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低温液体泵的故障原因以及排除方法

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、低温液体泵的故障原因及排除方法 :
: I, K( U2 f9 z3 L8 T原因1、泵开动后,出口压力升不上1 A9 }2 j$ n' ?7 D3 ^9 V
⑴叶轮旋转方向不符。
+ Z0 l+ |4 |* o* a⑵泵未充分予冷,泵内有气体。
2 p. Z) @% }$ m  ]# S% }, O% c- C排除1:
# R1 Y; N# c% x, S4 W⑴电机输入线两相接线对调
& {# @9 J! N' I- p9 r⑵继续冷却,并打开防气阀或调整密封气压力。: q% p$ ~1 s! I  c/ d5 `2 m* e7 v
原因 2、泵的扬程或流量不足。
! r1 L. J1 [9 I1 f5 |⑴电机转速不足。3 e* Z3 D% |3 t" A
⑵叶轮或管道淤塞。
  E2 N; N; G3 H$ l5 I' Y0 C⑶由于密封气压过大,有过量的气进入泵内。* ^! a: k8 t  N* A( C
排除2:
. j' k, x; z- J5 X, ]  u4 t' t$ s; ?/ b⑴增加转速。     ⑵清洗。        ⑶调节密封气压力。% u" x. N* W. e$ Z! }) h/ g
原因3、液体吸不上,指示压力剧烈跳动/ M* B1 i. K8 t
⑴管道阀未开或管道阻力大。" m7 V3 q5 j( [- T6 L& [% D
⑵管道漏。
8 J$ p1 R: H* o( ]# j排除3:+ T: C! b: t0 G8 {2 z# t
⑴打开或清洗。      ⑵修理
. W3 M5 x4 C; p1 g$ Z8 \原因 4、电机温升高。
+ z. t, M. N" j⑴电机毛病。
8 P( M/ R% D  @, s/ ~⑵叶轮口环已擦。
; D8 m, D2 Q- C3 `  V* |8 k* G⑶迷宫密封已碰擦。1 M( q0 f  F9 q! p* Q  D
排除4:
, q; z4 f) ~' Q, u/ G+ D* T3 P! x& d⑴电工修理。        ⑵调整间隙。         ⑶调整间隙。
8 z5 }1 X3 j0 U5 h/ s  d原因 5、突然停车! ^  x5 l' Z2 g! Z! z8 n
⑴密封气压力低连锁。
% v" }0 P# B6 B- o, Q% X⑵轴承内卡死。0 \5 c  y7 {( [
排除5:
7 G% a/ j+ N" m- b& ~* L⑴调整压力。      ⑵清洗或更换。
! j( e/ i- f" S3 O& x* W4 y: h原因 6、发生振动或噪音
, j+ @: ~* P3 o, X& k! X+ G⑴机身与转子不同心。
& c$ A3 X# T7 s3 ?' o/ W⑵泵进口压力过低或其它原因而产生气蚀。: Q2 K; e, [9 S( _. D
⑶运动件与固定件产生摩擦
9 W6 w0 e( p3 o⑷转子零件松动。/ h5 v0 J0 [1 T1 k( n- ^9 o
排除6:3 y* I# M2 k% M4 w) t
⑴调整      ⑵调整压力,放气。    ⑶校正    ⑷检$ q- t/ ?3 z. D8 m, K- W
二、 几起液体泵事故分析
- ?1 a4 y2 O' W; a$ i2 K1 @(1)改造投产初次调氩,开西号氩泵时,出口压力怎么也上不去,采用充分予冷,变频调速为最高,过滤网检查,穿墙进出口管隔热检查、处理等方法也没有效果,厂家现场调试人员也束手无策。改开东号氩泵,压力很快上去,运行正常。后检修扒塔,发现西号氩泵进口管道设计不合理,弯头太多,本来粗氩Ⅱ塔塔釜就低,这样氩泵进口NPSH达不到设计值,出口压力上不去。对进口管改造,减少弯头。再启动,一切正常。
