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[资料] 丝杆间隙和相关故障

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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用手脉发生器移动相关轴,(将手脉倍率定为1×100的挡位,即每变化一步,电机进给0.1mm),配合百分表观察相关轴的运动情况。在单向运动精度保持正常后作为起始点的正向运动,手脉每变化一步,机床该轴运动的实际距离d=d1=d2=d3…=0.1mm,说明电机运行良好,定位精度良好。而返回机床实际运动位移的变化上,可以分为四个阶段:①机床运动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表现出为d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③机床机构实际未移动,表现出最标准的反向间隙;④机床运动距离与手脉给定值相等(斜率等于1),恢复到机床的正常运动。$ [' H$ v' y; F$ b# G: Q# _; g
滚珠丝杠副故障大部分是由于运动质量下降、反向间隙过大、机械爬行、润滑不良等原因造成的。下表为滚珠丝杠副常见故障以及诊断方法。- t7 A  u* J! @3 v
滚珠丝杆副故障诊断  q' L  n. X3 F/ F" V4 D
加工件粗糙度值高
1 ?( K0 }: e  G; g* W导轨的润滑油不足够,致使溜板爬行
) V9 f. `6 z9 [$ ]7 T4 w加润滑油,排除润滑故障3 c: S3 X! i. a+ A2 r# V% w0 N
滚珠丝杆有局部拉毛或研损  R' ]5 [! b" I( r9 i7 M
更换或修理丝杆# I6 V0 I7 A+ G' F8 l
丝杆轴承损坏,运动不平稳( L5 E! j- J$ K$ e) p( f6 K$ l& H
更换损坏轴承6 W! J3 B% f: d( r0 V6 p4 L2 g# W
伺服电动机未调整好,增益过大
4 W' [# F7 [. j5 E, }9 |* [) s调整伺服电动机控制系统
6 b; G, Q0 v% Z1 G* p( o1 R反向误差大,加工精度不稳定
: {4 i* T4 M3 \4 y2 d) A丝杆轴联轴器锥套松动6 ~: b7 `% l6 |: X
重新紧固并用百分表反复测试
8 K' m  |# O. d1 l  b/ h丝杆轴滑板配合压板过紧或过松
- _' [8 P4 X: g, H重新调整或修研,用0.03mm赛尺不入为合格: w) z4 `! T. S+ U( [. l5 Q% }
丝杆轴滑板配合楔铁过紧或过松
4 p5 l' i, ?% k' a( ]! A重新调整或修研,使接触率达70%以上,用0.03mm赛尺不入为合格/ S0 D. V# i) ^. `7 S# {3 {
滚珠丝杆预紧力过紧或过松. U1 @4 o' I& r. i
调整预紧力,检查轴向窜动值,使其误差不大于0.015mm
8 i5 _) X) Z& X滚珠丝杆螺母端面与结合面不垂直,结合过松% `% B4 t1 e2 `/ @. z
修理、调整或加垫处理6 H; Y  B# g8 \) X
丝杆支座轴承预紧力过紧或过松8 [: e; G+ }( L  Q/ ^3 u; n( }
滚珠丝杆制造误差大或轴向窜动* J3 W* D6 y* `7 x$ I( w
用控制系统自动补偿能消除间隙,用仪器测量并调整丝杆窜动
5 a! K* y8 `  j4 k/ [: R润滑油不足或没有1 ^: k3 r( D) I2 c4 K  P7 {+ Z" _
调节至各导轨面均有润滑油
0 d" L: D, [* v; ?1 D其他机械干涉, c1 U  {) A6 ~0 @* N1 B! t9 B" C
排除干涉部位
8 Y2 b6 c/ z0 v8 t1 v滚珠丝杆在运转中转矩过大+ Y) C( ^% O0 F. s5 Y
二滑板配合压板过紧或研损4 R8 D% @: c' [! q: k6 @
重新调整或修研压板,使0.04mm赛尺塞不入为合格- y! b. t; ?% v# Y/ A7 d( l
滚珠丝杆螺母反向器损坏,滚珠丝杆卡死或轴端螺母预紧力过大( j+ g# @, o" n" O8 I  c
修复或更换丝杆并精心调整$ O+ l' K) ]; y8 X) w
伺服电动机与滚珠丝杆联接不同轴
( V- J% @; d# Z6 k1 l/ K调整同轴度并紧固连接座
2 y* Y2 o2 m5 U5 A8 S) U  }5 |调整润滑油路8 Z" b' u! R% y! V( S+ a
超程开关失灵造成机械故障
0 i# q4 y- [" P6 K5 P  D5 J检查故障并排除7 ~. c0 |8 m* z2 w: _( n4 X
伺服电动机过热报警
4 p0 O- z. o% c检查故障并排除! g: [2 C, m, E
丝杆螺母润滑不良+ y1 C7 q, e! S$ a2 r
分油器是否分油
8 s+ h' T" v- q8 c检查定量分油器
. x  g3 A4 r. g& h$ R  V油管是否堵塞
9 q  Q, W: I) P& X1 n清除污物使油管畅通3 g. w2 x+ H( q% s: I3 {
滚珠丝杆副噪声
) ~: G( ], {# H; z' r6 w) g' `/ o滚珠丝杆轴承压盖压合不良, S" ^9 e# }- R1 a0 V: m
调整压盖,使其压紧轴承) w5 h/ U+ }( x; w% E! `6 k4 R/ b
滚珠丝杆润滑不良
) k, D: A3 }! n# I& x) ]& l检查分油器和油路,使润滑油充足
* t1 N8 b5 R8 ]" O0 h$ `, a$ i) E滚珠产生破损2 ^6 M- b* k0 a1 \
电动机与丝杆联轴器松动
0 l4 |0 `$ E! z4 p% @拧紧联轴器锁紧螺钉7 \( k0 S& Q; J# x1 Y1 z
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