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大光长荣外圆磨床静压导轨起浮不好,造成爬行?

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发表于 2008-11-29 00:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产生原因1:静压导轨未调整好。 ) l+ b3 ~3 |6 c5 D- e/ Y排除方法1 3 |: w9 A2 i6 t3 m- y" B1 w! |( C6 {& \1流量经验调整法: " M3 d- w$ u4 ^. `将工作台或砂轮架滑鞍吊起搁于床身或垫板上,将减压阀调至 ' H* H' z" {9 E& C; K9 M2 o% G 2 r1 H1 x) i0 i& d3 y- D! e0.506Mpa,润滑稳定器压力调至0.15-0.3Mpa,再逐一调1 {- N# F7 g0 w: U' l/ l0 M 5 a: Q L$ @% b% y' I4 Z1 c0 o整各节流器,要求调至油液流出时呈滴状与线状之间,也就是连 2 l1 X! T3 }0 ^$ B. o# ^+ ~( \2 x. L2 z) X8 G( W 续点滴接近线状。根据导轨上润滑点的载荷重量,一般工作台中 0 d/ j9 l& X" S6 X9 S4 I7 I( i6 F/ b8 s! [' }# M 间的流量少些,头架端略大些,滑鞍应在近砂轮端大些,反之,+ A, k n% y2 c) N( L 3 b4 I' h1 ?* q9 C3 x+ p" @& | 平导轨后端小些。 : M* | u( K$ B5 n: y5 g2 P2指示器测定调整法:1 l9 S9 V9 n- l; i 滑鞍和工作台不吊起,且选择常加工零件支承于顶尖间,且采用 & L, ^4 V/ {6 P+ c% ^ % A- h6 n a F2 f, ]0 p灵敏度高的千分表为指示器。在各油口放置一只指示器,压力均& z, J* N" M7 ~4 L/ e; k% } 8 K+ J" V5 l# ]3 E/ X调至规定值,关闭各节流器,然后逐一调整使各点起浮值达到+ s% M( y u, e& P1 X1 |; Q) C ' u4 e" q# j( |8 y8 \& b0.0020.02H147等可以在0.0020.03mm) 4 y% U. p: @' ?% h) g! I5 @注意:调整时不宜过急,前后左右腔起浮相互照顾起浮量调整后应关闭 3 C; ~) j, u* P" P8 X; D , e0 n) E' s( J5 _& E8 M油泵,待油膜基本卸掉。观察指示器读数,再启动油泵,反复数4 p1 v( }# y6 ?" s3 ^$ D ) i# x% I5 `. r+ n6 G次达到稳定。润滑油在进入节流器管道前增加纸质筛检程式。7 }/ L$ a9 [8 Z) y! O3 l5 C# Z 产生原因2:油液不洁,堵塞节流器。7 `1 o/ n% p K! V 排除方法2:调换清洁油。) v$ P$ i6 p: E 产生原因3:节流器螺钉松动。& J# L+ V" e" R7 f, [ f 排除方法3:调整后必须锁定,或通过增加阻尼方法防松。 * a* ^6 o0 \& H @2 z0 r产生原因4:导轨付接触不良,造成封油泄漏,砂轮架前防护不善易使磨屑与冷 J/ b: ^4 v% }& X 4 M4 l# ]3 `0 ^/ a- J 却液混入,造成滑鞍导轨前端加剧磨损,使前腔压力区泄漏。 2 B8 L1 S: L) X a2 ~/ i, Y4 b排队方法4- ]9 J& _# j8 d/ A& F/ e! ~ 1修复导轨,使封油边保持良好,不许有豁边;刮削完毕后将每区 , v0 V* R4 y" m2 f/ T; I3 c1 k ; f$ Y' D" s& {: O" n域的平行槽之间部分刮去0.002-0.005mm,形成油囊提高静压 6 D! N6 _4 V0 \2 c5 v# D; ~* H1 T- G0 | 作用。 - y) S1 s6 _8 N7 J: w: K0 \5 d2正确安装防护,防止磨屑进入导轨区域。* J- G* P, `9 S5 C, E9 s " b$ a' M( f7 w- _
, M H) |7 P. @- N0 `% @) k. e
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