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鄂式破碎机常见故障及排除方法

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发表于 2011-8-8 21:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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鄂式破碎机常见故障及排除方法:
7 z+ `( `5 S* K) q1 i故障现象:3 x" t0 J# u3 O# K6 \( o. ^
主机突然停机(俗称:闷车)。
, Q7 c3 |& p% E" x1 y原因:- z& ?5 r. P+ e0 E0 O) u
1) 排料口堵塞,造成满腔堵料; 2) 驱动槽轮转动的三角皮带过松,造成皮带打滑; 3) 偏心轴紧定衬套松动,造成机架的轴承座内两边无间隙,使偏心轴卡死,无法转动; 4) 工作场地电压过低,主机遇到大料后,无力破碎; 5) 轴承损坏。6 }" L5 N/ m' n$ Z0 J% R" u. g
排除方法:) X, ^; G0 w1 |( Z4 c7 L% V+ i
1) 清除排料口堵塞物,确保出料畅通;2) 调紧或更换三角皮带;3) 重新安装或更换紧定衬套;4) 调正工作场地的电压,使之符合主机工作电压的要求;5) 更换轴承。
( f& ]7 h* p$ A故障现象:
$ V9 `& p4 @3 p+ ~, \8 ^主机槽轮、动颚运转正常,但破碎工作停止。
. Y8 s$ f* ~6 U  N$ f4 M原因:
) [" E! @2 D. ^+ Z- Z1) 拉紧弹簧断裂; 2) 拉杆断裂; 3) 肘板脱落或断裂。
9 F2 A+ _' t' G0 E' n9 d1 h排除方法:
: T" |- }  M- Z, G9 u) H1) 更换拉紧弹簧; 2) 更换拉杆; 3) 重新安装或更换肘板。: F% Q$ k- ^7 M( _( b* K! A
故障现象:
6 |( R3 N* a5 g: r. w% x. C产量达不到出厂标准。8 Z# o: U3 v( ~, b( Z0 `
原因:
7 W8 B% G$ e% U, c  |1) 被破碎物料的硬度或韧性超过使用说明书规定的范围;2) 电动机接线位置接反,主机开反车(动颚顺时针旋转),或电机三角形接法接成星形接法;3) 排料口小于规定极限;4) 颚板移位,齿顶与齿顶相对;5) 工作现场电压过低;4 u- @* W% K3 t( P
6) 动颚与轴承磨损后间隙过大,使轴承外圈发生相对转动。
. ~  {- [- n5 y+ E排除方法:# P  u4 }3 Y- r4 B/ e6 C7 R! n
1) 更换或增加破碎机;2) 调换电机接线;, X0 b# F  o2 Y* R" _
3) 排料口调整到说明书规定的公称排料口和增加用于细碎的破碎机;4) 检查齿板齿距尺寸,如不符标准则须更换颚板,调正固定颚板与活动颚板的相对位置,保证齿顶对齿根后,固定压紧,防止移位;5) 调高工作场地电压,使之适应主机重载要求;6) 更换轴承或动颚。. |- ?2 f1 {" t, f
故障现象:
  a0 @0 ?, }, Z7 S活动与固定颚板工作时有跳动或撞击声。6 W" x; b6 G8 t: l
原因:
, U! h7 u. X4 h" x1) 颚板的紧固螺栓松动或掉落;2) 排料口过小,两颚板底部相互撞击。
& U" [. ^% e* h& w7 s, w排除方法:8 o4 [4 ]  W5 i7 \! L
1) 紧定或配齐螺栓;2) 调正排料口,保证两颚板的正确间隙。
! x& T+ |; R( o! ~0 A) K( }粉碎机机身故障现象:
% P' y, h( {! @& z& s6 _肘板断裂。
  d3 m( J6 ?/ r* d/ v5 l9 h+ s$ y原因:* ~0 o- S; h! C) K
1) 主机超负荷或大于进料口尺寸的料进入;& c7 w6 ^3 q* D* n; Y0 v4 _* _
2) 有非破碎物进入破碎腔;3) 肘板与肘板垫之间不平行,有偏斜; 4) 铸件有较严重的铸造缺陷。
5 y& E% _- M# Z& ]# d5 ~% I! n排除方法:
# s1 ]* E8 \6 M9 L5 a; v2 |% m5 F" I1) 更换肘板并控制进料粒度,并防止主机超负荷; 2) 更换肘板并采取措施,防止非破碎物进入破碎腔; 3) 更换肘板并更换已磨损的肘板垫,正确安装肘板;4) 更换合格的肘板。! E2 n% _* ~& h
故障现象:
  n* X. Q7 r) n, V3 ~弹簧断裂。
4 W( m0 F3 W' S原因:
1 f' c* R# t& J. g+ k- R调小排料口时,未放松弹簧。
! n" _% F" n" O. A2 O排除方法:! L( w1 `" y7 B% m
更换弹簧。& ?0 }& }( w9 x1 g
故障现象:
2 k. m( n, ]- N- T& }调整座断。
1 ~$ f* B  @7 J原因:
9 M  {; }0 S/ f# n' ?$ X1) 肘板、肘板垫自行采购或改制,不符合主机厂设计要求;2) 调整座固定螺栓松动;3) 调整座有严重的铸造缺陷或焊接缺陷。2 b& k+ M7 F: [6 M) L5 N) f$ F
排除方法:
7 ]' T4 r5 K, N" m8 D1 M4 \% U$ W+ @1) 更换调整座并更换装配主机厂原装肘板、肘板垫;2) 更换调整座并紧定调整座螺栓;3) 更换调整座。8 \* {$ N5 T. a# t5 \) J( \
故障现象:
0 N5 F- D5 k! c1 q偏心轴弯曲或断裂。
0 W6 B' X1 m# X% l2 F9 z3 }原因:
4 x  }+ ^  G1 I2 J6 l; Q, f6 j1) 在主机吊装过程中发生侧翻,使偏心轴单边受力弯曲;2) 被破碎物硬度超过产品使用说明书规定;3) 主机长期超负运转;4) 肘板不符标准,非破碎物进入破碎腔时起自断保护作用;
0 M! G$ B  b, Z5 X5) 偏心轴热处理不当,应力集中,造成短期内断裂。' ]4 \, E9 B- f
排除方法:
+ C. p: ]% R+ w1) 更换新的偏心轴,正确吊运主机;2) 更换新的偏心轴,按破碎物料的抗压强度,选择相适应的破碎机;3) 更换新的偏心轴,调正作业负荷或更换相适应的破碎机;4) 更换新的偏心轴,不使用不符设计标准的肘板、肘板垫;5) 更换新的偏心轴,使用热处理合格的偏心轴。
, J) V) S0 u# s  z) m2 S故障现象
/ L2 H3 z  ?9 t$ C1 V% |$ F$ v动颚断裂。
5 v  y) V9 q" H) {4 I原因:
0 J8 _+ P8 f3 x: Z# C9 i/ G1) 铸造留有密集型气孔等严重缺陷;2) 使用不合格的肘板、肘板垫, 破碎机在强力冲击时,肘板未发生自断保护;3) 动颚在机架内发生位移,一端底部碰撞机架边护板;4) 拉杆弹簧张力失效后仍未及时更换;5) 排料口小于规定极限;6)进料位置不对,偏向某一端或下料斗角度太陡,使物料直接撞击动颚头部。
  m7 d. ?, x* E文章关键词:
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