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如何提高球磨机的生产能力

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发表于 2012-7-2 08:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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球磨机作为一种通用磨矿设备,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,球蘑机可分为干式湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型球磨机溢流型球磨机两种。
8 ?: o! Q) k3 }, N! w) Q8 @( u一、实践存问题* q5 y2 o/ \$ q# b
1.1 球磨机产量问题! S6 \" C1 R  e% @
通常来说,提高球磨机产量直接途径有3种:
& n) t) Y" U* e+ z; G1、磨机前加置细碎机;
# ]: {3 p% m4 O2 N* a) M8 E2、改进粉磨系统,提高粉磨效率;3 K, y6 i# @" K2 q4 ]
3、加置高效选粉机。
1 d* @& E! C- Z# E5 J* Z( N! K大家都知道,球磨机物料被破碎之后,再进行粉碎关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。上述3种方法,任何1种都可以大幅度提高球磨机产量。当然,如果工厂条件许可话,上述3种方法配套使用,效果最为理想,这也近年来国内外粉磨系统设计大趋势。三者关系:磨前细碎前提,磨后选粉保证,磨内改造根本。磨前细碎使得入磨物料粒度大大降低,从而降低了粉磨系统负荷;选粉效率提高,最直接效益就成品细粉最大限度地被及时选出,减少水泥成品回粉率,降低球磨机负荷;而磨内改造,也就粉磨系统改进,最根本解决办法。入磨物料粒度降低了、选粉效率提高了,如果粉磨系统效率较低,影响不仅仅球磨机产量,更影响水泥质量。/ a2 h' g% v: l" j  P4 O
1.2 水泥质量问题8 R  r; W3 o( ^# Q$ U- m+ m
水泥质量,单从粉磨工艺来说,与磨前破碎选粉效率没有直接关系。我国水泥质量检验指标一般有2个:水泥筛余值比表面积。但近年来国际上水泥质量检验指标则水泥颗粒级配,而且,这一指标比水泥筛余值比表面积更能反映水泥质量真实情况。这一点,已经引起我国水泥工作者相当重视。一般说,水泥颗粒,小于3μM颗粒水化较快,不利于水泥长期强度,建议不超过10%;大于65μM颗粒基本无活性,最好没有;16-24μM颗粒活性最高。有水泥厂生产添加石灰石。石灰石没有活性,纯粹一种填充料,但却可以改善水泥成品颗粒级配。; B, b0 B' E; W( C# W
实施水泥新标准以后,水泥筛余值这个指标实际操作意义已经不大。新标准对于比表面积更重视一些,而针对水泥颗粒级配则尚无具体要求。
* W: U5 E" `/ o5 F1 t6 W" H实施水泥新标准意义就必须大幅度提高水泥成品质量,更进一步意义加快淘汰落后、促进市场竞争、同国际水泥标准接轨,为我国加入WTO后水泥行业融入国际市场作准备。这样一来,我国水泥厂,尤其小水泥厂如何提高水泥产量质量,就成了一个亟待解决问题。
; H. [( j  J& n4 x7 B. v提高水泥产量质量途径有很多,调整原燃材料配料方案,改变烧成工艺,加强设备管理等等,这些都需要由生产水泥单位自行解决,而且可能长时间研究改进,目前我们所能做就粉磨工艺上对小水泥厂提供切实有效改进,改进球磨机质量与产量,以更快与国际接轨。
6 F: p: V( D0 [+ g, ~7 u4 `' }# l二、提高球磨机产量研究
' O4 v) r! {; X6 U% h7 r  t2.1 粉磨工艺流程
