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怎样转炉生产低磷钢?

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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转炉生产低磷钢应采取的技术措施:
4 S) }. x+ B8 b2 C9 y1、温度控制:
" M. @* b) v, _, c转炉熔池应均匀升温,吹炼中期通过调整冷却剂加入量来控制升温温度,转炉终点钢水温度控制在1630-1650℃比较合理。; C$ G9 k- Q* V4 L: l& w" E3 R
2、碱度控制:; Q# D. \" j' g* d
冶炼前期需要确保熔渣碱度≥1.7,转炉终点钢水碱度控制在3.0-4.0比较合理。3 k; C. D/ G# n6 S9 C' F
3、渣中w(FeO)含量控制:
' e5 g3 g4 E; l9 Q" d9 n1 [对于冶炼低碳钢熔渣w(FeO)含量控制在18%-30%之间对脱磷比较有利。
& ]) [9 z% r5 a, G$ R  x4、渣量控制:
+ X% L( t6 Q7 t3 J* B" V一般采用留1/3-1/2炉渣,可以有利于前期渣快速形成,能提高初期炉渣碱度,有利于前期脱磷。
3 Z5 g% s! G1 l3 T. K+ z5、出钢下渣控制:: l  m  B  D& M4 |" C
1)转炉造高碱度渣,尽量控制不下渣或少下渣。这样即使转炉有少量下渣,由于钢液温度降低,渣子可以稠化,降低了渣中P的活性。+ y1 [& g+ f+ k) @
2)出钢时,向钢中加入150-300kg石灰,稠化转炉下渣,进一步提高渣子碱度,弥补由于系统降温和强脱氧造成渣性改变。
/ N2 B: Z) ]& P- B' d5 v3)挡渣失败后,钢包底吹氩气量要减小,弱化外界提供的动力学条件。即避免了稠化后的渣子进一步熔化,又减少回磷在钢液中的扩散。( E& h+ F- {7 e# T$ h) X8 j
4)精炼后,对下渣量大且渣子明显稀化的炉次,应先加适量石灰稠化渣子改变渣性,再进一步脱氧。" |7 L6 d. M3 {* t# h
6、减少合金增磷:% ^  J3 P& |( t" [4 X
优先采用低成本、低磷合金,尽可能减少合金对钢水增磷影响。如采用硅锰铁比硅铁效果好。, Z2 E3 f% R3 L& N) `
7、其他:
* t* J* |$ X8 w1 G3 G对于超低磷钢,应采取铁水预脱磷和炉外深脱磷技术,实现超低磷钢生产。
) e# y& m" b9 k7 i, F文章关键词: 转炉;生产;低磷钢;技术措施:
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