T! {6 Q# \
  ⑴油电复合加热技术
$ U( T# v2 R6 k& v) m  上世纪90年代,东南沿海省市缺电少煤,金舟电炉有限公司创新开发了辊底式油电复合加热等温球化退火炉,成功地将先进的工艺技术与热处理设备集成创新,使轴承钢球化退火缩短至8~9小时,而球化退火显微组织达到均匀、细小、弥散、圆整分布的理想目标;先进的燃油技术使烟尘黑度系列达到林格曼1级,完全符合环保要求。
- E0 j  i) K/ |" h/ j% \$ B  ⑵气电复合加热技术
: Z& T& r5 O' I8 h0 Y  天然气是优质的一次能源,金舟电炉有限公司根据用户具备的条件,将天然气控温加热和电加热控温相结合,研发了气-电复合加热辊底式球化退火炉,实现了温控、电控、过程控制机电一体化,退火质量国内领先,节能水平达到了一个新的高度。
0 o  |4 M/ E2 Y" P& D3 U1 l  5.轴承钢智能化退火控制系统
& R* T+ o' j  U  河北工业大学材料学院充分发挥学校在数学、计算机、电器、材料、软件等多学科的优势,研制开发轴承钢智能化退火控制系统。在充分利用企业原有退火炉体的情况下,配置的该系统可根据运行过程中反馈获得的加热炉热特性、温场分布、装炉量等参量,智能化地调整各区加热温度、冷却速度等参量,自动控制退火的全过程。无为为操作因素。
. o4 L0 g" H- T8 N/ p% @  该系统的特点是,提高球化退火质量、提高生产效率、节能降耗。
8 d: `. ~; A9 }7 \  ⑴退火质量优良:应用该技术的退火产品,球化质量可稳定地获得2-3级组织。可达到SKF、FAG等世界上最大的轴承公司执行的欧洲SEP1520有关退火的标准。为提高轴承的寿命和可靠性打下良好的基础。
# k0 b3 Y; [3 X4 q5 c1 B  ⑵提高生产率:退火周期在连续(推杆式)退火炉中可缩短退火周期1/3-1倍;在台车式、贯通式周期退火炉可由目前一般36小时一周期,降至15小时以内。
- j$ E$ `9 ^2 M" g# i: }! V  ⑶节能降耗:用电成本大幅度降低,连续作业炉由目前的电耗280-480KWh/吨,降至240KWh/吨以下;周期作业炉由目前的400-600KWh/吨,降至300 KWh/吨以下。: p+ S4 E% z  T) j3 B( f
  在保证退火质量2-3级的前提下,该技术已在许多企业应用于大规模工业生产,获得显著效益。9 Q7 K& Q) T5 [
  河北轧机轴承有限公司,由改造前日产量6吨,电耗470KWh/吨;改造后日产量提高到12吨,电耗将至235KWh/吨。
3 b* Y* t' e5 ?0 g: c  大连龙岩锻造厂,用540KW台车式炉处理热轧轴承钢球,日产量15吨,耗电300KWh/吨,其中低谷电占总用电量的85%以上,退火成本约130元/吨。
9 c5 W8 ~/ ]8 j; ?  大连冶金轴承股份有限公司连续四年对三条360KW推杆式退火炉进行改造,套圈耗电≤210KWh/吨,年生产能力已达2.5万吨;两条440KW棒料退火炉,日处理Φ20-Φ130棒料20吨,耗电≤270KWh/吨,其中低谷占总用量的90%以上,退火耗电成本<100元/吨。& @9 f. Y$ u9 n; z" g
  山东梁山轴承有限公司比改造前,退火节能1/3,生产效率提高1/3,不仅如此,由于退火组织细,淬火温度降低,保温时间缩短,淬火节能8%。1 t+ t' S; [( b0 h% H2 Y
  广东韶关东南轴承有限公司生产汽车毂轴承,改造后的退火质量达到FAG执行的欧洲SEP1520的标准,成为FAG半成品供应商,仅此一项年质量效益超过千万元。6 I$ J) j2 U0 C% |1 N
  多家企业长期使用的结果表明该项技术成熟可靠。
) V- P& Z" {: E1 T% a) X' b- O/ o文章关键词:
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