; T" h: W9 r% Z0 c* p* i! M) r(2)因氩泵出口管顶部开裂,停车检修后,再启动,发现氩泵运行不久,压力就掉下来,加温反吹后,再启动,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液体全排净,重新积液,氩泵仍不能正常运行。最后扒氩泵小保冷箱,去掉进口过滤器网,问题得以解决。分析认为,Ⅱ塔内进入珠光砂的原因是:氩泵出口管顶部开裂,停车后,漏进珠光砂,再流到粗氩Ⅰ塔顶部,加温时通过馏分气管道流进粗氩Ⅱ塔。
! C3 _9 c7 j+ e1 I1 t(3)氩泵密封气开始选用压力氮气,不久发现密封系统混合气排放管有液体排出,分析认为密封气堵塞,用微量水分析仪分析压力氮气,发现含水量近1000PPm,这些水是由于活塞氮压机冷却水钢套不严密漏进的,问题原因得以找到。密封气改用仪表空气后,氩泵运行正常。
1 k- \2 J- i( ~7 @4 @(4)首次改造,采用取消精氩塔流程,精液氩中微量氮纯度一直不合格,怀疑是密封气渗漏造成的,研究决定密封气改用氩泵出口压力氩,结果精液氩仍不合格,密封气又改回仪表气。最后进行二期改造,增设精氩塔后,精液氩合格。5 }0 k* ]9 K/ [) W
(5)今年8月初,正在运行的东氩泵发现漏夜,改用西氩泵,启动时,转速只能调到2900转/分,泵出口压力为0.58Mpa左右,液体打不上粗氩Ⅰ塔顶部。电工咨询厂家后,重新调试变频器,转速达到3600转/分,泵出口压力升为0.8Mpa,液体可顺利打入Ⅰ塔顶部。
3 e: O4 r% E2 M2 A4 K$ ]三、 液体泵突停对空分系统的影响& u! s: [& M2 v
液氧吸附器用液氧泵的突停对空分系统影响不大,主要须注意的是安全方面,要采取主冷液氧危险杂质勤分析,加强液氧排放等措施。有些液体泵突停对空分系统影响很大,(1)无氢制氩流程中的循环粗液氩泵突停,粗氩冷凝器仍在工作,液化的大量液体积攒在粗氩Ⅱ塔底部,不能回到粗氩Ⅰ塔参加精馏,再回到上塔,这样会使粗氩Ⅰ塔顶部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液位过低一是不利于安全;二是换热面积减小,空气吃不近来,氧产量下降,使主工况波动很大。(2)上下塔分开流程中的循环液氧泵突停,液氧大量积攒在上塔底部,不能回到主冷,也会使主冷液氧液位大幅降低,结果同上,同时也可能发生氮塞。所以对这两种流程,泵若突停,要迅速恢复;正常倒泵,也要小心操作,保证流量稳定不间断(无氢制氩流程液氩量突然增大,会污染主冷液氧,氧气纯度下降,甚至氮塞。)。(3)对于内压缩流程液体泵突停,会影响产品氧、氮、氩的供应。下面就液氩泵倒泵操作谈几点体会:
4 ]$ L9 S: J+ T: e% t! t首先合理的循环氩泵流程对泵的安全运行及顺利倒泵很重要,图4所示流程比较合理,每台氩泵各有一条独立的进口管,以确保予冷、倒换备用泵时不影响运行泵;过滤器、补偿器、止回阀、安全阀的设置如前所述;另外氩泵出口回流管道不能太细,否则全回流时泵的压力过高,不利于泵的安全;加温阀要装在泵后,以保证加温时,能把过滤器上的杂质吹除干净。目前比较先进的流程是,两台液体泵一用一备,备用泵处于冷态低速运行,当主泵故障停机后,备用泵能够立即投入正常运转,使整套装置的运行不受影响。
7 P' N2 ^+ n0 R8 U" s9 h$ o2 a正确的倒泵操作是:对备用泵进行予冷、启动,如第五项“离心式液体泵的启动”所述进行,须注意的是,因为予冷要消耗一定的含氩98%左右粗液氩,去粗氩Ⅰ塔顶部调节阀会自动关小,粗氩Ⅰ塔的回流比降低,使粗氩纯度变坏,微量氧上升,因此,予冷时要相应降低粗氩产量,以保持纯度稳定。另外备用泵启动好后,立即停运行泵,注意要保证去粗氩Ⅰ塔流量稳定,不要大幅波动,否则会影响主塔工况。
- {, h% L7 M! d; n文章关键词: 低温液体泵;故障原因;排除方法
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