& V2 ]! r$ O7 \( ^5 @  A2 x: N经过研究,不考虑磨前细碎,那么粉磨工艺流程有两种:开流与圈流。同等条件下,圈流产量比开流高约20-35%。圈流产品,其颗粒分布比较均匀,调整水泥等级也比较方便;而开流磨出磨物料即成品,产品颗粒组成分布较分散,存过粉磨现象,影响水泥质量产量。开流磨水泥颗粒分布均匀系数一般为0.8-0.9,有甚至更低,仅为0.7,其颗粒分布很宽,水泥3D强度可能较高,但后期强度水化率都较低,改变均匀性系数水泥质量也比较困难。其细粉需水量大增会很快水化;而超过65μM颗粒不会水化,对混凝土强度不起作用。所以,我们建议有条件水泥厂最好采用圈流工艺生产,圈流磨水泥颗粒分布均匀系数可达1.0,相对来说窄很多,混凝土质量更好一些。这样不但能大量压缩成本,更使水泥质量等有了显著改善。" n. c( z4 D9 ^) d  A$ H
2.2 入磨物料粒度
5 }4 m' n* w- s3 J5 E由于磨机干法粉磨时能量利用率仅为2~3%,国内外工程技术人员经过多年科学研究生产实践,提出了“多破少磨、以破代磨”预粉碎工艺,使磨机产量大幅度提高,粉磨电耗也明显降低,增产节能效果很好。所谓“预粉碎工艺”,就将入磨物料粒度由原来20-25MM缩小到3-5MM,将球磨机Ⅰ仓工作内容转移到破碎机完成,从而实现提高球磨机产量目。按产品粒度来分,一般将产品粒度小于3-5MM破碎机称之为细碎破碎机(简称为细碎机)。常用细碎破碎机有颚式破碎机、锤式破碎机、辊式破碎机、复合式破碎机、冲击式破碎机、烘干机、转筒烘干机等。
! [* s# `3 L, Z( m2 v/ e, }2.3 入磨物料水分与温度
3 F; ~; t$ y0 C7 m# e首先需要说明,入磨物料水分并不越湿越好,水泥细度越细,对水分越敏感,水分不合要求时就要糊球糊磨。一般认为,入磨物料综合水分每增加1%,磨机产量会降低10%。当水分大于5%时,磨机就基本“停止”粉磨了。
* f5 t8 _: I4 i" y& t2.4 球磨机筒体内通风% m, ^0 l) J7 U, `: _) n, u
球磨机内部通风状况好坏,直接影响到粉磨效率发挥,这开流磨及采取自然拔风磨机比较普遍存问题。通风作用一及时将磨内细粉排出,以免影响粉磨效率;二降低磨内温度,避免石膏脱水尾仓糊球堵篦。当物料水分偏大而磨机通风不良时,磨内水蒸汽排放困难,不仅潮湿细粉粘附堵篦缝,降低了单位时间内物料通过量及流速。同时,这些研磨体研磨物料时由于静电原因还会衬板工作表面附着形成“缓冲垫层”,从而导致研磨体对物料冲击破碎功能大大减弱。当衬板表层粘附细粉厚度达1MM时,能使研磨体对物料冲击力减至无料时三分之一,进而导致磨机产量下降,粉磨电耗上升。比较简捷解决办法磨尾拔气筒上部增设轴流风机,同时对磨机回转筛、出料溜槽等部位进行密闭堵漏,防止因漏风而造成磨机通风短路。这样磨机内部通风顺畅,也彻底解决了磨头冒灰问题。同样,锁风系统也必须搞好,否则,风机风从排料口处直接被抽走了,形成了通风短路,磨内就没有多少风了。现许多厂卸料口加置翻板阀,实际作用并不理想,须重新制作锁风装置。' [7 E# [! }9 N& y0 T3 H
2.5 球磨机衬板
9 h( s' v; m- Q# W/ f, @- \1 U磨内结构指磨机筒体内衬板、篦板、隔仓板进、出料装置等。磨机衬板主要用来保护筒体,避免研磨体物料对筒体直接冲击摩擦,其次可以用不同型式衬板来调整各仓内研磨体运动状态。我公司生产衬板主要由洛阳耐磨研究院提供,其产品国际市场都占有相当大比例,设计细腻。4 h* v  b" W/ T, B' q8 R7 v: [
2.6 合理调整研磨体装载量(球磨机填充率)与级配9 U% V& |- S9 j) w, s
2.6.1 球磨机用电量配比
8 B! A0 D: Q2 u6 d4 S可根据研磨体装载量吨数大致确定应配多大功率电机。即1吨研磨体量要求配备约10-12KW电机功率。当然,实际情况要根据研究部门结果实际确定。
2 ]" o3 @- U4 ]2.6.2 球磨机填充率4 o% D' Q# X% x8 M" M7 F$ L  b
装入磨内研磨体之容积占磨机有效容积百分比称为球磨机填充系数,又称填充率。经过长时间研究,得出球磨机其值与磨机结构、转速、粉磨形式、粗或细粉磨以及研磨体材质等因素有关,球磨机填充率一般0.4以下。
8 z) _. J; J; X) G; }) k7 M2 a' n8 k文章关键词: 球磨机、材料、金属
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