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[资料] 离心式热水循环泵汽蚀原因及解决方法

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。% f1 L9 X7 n3 c% M4 u2 ?' y
1 汽蚀原因分析
5 T0 h8 k2 N- z; c; T) Z% r/ |1.1 定性分析* U& {7 u6 O" a& \2 I* A/ r3 q
水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。
5 S# {; ^* y+ g6 l" F, A水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。, t% Z: g; }+ B7 _' w9 E% S1 t
(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;
7 f) E+ `6 t. p(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;
  `: k8 q$ f: i" ?: P(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;
( O3 y$ m: o/ g8 c- X- h5 ](4)硫化车间用水量突然加大;- P# y6 A4 V- r
(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;
3 Y1 z6 n/ B8 ^; l" S6 k1 h(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。7 a, v- d5 }4 q8 k
一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。
8 k, I+ u5 _- T2 {% ~1.2 定量分析- r  N& Q, Q" s
附图是除氧加热系统简图。取除氧器内液面作基准高度,定义为“1-1”界面。水泵入口处为“2-2”界面。+ X1 u7 \( G- D
20074711281459267.jpg (1)安装高度计算+ ]1 ]! g$ k# [4 e' u. Y! Z& `/ s
Hg=P0/ρg-P饱/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)
' g5 D1 ]+ q5 t式中Hg——计算安装高度,m;2 I: j3 n2 b$ ~; B, L
P0——除氧器内汽压,Pa;
2 w5 R. g) Q4 GP饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;
: H9 \' O, V' E: B  N  x7 dρ——液体密度,kg/m3;' D( Q" V! n6 G6 q* y+ O$ ^4 f
g——重力加速度,m/S2;
2 D3 _. Z( l4 t+ wΔh——泵的汽蚀余量,m;9 }) @* a; m7 s
Σhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。
6 S5 p" v- K7 T( `# i热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。0 V* }0 e' t4 z3 m/ a$ v
输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。6 @. z! Z5 k$ d. i( m
于是,由(1)式计算:# i7 `- \% D3 K. u3 p! r$ G
Hg′=-3.9-1.1=-5m水柱高
4 P1 H% J' J4 T8 w这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:" j) T( Q& `1 o8 M7 x: I1 T
Hg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高
2 c9 [, z( q/ T- R: F8 E就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。3 W) y) J6 _6 F- \& k
实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。
1 \* o& m& Y! Q: ?5 s6 U  t(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀$ S7 q9 G8 X6 R1 t, e! v& w  O
己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:
/ T- F" B' G* ]2 Ph′=10×897.3/998.2≈9m水柱高
' m! ~$ ]" @9 ~1 [" ~用(1)式计算P0的下降量:6 h( Z$ b3 l# q6 w' X$ ~) D
令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0
2 _4 U% t$ Q3 X* S0 f' `- `+ D(P0-ΔP)-P饱=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
5 }; ^& Y9 }  M, h" O- N5 b/ W∵P0=ΔP -P饱= P饱-ΔP -P饱=-ΔP. x& ^, b/ }4 e, }4 s$ y( O6 R
∴ΔP=39129Pa
$ L! _4 _1 H* [: E+ D& e即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。4 m8 I  Y0 w: v
(3)补水量达到多少可致汽蚀发生
1 r  F, Y6 |) d# o; t8 f管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。
) g, p1 J7 h1 J7 t& f2 Z  L设除氧器稳态运行存水量为:
( P0 n0 [/ b1 h! N! m25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3
9 H& q1 h) G+ j在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。$ ~& ?% Y5 P' }
在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。
3 s3 w4 O0 `( V4 t) z, B4 p& b设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的V m3水相混合(忽略混合后总体积与17.5 m3的差异):: t- D& D! S4 U0 v- S
ΔQ1=m1(TCP12-60CP11)
, P- X* Q, ~) N' ]- P# qΔQ2=m2(170CP21-TCP22)! P: t  \3 u* q* E. Q
m1=Vρ60 =983.2V; a0 U4 U# Q) p- D
m2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)2 k* o6 ^0 _$ [% N- O6 K
饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。% N; T; v) h/ Z# m
CP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.046, L" j5 c7 j1 |9 J+ m7 T
令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:
+ t+ r+ _/ Z; z1 _: Z" N  M6 y983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)
* j6 M4 s" }& @0 p* o& C* E解出V=0.31m3# N" b2 s7 j4 }2 x3 x' d
加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。
+ a' j. T- D$ Q9 U5 ~  n+ ^0 E( D" \7 E(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀" x, u3 _- P7 a9 e6 ]
当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。$ V* k1 l9 k5 A& E. C( E6 R3 z! D
这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。
! v. f! s( a' C$ v流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。# B+ a2 F) ~  C" l6 Y. U& T
在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:
8 W6 ^$ i' [% U" c. D( s7 YΣhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/24 M2 [+ p+ O& a, i+ M; h- U" D
U=Q/S=150÷3600/π÷4×0.082≈8.29m/S
: z* U' u5 ^, H) a8 gξ=2Σhf/U2≈0.032
0 I& y$ b7 n9 A/ _前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。
; A9 f+ {, O% {: n7 u- D8 @2 d9 T0 S令ΔU2/2+ξΔU2 /2=4
* E; _: ]" t, C: x* z得ΔU ≈2.784m/s( }8 O' e4 J" s5 |# C
又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h
5 G5 P0 n6 u) E- f即流量突然增加大于等于50.38 m3/h 情况下,有产生汽蚀的可能。5 K3 U# |1 `+ ~$ _5 r6 w
可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。
# f2 r- l+ j( ?2 预防和消除汽蚀的对策8 j8 `- L1 {; z7 `7 X! K
据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:
: r9 a& I; S) H, g& G& O(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。0 k& V  Q/ L% o: E. m
(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。
) M, H+ f5 ^# \$ C3 ], u% Z. @6 p* I(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。
4 N4 M+ ~6 Y. E' G- ?(4)减少以致杜绝管线泄漏。8 }6 g/ w9 O3 }, V" L, a
(5)提高补水水源水温。) S/ j' \$ P' t( a7 {  I
(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。7 W7 u* T, E; N/ _6 e* e
(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。
& ^" }% X; }: Q  ]2 U(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。. v( U/ w( P; m; E$ x& B3 z
(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。
0 S  O3 F2 i" H(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。5 ?+ x' J3 L1 B* j  B8 k
文章关键词: 水泵、机械、阀门、维修
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