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[资料] 离心式热水循环泵汽蚀原因及解决方法

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发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。  \! A8 m+ h8 Z
1 汽蚀原因分析* J3 R, C( w, l$ Y0 \( d1 N/ f; Q
1.1 定性分析
6 M3 I1 D# s6 N水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。
/ H% \% Y9 {' a6 G0 z2 s: c* t水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。
$ p: K) r  U$ ]. r; O# V# S& r(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;
  m& d7 _& |! P4 |0 }- Q! E  G(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;
# a8 z1 e1 u1 W9 G(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;1 t$ T! _2 T, y$ \" v0 y
(4)硫化车间用水量突然加大;1 Q0 q( F/ g" O2 i( E! [8 z7 l
(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;% H6 g" E% ?3 j* j- U
(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。
6 k! J: z- S1 @( W) \一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。
. J/ z0 o% ~+ z6 x. [* T3 F1.2 定量分析
6 [9 T/ q3 X" Q! x/ w附图是除氧加热系统简图。取除氧器内液面作基准高度,定义为“1-1”界面。水泵入口处为“2-2”界面。
# _" v4 g0 L; F0 s- ] 20074711281459267.jpg (1)安装高度计算. i9 f5 J4 [" ~; V6 P* x
Hg=P0/ρg-P饱/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)
) f$ p8 J) ?- L0 ~0 v3 D# u式中Hg——计算安装高度,m;4 \2 k1 u0 K- v
P0——除氧器内汽压,Pa;
: T1 ?* z  {7 o9 V5 dP饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;# A  j6 y. R* Y
ρ——液体密度,kg/m3;
6 g4 a3 q! X% [( u2 w, ig——重力加速度,m/S2;) T% g, t  s% p8 U+ D( G7 C
Δh——泵的汽蚀余量,m;
, k8 H% q  N! E5 KΣhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。
  s& H% k+ q" }; u热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。
& j$ w1 ~- K) v输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。  x% H7 D, V. o) V/ A! h4 V& U- ~
于是,由(1)式计算:5 t% L5 d, N) V: U
Hg′=-3.9-1.1=-5m水柱高6 s' y' v9 k; `0 t' n6 {# s' C! x; u
这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:% S7 V# n/ C* \4 b+ l* z$ [
Hg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高
8 C; c' }4 ]/ w: Z* t: R3 T就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。
# h2 X2 o# y+ Y" ?实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。7 w0 z9 o* M2 X0 O( R
(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀9 |5 b) q5 ]% Y* h$ D
己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:
$ T3 J6 F* r9 Q0 s+ j! Oh′=10×897.3/998.2≈9m水柱高$ s2 W2 F6 G. I" Y
用(1)式计算P0的下降量:2 q+ l' G4 v: t/ P' q
令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0
* Y$ O* F& W7 s' U/ n5 t1 Z(P0-ΔP)-P饱=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa) J. V$ @5 ?" w4 [
∵P0=ΔP -P饱= P饱-ΔP -P饱=-ΔP/ `# [3 c* W0 a- H
∴ΔP=39129Pa
1 d& Y5 Y. \: [  k. D% @& a即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。2 }: H' O$ y& o- X
(3)补水量达到多少可致汽蚀发生
4 K# z; d7 ^/ ^1 h9 a管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。
2 i. f9 u) ^$ m: m4 M( W  |设除氧器稳态运行存水量为:
1 W+ V, d. W% D1 ?) ?! I% W25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3
% q, K  O8 ?# y在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。
5 |+ u/ t1 p0 S3 h$ w# Q在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。
$ C% k  o8 V, L2 u1 N; l设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的V m3水相混合(忽略混合后总体积与17.5 m3的差异):
2 \' q% x1 L9 ~4 C4 bΔQ1=m1(TCP12-60CP11)
6 y9 R* z, X! l6 U  k# @ΔQ2=m2(170CP21-TCP22)
* L: o- B3 p; l7 |m1=Vρ60 =983.2V
- L3 F5 ^+ B. S. Hm2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)
: J5 _$ m% f% i% y$ W% w4 D# z' \饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。
# U$ {3 G# u: E# }* _/ TCP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.046
, v8 G% Q1 I- p' I' V0 U8 v4 b令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:
; V0 V6 V. F2 K0 h( O, y983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)1 J9 t, v/ n# L6 C" m+ F
解出V=0.31m3
: l6 b* c/ }- G' l加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。9 w1 V* p7 W! y2 m5 g, r1 ^
(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀, f: U- B8 j, Y5 n, y
当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。8 c! ~/ D  V) c; H& `3 n
这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。
+ ?: M$ A# f$ Y9 d; G. C4 C流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。
3 m* ]0 @7 `# T1 r* B/ b  c; t在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:5 g( N' g7 J& c2 V  N% ~
Σhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/2( |0 g! a. w4 r5 k
U=Q/S=150÷3600/π÷4×0.082≈8.29m/S6 G4 S" }& O! i- S, i
ξ=2Σhf/U2≈0.0325 x2 |, p  p6 O, Y' f
前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。7 C9 D) j+ p; z5 G- f
令ΔU2/2+ξΔU2 /2=4: S7 S9 h6 m+ l* p" N1 I
得ΔU ≈2.784m/s
% i9 V4 O8 y, `1 n: ]; }; `/ e7 l8 c又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h" A  ?, N. A, m, e3 z
即流量突然增加大于等于50.38 m3/h 情况下,有产生汽蚀的可能。5 T* _! N# U0 D6 z) _/ \3 K
可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。+ a# G0 {4 A: a
2 预防和消除汽蚀的对策8 V2 a, L+ c( }
据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:
) y  E+ r$ S: e7 v8 q(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。6 v9 d4 d& o+ d+ D
(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。( W# z5 v. T6 [1 d# C
(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。, r4 j) R4 z/ g% ?
(4)减少以致杜绝管线泄漏。
+ U3 y4 K2 D) @7 q+ [(5)提高补水水源水温。; W) b- y  g' _  i: H0 O* W! ^. B
(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。  Y3 ]9 o0 E/ T* t1 g2 n' @
(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。
; ]! m  b2 E1 J! h0 d. A(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。" S0 `! n8 Z, A- E7 E( [4 W; I& Y$ s
(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。
7 z) P, k8 |) ^( Y( \0 O: i(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。8 o: q6 ?2 a! Q* }' m6 f* Q
文章关键词: 水泵、机械、阀门、维修
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