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外圆磨工件表面有螺旋线

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发表于 2008-11-29 00:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产生原因1:修整砂轮方法不妥 " k/ u. _ t% Y7 ~排除方法1:金钢钻应保持锐利,且颗粒无松动,修整时泠却液应充分,精修整 % s% [+ b6 x% P( D2 v. u4 g- u 4 j3 i$ x% ^) L7 p) O& h5 A砂轮修整量不宜过大。" v% d5 u; w) _0 \! }2 G- { 产生原因2:砂轮主轴与工作台移支平行度超差过大 5 R) `& R2 z- G: I, C排除方法2:采用专用工具测量主轴平行度如超差应调整,生产中采用试切法验7 m; ]" X) v) ] 4 o% r$ C* U) J 证平行度误差: 4 F4 p7 J0 ~# U) m: z磨削一根直径与长度比适中的外圆,使锥度达到最小值,精磨时应7 u+ g9 t+ Z* [" P) X 4 ~" @5 p5 _1 N+ X细修砂轮,在外圆一端或两端涂上一层薄薄的红印油,宽度与砂轮) g+ n* a& D! {$ l& [5 A7 @ . R1 m3 V1 N# a+ z 宽度相仿,然后进入切入磨微量进给,直至砂轮刚接触涂色区,擦 8 E- R; N! g$ d. b $ H* J6 U* G! W; O( t1 ~( ~( c去一层涂色痕迹,若砂轮宽度全部擦去痕迹表明砂轮母线与工件母 ' s! `0 p0 |5 K. }' O6 h: Z & U8 O* A9 L. C9 D {. g, [( Q线平行良好;若接触右边局部部分表明主轴呈低头,若左边接触则, l) t# e" O. s. p1 Z0 U ) I6 b, W4 Q( ^2 ]+ q& d主轴呈抬头,注:动态测量比静态好效果好。 4 z" \- F( V& X$ f2 V5 p误差方向确定后,且可用垫片测定修刮量。可以修刮砂轮架滑鞍结/ v; S" o% x! [: J / p5 B$ W" ^( t2 v, Z合面或垫板底面,如果修整主轴平行度有困难,可以修整金钢钻 / N% U$ ^5 }" V4 E9 b% z- \ $ G. V) V; S* O7 P+ q; j. q. w K座,使金钢钻修正中与砂轮中心一致,可减小由于砂轮主轴不平行1 N2 |! ^5 Q( P) L3 s; a0 U ( u# b7 X8 n$ X; H K% F 而引起的砂轮表面修成双曲线。% S2 Z: `8 f! N1 j 产生原因3:磨削进给量应根据工件余量合理选择 4 z C6 y% \0 J& e& u/ E% U排除方法3:磨削进给量应选择与工件余量保持合适,特别应控制粗磨时的工件 0 h g, }9 _1 ^. D2 [& I! T1 }0 J d& S: j0 V3 Y5 j8 F8 h8 t2 q 余量,否则过大而引起的暗藏的螺旋线就在精磨时显示出来,因! L8 G) O: [7 w $ ?5 }+ l3 Q, ~4 M. F3 A此,磨削过程中必须逐级提高表面品质,保持经常修整砂轮防止螺 k4 h; r7 P- N* s; f8 g( R5 o* j# |" `) I( q; X 旋线的产生而不消除。4 F" I. q' N1 t) Q- v 产生原因4:床身导轨或砂轮架导轨在水平面内直线度误差大,影响修整轨迹。 1 i6 c: A' h, b. I- o排除方法4:金钢钻安装位置,尽量使修整位置与磨削位置相同,金钢钻修整器0 s; p& Y' f; ]4 x4 P5 Z & p, E+ g1 @$ E& z D1 w在工作台纵向上的位置,应选择有利修整位置,以解决床身导轨在 4 w! B, m: t0 ~% Y" g; c- i2 x5 g; G, J 水平面的变曲。 2 z0 B9 B1 [# R- l4 {产生原因5:砂轮主轴轴承间隙大,影响动态效应的刚度降低。 % o$ b# l+ }0 f7 K. B排除方法5:应检查轴承间隙,过大时予以调整,参见《砂轮架主轴轴承付》。' a0 W1 @9 L1 E" L0 ]4 a 产生原因6:头尾架刚性差,支承工件顶尖孔与顶尖小端接触产生支承刚性差。 2 {" S$ c1 z/ I/ o可回转主轴的顶尖间磨削,可将头架调障至零,尾架套筒有间隙过* R( W0 y2 b' R3 { 9 N [1 f) u8 i! i1 e, Q; M j 大现象予以修复。工件顶尖孔尽量保持大端接触,尤其是外圆精度5 y4 _. a" G. L; S3 i % m* [) s5 |3 b X' I0 L( ~ 较高的工件,建议将中心锥面接触长度控制3-5mm(可将中心孔2 c4 j3 [3 a1 B; G) u 4 \5 @4 j& u1 d底孔扩大来达到)。' i" b! ?, A1 P5 e 产生原因7:工件材料与砂轮不匹配使砂轮不能有效切除工件,而严重钝化。。" [8 z8 Q' @# q" _ 排除方法7:工件材料必须合理匹配砂轮材质:7 [; x& u8 u1 A6 V8 j9 A 一般选择如下:工件材质为镍、铬钢、渗碳钢、工具钢选用氧化铝砂轮,硬度8 j5 G; B' h/ R8 b N. T* @" z1 T $ D7 H3 B0 |, p! t& a. G7 iK-H;一般钢选硬度L-J,铸铁、黄铜等抗拉强度较低材料选黑 ( D: A) y% U5 J3 r/ S + V. R8 \% [* q2 z& ]# H& V碳化硅。硬质合金等选用绿碳化硅。当工件相同时外圆磨削砂轮 9 D& x1 D0 _+ T! C6 A1 K {2 t ( \' T$ }7 U) d2 X) C; r的硬度应比平面,内孔磨削的砂轮高些。
发表于 2009-6-30 20:38:32 | 显示全部楼层
比较全面,比我考虑的多
发表于 2009-6-30 21:05:33 | 显示全部楼层
这么多眼都看花了,受教咯
发表于 2009-7-27 20:22:45 | 显示全部楼层
看起来都麻烦
发表于 2010-10-23 15:36:25 | 显示全部楼层
还有冷却不足也造成烧伤表面。
发表于 2010-10-23 20:06:12 | 显示全部楼层
恩,说得很好也很全面
发表于 2010-11-4 16:33:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,受教。7 a1 M7 ~/ l) f) W1 c, x
要是字体放大点,行距再大点就好了,真的有点眼花。呵呵。。。
发表于 2010-11-4 20:20:22 | 显示全部楼层
外磨小床子切削力不足求改进方法, Q& e$ d, J* m: L6 ~3 [
床子, 切削力, 改进
0 @9 b# y3 `4 d& O+ A4 ]我最近买了一台行程500的小磨床。精度还可以。。但是就切削太慢了。。我的想法是把主轴电机更换。转速相同。但功率更大。不知是否可行。。。
发表于 2010-11-4 22:30:00 | 显示全部楼层
很全面哪,学到东西了!
发表于 2010-12-1 21:39:03 | 显示全部楼层
1。砂轮修的太细,2。纵向移动太快
发表于 2011-4-5 22:08:28 | 显示全部楼层
谢了,学习了,说的很详细
发表于 2011-6-28 22:40:29 | 显示全部楼层
很详细,很全面,受益匪浅
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