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[求助] 求助磨削尺寸不稳

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发表于 2011-9-3 21:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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QQ1006].jpg 请教各位师傅,厂里一台无心磨床老是尺寸不稳,来回的跑4UM。机床本身应该没有什么瓶颈,09年得数控机床,fanuc的操作系统。才拉去大修回来,丝杆换了,导轨刮勒。连导轮电机都换成了伺服电机了(真够奢侈的,太不把钱当钱了)。现在还是遇到尺寸不稳的问题。
发表于 2011-9-3 21:44:24 | 显示全部楼层
磨的什么东西,用什么砂轮磨的9 u- _/ z  `. {8 w. U
, D, }% S1 a1 A0 N) C+ I
要说详细点# ?* y4 n1 k* K' C& W3 U* }
1 t( x* d* E- x4 R
机床故障,设备调试,工艺上有没有问题,需要详细的信息才能帮助判断4 G% m2 L# E9 H
+ F0 P/ R2 @: d4 J9 [

点评

磨的是铸铁的偏心轴,带平衡块的,工件直径14mm。砂轮选用的是刚玉砂轮,610*90*304.8,100粒的,硬度为M,线速度45M/S。加工余量0.04mm。加工时粗磨0.03mm,速度2mm/min.精磨0.01mm,速度0.4mm/min.光磨时间2s。每6  详情 回复 发表于 2011-9-4 12:34
发表于 2011-9-4 12:19:02 | 显示全部楼层
数控的哦 ??好牛啊      没做过啊            

点评

数控的并没有想象中的那么好,个人感觉只是操作起来简单了点,这台数控机床干的活还没有厂里80年代的米拉克龙好。  详情 回复 发表于 2011-9-4 12:38
 楼主| 发表于 2011-9-4 12:34:49 | 显示全部楼层

* Q; L# y) E: o# |. {磨的是铸铁的偏心轴,带平衡块的,工件直径14mm。砂轮选用的是刚玉砂轮,610*90*304.8,100粒的,硬度为M,线速度45M/S。加工余量0.04mm。加工时粗磨0.03mm,速度2mm/min.精磨0.01mm,速度0.4mm/min.光磨时间2s。每60只修整一次砂轮。
 楼主| 发表于 2011-9-4 12:38:10 | 显示全部楼层
806613434 发表于 2011-9-4 12:19 0 I, A5 S( g- [0 O$ a( L
数控的哦 ??好牛啊      没做过啊

+ [7 Y+ E% V4 [2 ~3 D8 g数控的并没有想象中的那么好,个人感觉只是操作起来简单了点,这台数控机床干的活还没有厂里80年代的米拉克龙好。
发表于 2011-9-4 18:34:17 | 显示全部楼层
数控的话,建议自己随便编写个重复进刀后退的程式,然后架表检测其定位精度。
' Y- ~. c; `7 k# n( P如果测试没问题,下一部就再再上面的程式中加入修砂,观察修砂后是不是有自动补正。
$ u0 u/ v0 h3 u# S( P1 |' H如果测试有问题估计可能是丝杆间隙没调整好,或者需要更换,或者是导轨铲花不良。
2 q7 a8 r9 n. L' I0 [7 h如果以上打表都OK,那么你就要看看你研磨的程式有没有问题了,主要看修整补正是不是正确,然后看是不是有磨削时候其他磨耗补正功能开启了。4 |0 p, @4 h. ?( T) N, ?. x  J& q
假设上面还是都没问题,就边磨边校表,都没问题的话,就可以试试看机械方面的其他故障,如导轮间隙过大,刀片有损坏或者没装紧,砂轮磨削是不是不适合?(导轨是不是静压?然后是不是压力过大漂浮?)等等等等。。。3 ^0 @% W; K% E
上面这些是个人对你提供的叙述的简单排除方法和步骤,还有很多方面都同时会影响到你加工尺寸精度,需要慢慢排除。

点评

谢谢指教,问题就是出在重复定位上面啊,丝杆已经换了新的,导轨也刮过了。机床才回机床厂家进行了大修,但是回来还是这样,关于磨削程序和修整程序是程序员编好的宏程序,我觉得考虑的很好了,自动跟踪补偿,砂轮修  详情 回复 发表于 2011-9-4 21:30
 楼主| 发表于 2011-9-4 21:30:17 | 显示全部楼层
wangyonghui 发表于 2011-9-4 18:34 & i- B6 O6 I. |! |9 o
数控的话,建议自己随便编写个重复进刀后退的程式,然后架表检测其定位精度。6 r; f$ w# K; R7 \( A
如果测试没问题,下一部就再 ...
; |, W1 U1 Y* D8 V; b
谢谢指教,问题就是出在重复定位上面啊,丝杆已经换了新的,导轨也刮过了。机床才回机床厂家进行了大修,但是回来还是这样,关于磨削程序和修整程序是程序员编好的宏程序,我觉得考虑的很好了,自动跟踪补偿,砂轮修整补偿,还有考虑到上一次砂轮修整,到这次砂轮修整之间的砂轮磨损量,又设置了下滑板补偿。正常情况下都不用考虑尺寸会跑多远,最多来回0.001mm。这台机床就弄不懂了。什么都搞了还是尺寸不稳。来回的跑,机床才买来两年不到,不会主轴出问题了吧。
发表于 2011-9-4 23:42:55 | 显示全部楼层
那你还是检查下导轮那边又没有问题吧0 c7 E0 q9 L2 A+ D
发表于 2011-9-5 13:25:57 | 显示全部楼层
导轮那边的同心度好不好啊  一般这重几床同心度都在4-5UM
发表于 2011-9-5 13:27:28 | 显示全部楼层
要不修一下 ?
 楼主| 发表于 2011-9-6 19:24:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,问题基本解决了,出在集中润滑上,应该是油泵和单向阀不配套,油泵的压力冲不开单向阀的开关,换了个弹簧小一点的单向阀,可以正常上油了,那个导轨里流出来的油,黑乎乎的,真的是难为它了。
发表于 2011-9-9 14:51:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,如果大家问问题都有你这样的态度就好多了,解决问题后大家一起分享过程。
6 ?8 w% v7 a; S5 k3 k1 }导轨不是压力大漂浮,而是没有油润滑。。。。。这样说起来就是修理不认真的问题了。哈哈
发表于 2011-9-17 22:27:36 | 显示全部楼层
武器很牛,,基本傻瓜性的了。。。

点评

是啊,比起以前用的机床,方便很多,以前修完砂轮要慢慢敲尺寸,磨一会还要敲。很麻烦,  详情 回复 发表于 2011-9-18 14:30
 楼主| 发表于 2011-9-18 14:30:15 | 显示全部楼层
znzgy28 发表于 2011-9-17 22:27 ! J  M; R) C) q" [; D5 p2 ^
武器很牛,,基本傻瓜性的了。。。

- E# B, h8 f! r) o& J5 D6 }% L- y是啊,比起以前用的机床,方便很多,以前修完砂轮要慢慢敲尺寸,磨一会还要敲。很麻烦,
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