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外圆磨工件表面有螺旋线

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发表于 2008-11-29 00:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产生原因1:修整砂轮方法不妥 * j& t. r3 G! M# a排除方法1:金钢钻应保持锐利,且颗粒无松动,修整时泠却液应充分,精修整 + s+ M* ?. {! }$ x. ]& S) r7 D# V P& Q 砂轮修整量不宜过大。 2 b( @3 ^; i/ E+ ]- a' H产生原因2:砂轮主轴与工作台移支平行度超差过大% D5 z! ~- t( d5 H 排除方法2:采用专用工具测量主轴平行度如超差应调整,生产中采用试切法验 1 U/ L* s, F. M0 a# i& r6 Z* Y6 n 7 Y$ n" ]4 J* E0 F! ~% T5 v证平行度误差: 7 a8 V3 k2 U/ S: z8 l9 U磨削一根直径与长度比适中的外圆,使锥度达到最小值,精磨时应; I% `% l: H3 a 3 f6 {& W8 i$ a$ l/ J细修砂轮,在外圆一端或两端涂上一层薄薄的红印油,宽度与砂轮 ) }2 H) q. V8 ]% k' J ( w4 U( l8 y2 i宽度相仿,然后进入切入磨微量进给,直至砂轮刚接触涂色区,擦6 i- o0 n' x0 M$ e! y* e% {+ z! Z 1 b; C! H5 p( L7 o; r, M- G W' ~ 去一层涂色痕迹,若砂轮宽度全部擦去痕迹表明砂轮母线与工件母 ) w/ u# R$ R r) |4 z" o % P: H9 y& ?- s% c线平行良好;若接触右边局部部分表明主轴呈低头,若左边接触则 4 I8 U* {% l! `: B3 ]0 u# j' Q H& U" ` 主轴呈抬头,注:动态测量比静态好效果好。; Q4 j2 V% A M* L0 d. V$ F 误差方向确定后,且可用垫片测定修刮量。可以修刮砂轮架滑鞍结 " k8 i. N2 t. Z( [ V 6 R" b* G W0 B1 g合面或垫板底面,如果修整主轴平行度有困难,可以修整金钢钻 ) P- _* ^2 c H7 _* Z6 X) E s) H; u& D: i 座,使金钢钻修正中与砂轮中心一致,可减小由于砂轮主轴不平行, m; S& {* s. d3 d# n 0 h: X( y! x# Y% S 而引起的砂轮表面修成双曲线。 4 ?7 \5 U/ q2 _1 M/ |产生原因3:磨削进给量应根据工件余量合理选择 ( R. T; A. G$ A* ^排除方法3:磨削进给量应选择与工件余量保持合适,特别应控制粗磨时的工件 ( t. \$ Z/ P& E5 V: A8 [+ |2 [: \ 余量,否则过大而引起的暗藏的螺旋线就在精磨时显示出来,因 0 a- p8 a( {" s/ ? 4 J% N: [0 R* D" E' ]! j$ V: w/ v此,磨削过程中必须逐级提高表面品质,保持经常修整砂轮防止螺 . D! m2 a' W: }& Y4 y# Z3 m 5 j- L6 M7 e( n, ~旋线的产生而不消除。 p+ E6 c% @( N; ` 产生原因4:床身导轨或砂轮架导轨在水平面内直线度误差大,影响修整轨迹。4 D' L1 B8 K2 K- x/ T1 J. d* R 排除方法4:金钢钻安装位置,尽量使修整位置与磨削位置相同,金钢钻修整器3 w& J J& f' r3 r o9 @4 | R2 A4 ]- l# q2 V 在工作台纵向上的位置,应选择有利修整位置,以解决床身导轨在 C7 U3 r7 i8 J3 s# `; ?0 W: F/ T& _# d5 j 水平面的变曲。 - |& F S/ N2 k. B# ^7 r) j* N- f( s产生原因5:砂轮主轴轴承间隙大,影响动态效应的刚度降低。- @% h/ a/ u$ f( a6 V, N x/ O0 ~ 排除方法5:应检查轴承间隙,过大时予以调整,参见《砂轮架主轴轴承付》。, e2 g$ O a% T; Y' O9 g, I& i. [! S 产生原因6:头尾架刚性差,支承工件顶尖孔与顶尖小端接触产生支承刚性差。% I" b7 h( u, L 可回转主轴的顶尖间磨削,可将头架调障至零,尾架套筒有间隙过 ( I3 M7 r$ P ^& K. J5 h: D& k4 ~ # m1 k( B) a0 w大现象予以修复。工件顶尖孔尽量保持大端接触,尤其是外圆精度 - X+ D ?0 `( Y' u2 H2 b9 k+ W/ B# n- F 较高的工件,建议将中心锥面接触长度控制3-5mm(可将中心孔 # d, \ a4 j9 ]6 |0 D7 u$ f. O W* T5 W% m8 Q% O底孔扩大来达到)。+ d' U, B) L4 N 产生原因7:工件材料与砂轮不匹配使砂轮不能有效切除工件,而严重钝化。。 ! A$ x) C+ Y) e( j5 W9 {排除方法7:工件材料必须合理匹配砂轮材质:" o! C; u2 s0 H) f& w* i% Y 一般选择如下:工件材质为镍、铬钢、渗碳钢、工具钢选用氧化铝砂轮,硬度, l" b" R: W- x( w- U- _$ Y c$ W 8 C) X2 a; ^2 ?K-H;一般钢选硬度L-J,铸铁、黄铜等抗拉强度较低材料选黑 % Y" _ w9 _6 @5 ]; A; J' f; T) |8 G% f, p) M# r+ I; B k2 j 碳化硅。硬质合金等选用绿碳化硅。当工件相同时外圆磨削砂轮; {7 y3 i+ _5 K) m& o! f. A3 I5 M 9 @2 Z! Z9 A1 |/ L' M的硬度应比平面,内孔磨削的砂轮高些。
发表于 2009-6-30 20:38:32 | 显示全部楼层
比较全面,比我考虑的多
发表于 2009-6-30 21:05:33 | 显示全部楼层
这么多眼都看花了,受教咯
发表于 2009-7-27 20:22:45 | 显示全部楼层
看起来都麻烦
发表于 2010-10-23 15:36:25 | 显示全部楼层
还有冷却不足也造成烧伤表面。
发表于 2010-10-23 20:06:12 | 显示全部楼层
恩,说得很好也很全面
发表于 2010-11-4 16:33:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,受教。8 v( a& }' n$ K% L+ P6 B, P6 g
要是字体放大点,行距再大点就好了,真的有点眼花。呵呵。。。
发表于 2010-11-4 20:20:22 | 显示全部楼层
外磨小床子切削力不足求改进方法% A5 Q( w+ T+ h! l- O6 o
床子, 切削力, 改进
0 z9 w' Q% G. i+ i, d8 ~, }我最近买了一台行程500的小磨床。精度还可以。。但是就切削太慢了。。我的想法是把主轴电机更换。转速相同。但功率更大。不知是否可行。。。
发表于 2010-11-4 22:30:00 | 显示全部楼层
很全面哪,学到东西了!
发表于 2010-12-1 21:39:03 | 显示全部楼层
1。砂轮修的太细,2。纵向移动太快
发表于 2011-4-5 22:08:28 | 显示全部楼层
谢了,学习了,说的很详细
发表于 2011-6-28 22:40:29 | 显示全部楼层
很详细,很全面,受益匪浅
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