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[求助] 紧急求助:日本光洋C6030无心磨床加工问题

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发表于 2013-4-16 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位大虾,帮忙看看:4 r, X( P0 r5 c' r% ?8 M. s
  日本光洋C6030无心磨床,加工圆柱形标准工件,通过式加工,现在工件尾端有条状、块状的白色区域,详见图片。; x4 L/ u$ [2 r4 c
  工件表面粗糙度Ra0.06,外径52mm,重量约1.2KG
; t/ s! n' t2 O1 i# \$ B  无心磨砂轮:610*305*304,粒度100,线速度2700m/min ,加工时转带1400r/min
/ H/ x) R$ T- M5 S7 y# v             导轮:330*405*203,粒度120,加工时转带40r/min
9 _- x) p' I+ t3 B. Z" w* Z8 T2 p# u
         导向板各种角度微调都试过,白色区域最轻微的也就这个样子,' I9 l5 D  T" ~( u
         工件要求不允许有这种白色区域
6 w; I, w$ v$ \8 ?/ ]8 Y        跪求各位大虾协助!万分感谢!
9 a9 F% B5 X0 q: A+ b  k* } 照片 004.jpg 照片 003.jpg 照片 002.jpg 照片 005.jpg    
4 S3 M% C% `# ^$ p% @3 C% J5 y/ I/ k# ?6 L* _$ I& O
& d- c+ r& _) f4 }- c7 |

' b* D* w0 A. D
发表于 2016-4-29 18:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
leopand2954309 发表于 2016-1-10 20:26; f# }4 A* L  V- c# i
你好   ,遇到问题了 需要帮忙解决下   ,光洋C6030设备激光检测  因工件有水无法实现在线检测怎么办

4 v7 Q, d  _8 U6 K你可以去宁波奉化参观一下。有二家企业用的是无锡光洋的机器都带激光测量。
来自: 微社区
发表于 2016-1-10 20:26:49 | 显示全部楼层
上野 发表于 2013-4-20 19:35
$ \7 E5 R0 b0 }# Y这个问题我在日本做的时候也碰到过 搞了一晚上才查出原因

9 F: Q0 W( M; a+ l你好   ,遇到问题了 需要帮忙解决下   ,光洋C6030设备激光检测  因工件有水无法实现在线检测怎么办
  `+ v2 d' ]* T+ v1 P
发表于 2016-4-29 18:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
mbok 发表于 2013-4-18 11:188 i5 s$ _. h. f# Y
有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?

# n0 c) E' h* ^$ ?9 Z8 t宽导轮,窄砂轮。多的去了。
来自: 微社区
发表于 2013-4-16 11:00:35 | 显示全部楼层
看着应该是划伤,检查一下导轮表面、托板表面和导向板表面是否有突起的地方,导致划伤。
发表于 2013-4-16 20:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个因该是导板的问题
发表于 2013-4-16 21:02:26 | 显示全部楼层
一次进给量多少?3 ~& I5 r& ?- S
个人认为会不会前半精磨工序磨伤导致后面加工出现的。
) m) \. r, l3 I尾部出现这样的条状纹理大多是后导板没调整好,过松,或者是喇叭口。
发表于 2013-4-16 22:36:45 | 显示全部楼层
砂轮出口边倒角大一点试试。不行再检查导论主轴。; [7 n4 \, y! D; q( R( i2 I
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:42:09 | 显示全部楼层
+ S8 q2 m* ?- ~. J
检查过,手摸没有凸出感。
' j9 Q' Z, w) g8 h. C工件在出砂轮后马上按下“停止”,这时候手拿出来的工件尾端未出现这个白条,判定应该是导轮上擦出来的 ,但不知道该怎么解决!  Q' e4 U( b+ c
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:46:43 | 显示全部楼层
wangyonghui 发表于 2013-4-16 21:02
# r6 H) S5 b5 |$ H3 Y3 j/ k一次进给量多少?8 W/ D6 x* m; e1 w8 I. G5 V3 d( t
个人认为会不会前半精磨工序磨伤导致后面加工出现的。
* U5 k: I" y/ U6 }6 L# W: e尾部出现这样的条状纹理大多是后 ...

