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怎样转炉生产低磷钢?

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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转炉生产低磷钢应采取的技术措施:" j4 t5 U+ q9 ]# ^
1、温度控制:6 ?7 \4 M1 j1 J2 x! p2 w5 M
转炉熔池应均匀升温,吹炼中期通过调整冷却剂加入量来控制升温温度,转炉终点钢水温度控制在1630-1650℃比较合理。
) `9 @+ A  u% o5 Z3 `2、碱度控制:& p, H( r* _% A& z6 ]; l
冶炼前期需要确保熔渣碱度≥1.7,转炉终点钢水碱度控制在3.0-4.0比较合理。9 A/ K5 ^4 I2 }7 z3 m9 t
3、渣中w(FeO)含量控制:
0 }9 _2 ]: v2 _0 E对于冶炼低碳钢熔渣w(FeO)含量控制在18%-30%之间对脱磷比较有利。  e8 Y9 i  P2 G- G
4、渣量控制:- N5 j- q4 @. E( L; U" K+ V
一般采用留1/3-1/2炉渣,可以有利于前期渣快速形成,能提高初期炉渣碱度,有利于前期脱磷。+ Y. k) P/ e  M& F. n% \
5、出钢下渣控制:
7 M7 i* i. `; Q* j$ S! j1)转炉造高碱度渣,尽量控制不下渣或少下渣。这样即使转炉有少量下渣,由于钢液温度降低,渣子可以稠化,降低了渣中P的活性。
9 h7 B/ x8 a& L" b/ r8 z. H2 y2)出钢时,向钢中加入150-300kg石灰,稠化转炉下渣,进一步提高渣子碱度,弥补由于系统降温和强脱氧造成渣性改变。( B$ i- n, e! J1 N  s
3)挡渣失败后,钢包底吹氩气量要减小,弱化外界提供的动力学条件。即避免了稠化后的渣子进一步熔化,又减少回磷在钢液中的扩散。! n0 M# f; e! _3 M
4)精炼后,对下渣量大且渣子明显稀化的炉次,应先加适量石灰稠化渣子改变渣性,再进一步脱氧。
1 [5 n+ L2 W! ]! R. f: l6、减少合金增磷:
; X: I% m7 `4 d9 Z2 w, M) T' a优先采用低成本、低磷合金,尽可能减少合金对钢水增磷影响。如采用硅锰铁比硅铁效果好。
& Q. k0 s; z$ N3 ]7、其他:' V6 e: w- Y1 Z& }
对于超低磷钢,应采取铁水预脱磷和炉外深脱磷技术,实现超低磷钢生产。' [- |; \7 G% y  A
文章关键词: 转炉;生产;低磷钢;技术措施:
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