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低温液体泵的故障原因以及排除方法

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、低温液体泵的故障原因及排除方法 :; _/ A4 P6 U! k$ M5 Z
原因1、泵开动后,出口压力升不上
& n2 P9 q* ]) B; b& {⑴叶轮旋转方向不符。
2 a* d- f9 Y( l, e& Z* Z  L8 I' A⑵泵未充分予冷,泵内有气体。
! h" h2 o, U; J排除1:
( Q# S" r5 \' Z( {; q/ V⑴电机输入线两相接线对调
; ]8 e- R7 R& j⑵继续冷却,并打开防气阀或调整密封气压力。. L$ v8 p& B; H! Q
原因 2、泵的扬程或流量不足。
5 |  m; _. ^* T  M⑴电机转速不足。2 l5 V% N, N, \: D# o- _
⑵叶轮或管道淤塞。
( ^! p0 L4 L2 u: u6 v- |1 Z6 P⑶由于密封气压过大,有过量的气进入泵内。
8 s$ j! g- b! a0 y8 ]3 c排除2:
5 N* `# j) d: [: _* [2 B& k⑴增加转速。     ⑵清洗。        ⑶调节密封气压力。
3 A# G/ i3 m+ s7 P% ]原因3、液体吸不上,指示压力剧烈跳动
& V1 F' \' C. D$ L+ Q  {⑴管道阀未开或管道阻力大。& c% E9 x9 Q/ d2 G! r; Y( E
⑵管道漏。
% G1 @* A& |; W1 d1 J  r6 V排除3:
+ h3 j5 f2 m# t⑴打开或清洗。      ⑵修理
$ `( j6 n5 C' y0 H& Z' e% t原因 4、电机温升高。
) D! b1 G3 B9 N7 p8 j  L⑴电机毛病。
5 R6 P  e0 @: p( d$ N0 x4 k⑵叶轮口环已擦。0 v% |" L/ j% t% ]; k! ~; u
⑶迷宫密封已碰擦。2 W' F1 M, s6 y  a& }+ T6 I
排除4:
" F4 R# O! x. l! l& ~: b9 d; X⑴电工修理。        ⑵调整间隙。         ⑶调整间隙。7 P" n9 w- S3 _! G6 W7 @; Y% K
原因 5、突然停车
4 U! u1 S+ z) @3 ^$ f⑴密封气压力低连锁。
( ^: ~8 W; z; L( A* E6 o⑵轴承内卡死。2 O5 `7 P  i4 c
排除5:8 r, K7 X4 h$ T2 b! ^" K  L3 s# b
⑴调整压力。      ⑵清洗或更换。9 @0 V' l4 `1 I7 s: |. W
原因 6、发生振动或噪音& F+ S  Y& i3 @+ `/ u3 Q. P
⑴机身与转子不同心。
) X' I$ M0 z$ s0 i  L⑵泵进口压力过低或其它原因而产生气蚀。# j( e% d. B8 n9 K0 T3 Z2 V
⑶运动件与固定件产生摩擦
, I, V% P  \# E! [' D* k⑷转子零件松动。6 L' N( W1 ~, A. D
排除6:, @2 ^" O7 J* q5 d5 \* Y0 o+ v  q
⑴调整      ⑵调整压力,放气。    ⑶校正    ⑷检5 m7 z' B% N- U- c
二、 几起液体泵事故分析
: t; s2 O) _3 ^& F(1)改造投产初次调氩,开西号氩泵时,出口压力怎么也上不去,采用充分予冷,变频调速为最高,过滤网检查,穿墙进出口管隔热检查、处理等方法也没有效果,厂家现场调试人员也束手无策。改开东号氩泵,压力很快上去,运行正常。后检修扒塔,发现西号氩泵进口管道设计不合理,弯头太多,本来粗氩Ⅱ塔塔釜就低,这样氩泵进口NPSH达不到设计值,出口压力上不去。对进口管改造,减少弯头。再启动,一切正常。