8 }4 V4 w/ |1 }一次磨削0.01mm
0 K! ^% |$ k$ ?' l' _; D半精磨过的产品两端外圆处用记号笔涂黑,然后再磨削,记号笔涂黑部分已被磨削掉,证明这个白条不是前工序产生的。
; d& Y4 m5 d, e$ s1 I: A后导板的位置调整过多次(向左倾斜、向右倾斜、垂直方面)并且每个方向都微调多次试过,还是有,且有时这个条纹拖得很长。! e5 `8 t; _7 t
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:51:45 | 显示全部楼层
无心磨削 发表于 2013-4-16 22:36 9 F  }* j; G1 r  F: H5 _
砂轮出口边倒角大一点试试。不行再检查导论主轴。

* x" y2 k9 I% M2 u砂轮出口边的倒角,原来是0.05的宽度、40mm的长度修整过砂轮,后来是0.2的宽度、60mm的长度再次修整砂轮,这个白条一直没法解决) U6 G7 Q  W- {, h
发表于 2013-4-17 11:41:05 | 显示全部楼层
你的这种情况可以通过4个方面去考虑解决:1后面的导板没调好  2工件磨过去后停止了,一停就会有白的    3砂轮的后倒角有问题,用油石打下  4  如果导轮是新修的也会出现这种情况,用细砂纸把导轮打下   
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:24:07 | 显示全部楼层
结巴嘴 发表于 2013-4-17 11:41
- |" V# q5 `# K, U6 }8 d- ]# G1 i你的这种情况可以通过4个方面去考虑解决:1后面的导板没调好  2工件磨过去后停止了,一停就会有白的    3砂 ...

* }* y/ v, K9 f/ \4 Z  b1后面的导板没调好  
8 |  B3 n+ A/ W1 o5 V7 ]' f: Q  ---导板角度换了很多次,日本技术人员专调导板角度微调试了好几天,没有进展9 y8 i. A+ r2 [( v+ r' R0 \# ~
2工件磨过去后停止了,一停就会有白的 3 ]% A0 l! a$ o1 n+ T2 b
----将入口传送带速度加快,但工件在磨削区内,总是有一点空隙,出磨削区后基本是靠后面一个推动上出口传送带的,也就是说,工件停留在导板、导轮相接位置有一会时间
. ]8 o7 z& f# p5 |$ P, V3砂轮的后倒角有问题,用油石打下  . z! U: W. A- y* _0 p. z/ Z7 ]! U
---砂轮后倒角有0.2宽度、60mm长度的倒角,有试过工件出砂轮后停止,人工拿出未发现白色区域,砂轮修整的很细,油石打过后砂轮,工件磨削就变花了
' \1 ?- Z" y' L8 @% x) A$ O4  如果导轮是新修的也会出现这种情况,用细砂纸把导轮打下   
1 @# d& Q3 O% t5 M3 D$ x" y" j( `---导轮修整好后,在尾端出口处用锉刀锉出5mm长度左右的小倒角,再用油石光一下,工件磨削出来还是没有多大改善+ i' X1 p: j# Z9 O6 w  n. b( z

点评

不应该啊!我以前也经常遇到这中情况,都是这样解决的啊!  详情 回复 发表于 2013-4-17 14:52
发表于 2013-4-17 14:52:36 | 显示全部楼层
红红 发表于 2013-4-17 12:24 ( d1 p/ R1 i# b" X# t! b2 I
1后面的导板没调好  
2 s. Y5 Y% I/ i) M6 z  D1 @* f  ---导板角度换了很多次,日本技术人员专调导板角度微调试了好几天,没有进展
: u, r  i2 O' M3 B2工 ...

- F4 D# m$ H3 w+ |+ ~' A+ W2 b不应该啊!我以前也经常遇到这中情况,都是这样解决的啊!
发表于 2013-4-18 11:18:41 | 显示全部楼层
有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:35:00 | 显示全部楼层
mbok 发表于 2013-4-18 11:18 2 A: ?# f7 W" v' n2 \$ ~) z2 M* |
有一点疑问,你的砂轮是305宽的,导轮是405宽的,还有导板吗?不是用导轮代替导板吗?
) B5 r0 |1 i$ t" P8 P; K
还有导向板的,第一张图片比较清楚。第二张有工件在里面
( A; R4 I9 ~6 ?  H1 K 1.jpg 未命名.jpg
; E4 a' w5 l* N
发表于 2013-4-19 16:14:41 | 显示全部楼层
这个工件好像是柴油机上的活塞销,这种问题对于柴油机上的活塞销来说非常容易出现:1.导轮是否太硬了?2.粗糙度Ra0.06有很大的影响,是否能降低粗糙度呢?后续通过抛光的方法达到粗糙度要求(不过据我所知,现在这种工件好像都是这样的工艺)
发表于 2013-4-20 19:35:39 | 显示全部楼层
这个问题我在日本做的时候也碰到过 搞了一晚上才查出原因
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