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在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。 Z! |- l& s9 Z# E( N8 t
1 汽蚀原因分析1 x3 P" |+ l& ?1 n, @. N- b- R
1.1 定性分析; @" o) d. g& Q" A# L- L, X
水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。( h. w6 k b( a, h4 b3 y
水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。0 B! l4 G' n( R# I
(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;+ {4 M1 l" S* a6 t! W4 ]
(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;3 a$ @5 p0 O9 T; h
(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;
9 b7 `; d8 ^ z; G+ k" c6 J8 `6 M* x5 f(4)硫化车间用水量突然加大;
7 d+ G9 D4 v" I; m, Y; |(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;
1 a$ u, M _* l7 x(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。# w) |1 M5 q# h. {
一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。# E' Y" H6 _2 b7 S& r, z
1.2 定量分析
; R6 v* [4 s7 r* q7 R附图是除氧加热系统简图。取除氧器内液面作基准高度,定义为“1-1”界面。水泵入口处为“2-2”界面。
$ U+ ^' n1 W& D/ x
(1)安装高度计算! x' r8 i- J* x- Q i
Hg=P0/ρg-P饱/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)1 O& ^9 O# @0 h/ `( |) n T
式中Hg——计算安装高度,m;
. ~- w! n4 D$ o) r! ^. E- {P0——除氧器内汽压,Pa;
9 l; ^ I& W' E7 a) ~2 uP饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;: P" U8 w, r# N2 C5 i& h( v: E
ρ——液体密度,kg/m3;
8 e" R4 z+ J5 k7 v6 `% gg——重力加速度,m/S2;! ]# h" p5 r3 \: O( q; N
Δh——泵的汽蚀余量,m;9 s: z l: F4 n% b& S. r, P; h
Σhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。5 c/ U3 u2 B% q
热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。
' r) n: B/ |# L" C3 [+ Q输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。
4 q# w4 K! {6 @( I. C% |于是,由(1)式计算:( v% F( A1 R4 }% E0 @
Hg′=-3.9-1.1=-5m水柱高. [/ c; ]- m: x
这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:3 ?6 Z4 J% x0 \# B- I: G, ]' Z8 M
Hg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高3 H! g( d4 w& ?! x, U& X; }6 D
就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。
/ a0 r# `/ V2 L实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。
4 }) P9 N" G1 u) H5 h ~(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀! g! [% C4 K9 v/ S5 H
己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:
3 T$ e) J) r: S C# F$ X; uh′=10×897.3/998.2≈9m水柱高
8 _. y+ x: I. N$ O: R$ V1 B用(1)式计算P0的下降量:
; I! Q2 ^3 U& J2 K6 S2 p令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0
7 Z4 Z: @( M% T" p(P0-ΔP)-P饱=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
4 A' |7 C$ p( m∵P0=ΔP -P饱= P饱-ΔP -P饱=-ΔP8 Q* R% q" N) ^+ N
∴ΔP=39129Pa
6 s- H& B2 a6 A; e) G3 n+ n8 }8 b即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。9 b4 ?( O8 z# \1 e& m
(3)补水量达到多少可致汽蚀发生
4 T7 d0 n1 n# k8 i9 Y7 e管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。. a. L* q* a1 o3 q7 c. @: @9 O
设除氧器稳态运行存水量为:& K6 l2 ?; g0 P. N" `: M; e
25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m30 ~1 E" T5 D! N, q
在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。) G! {5 ^8 }% ]/ r, E; j
在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。( V+ \. f( ~: u9 w
设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的V m3水相混合(忽略混合后总体积与17.5 m3的差异):5 b z m- N1 [0 o1 E- _
ΔQ1=m1(TCP12-60CP11)$ i+ W6 r8 |5 F
ΔQ2=m2(170CP21-TCP22)2 R& j- u: n3 g7 z3 `
m1=Vρ60 =983.2V7 C( Z4 ]0 b- K3 k7 u) \
m2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)! Q3 a2 p# u+ r- u) v6 |8 [
饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。+ m/ I! ~/ `% N3 o
CP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.046' j( `# c9 V- G. _) {9 S) f' `
令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:; [/ p/ P9 N" ?. [- n$ h9 u
983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)
n& D; B; T' G# d) a: K7 A, a解出V=0.31m3
: I: d- ?$ h$ B加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。
3 C, h4 w+ V7 u2 \. `' n" B! Y0 L(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀' w. l+ t9 P# u; j: E1 y4 U
当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。
$ ?" D4 {. }+ O这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。
) W* g- ~$ L( x B: ~! G流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。3 R3 X" U& ?2 h$ ]
在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:5 R3 v `! U+ p; E- Z
Σhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/25 ?' ]2 I: ], |, i
U=Q/S=150÷3600/π÷4×0.082≈8.29m/S3 C% y0 x2 l/ G2 w1 l
ξ=2Σhf/U2≈0.032/ T- C- Z: M: t
前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。" Q) _ Q3 S0 ?+ d% r d( }8 k0 a( |
令ΔU2/2+ξΔU2 /2=4
, G) C& \* U# B6 ^得ΔU ≈2.784m/s7 t! U5 M1 F" M% A; v: `, Q
又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h9 y! s, Q/ {4 Y& S% p" @
即流量突然增加大于等于50.38 m3/h 情况下,有产生汽蚀的可能。9 W9 P- S5 e* t( j: ]" m. |
可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。
7 t, J8 a* I. P2 预防和消除汽蚀的对策
- w- e* N. s2 b; r% k* P# k据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:( k9 \' h8 W h F% p O
(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。
* d9 e* m( s; D9 B(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。
, ~: C6 m z+ b(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。; \6 U" p/ j' D3 p
(4)减少以致杜绝管线泄漏。
! b% a& {, t9 @6 F y/ U8 k. P! a(5)提高补水水源水温。
7 Q7 H2 a1 r# r( q, p6 e(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。: f( I4 n2 p9 [6 n* g! e4 m2 x
(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。, s6 A3 u$ N3 C! m$ w& s) W
(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。
5 Y8 k% |: I' ~0 h, R/ P/ q(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。2 [0 ~ v& Z1 ` m, }; ?6 n2 U
(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。
( ~# o1 S8 Q! y) Z A文章关键词: 水泵、机械、阀门、维修 |
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