$ V% g6 r" ^6 Z$ {  A* m(2)因氩泵出口管顶部开裂,停车检修后,再启动,发现氩泵运行不久,压力就掉下来,加温反吹后,再启动,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液体全排净,重新积液,氩泵仍不能正常运行。最后扒氩泵小保冷箱,去掉进口过滤器网,问题得以解决。分析认为,Ⅱ塔内进入珠光砂的原因是:氩泵出口管顶部开裂,停车后,漏进珠光砂,再流到粗氩Ⅰ塔顶部,加温时通过馏分气管道流进粗氩Ⅱ塔。" |1 F# T& g- X, i7 u
(3)氩泵密封气开始选用压力氮气,不久发现密封系统混合气排放管有液体排出,分析认为密封气堵塞,用微量水分析仪分析压力氮气,发现含水量近1000PPm,这些水是由于活塞氮压机冷却水钢套不严密漏进的,问题原因得以找到。密封气改用仪表空气后,氩泵运行正常。
4 ^2 }& }$ a7 P% Q(4)首次改造,采用取消精氩塔流程,精液氩中微量氮纯度一直不合格,怀疑是密封气渗漏造成的,研究决定密封气改用氩泵出口压力氩,结果精液氩仍不合格,密封气又改回仪表气。最后进行二期改造,增设精氩塔后,精液氩合格。
( `; N6 U, T$ {# a6 o(5)今年8月初,正在运行的东氩泵发现漏夜,改用西氩泵,启动时,转速只能调到2900转/分,泵出口压力为0.58Mpa左右,液体打不上粗氩Ⅰ塔顶部。电工咨询厂家后,重新调试变频器,转速达到3600转/分,泵出口压力升为0.8Mpa,液体可顺利打入Ⅰ塔顶部。
8 I' t$ z# ]! _三、 液体泵突停对空分系统的影响
6 A, l: Z+ b3 Q/ g' ?) i5 c. i液氧吸附器用液氧泵的突停对空分系统影响不大,主要须注意的是安全方面,要采取主冷液氧危险杂质勤分析,加强液氧排放等措施。有些液体泵突停对空分系统影响很大,(1)无氢制氩流程中的循环粗液氩泵突停,粗氩冷凝器仍在工作,液化的大量液体积攒在粗氩Ⅱ塔底部,不能回到粗氩Ⅰ塔参加精馏,再回到上塔,这样会使粗氩Ⅰ塔顶部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液位过低一是不利于安全;二是换热面积减小,空气吃不近来,氧产量下降,使主工况波动很大。(2)上下塔分开流程中的循环液氧泵突停,液氧大量积攒在上塔底部,不能回到主冷,也会使主冷液氧液位大幅降低,结果同上,同时也可能发生氮塞。所以对这两种流程,泵若突停,要迅速恢复;正常倒泵,也要小心操作,保证流量稳定不间断(无氢制氩流程液氩量突然增大,会污染主冷液氧,氧气纯度下降,甚至氮塞。)。(3)对于内压缩流程液体泵突停,会影响产品氧、氮、氩的供应。下面就液氩泵倒泵操作谈几点体会:$ g9 p5 m9 f7 n" d! c3 f) i
首先合理的循环氩泵流程对泵的安全运行及顺利倒泵很重要,图4所示流程比较合理,每台氩泵各有一条独立的进口管,以确保予冷、倒换备用泵时不影响运行泵;过滤器、补偿器、止回阀、安全阀的设置如前所述;另外氩泵出口回流管道不能太细,否则全回流时泵的压力过高,不利于泵的安全;加温阀要装在泵后,以保证加温时,能把过滤器上的杂质吹除干净。目前比较先进的流程是,两台液体泵一用一备,备用泵处于冷态低速运行,当主泵故障停机后,备用泵能够立即投入正常运转,使整套装置的运行不受影响。; r0 W  y" U! W# ~1 f, {
正确的倒泵操作是:对备用泵进行予冷、启动,如第五项“离心式液体泵的启动”所述进行,须注意的是,因为予冷要消耗一定的含氩98%左右粗液氩,去粗氩Ⅰ塔顶部调节阀会自动关小,粗氩Ⅰ塔的回流比降低,使粗氩纯度变坏,微量氧上升,因此,予冷时要相应降低粗氩产量,以保持纯度稳定。另外备用泵启动好后,立即停运行泵,注意要保证去粗氩Ⅰ塔流量稳定,不要大幅波动,否则会影响主塔工况。
, I# N4 x- D% i! n! J文章关键词: 低温液体泵;故障原因;排除方法
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