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发表于 2016-5-19 20:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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QQ图片20160519195627.jpg QQ图片20160519195640.jpg
. M: C) [8 `2 m) P2 h3 l9 F如题,大神们谁遇到过这种情况?工件为6309轴承外圈,直径100,厚度25!其他各方面精度都好,就是偶尔有几个这样的暗纹,无深度!
发表于 2016-5-19 21:26:29 | 显示全部楼层
导向板上贴点胶带

点评

贴胶带能避免拉毛现象!但是解决不了这种问题!还有贴胶带不耐磨啊,有没有一劳永逸的办法??现在就是得想办法让工件出导轮后就要马上停止旋转,因为这种暗纹我考虑是被磨屑划伤的,用的是集中供水系统,换水的成本  详情 回复 发表于 2016-5-19 22:18
 楼主| 发表于 2016-5-19 22:18:01 | 显示全部楼层
研磨者 发表于 2016-5-19 21:266 c/ A% b, Q2 Y6 _/ Q* c/ S
导向板上贴点胶带
% e( p) e  D" d, m
贴胶带能避免拉毛现象!但是解决不了这种问题!还有贴胶带不耐磨啊,有没有一劳永逸的办法??现在就是得想办法让工件出导轮后就要马上停止旋转,因为这种暗纹我考虑是被磨屑划伤的,用的是集中供水系统,换水的成本太高.......
  m3 ?9 p' _/ K' L) \
发表于 2016-5-19 22:47:06 | 显示全部楼层
可能是大量磨套圈,偶尔磨屑粘在导板上影响了套圈自转的圆度,产生不均匀的磨痕,精磨的磨屑很小不至于产生明显的划痕。有条件试试装冷却液分离装置,没有就把冷却液的回收水箱和冷却电机所在的抽水水箱一定要分隔开,回流的冷却液流向一个隔箱,沉淀后,较清的水溢出到另一个部分的隔箱,电机装在较清的隔箱里,抽上去进入磨削区的水尽量要排除杂质,磨削时水流要有力度的冲刷磨削区,尽量冲走磨屑,可能就好了,我们原来大量加工、修磨导板,这种情况较多的!!
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:02:34 | 显示全部楼层
虹山工具 发表于 2016-5-19 22:47
9 I7 ^0 S& f' w; T可能是大量磨套圈,偶尔磨屑粘在导板上影响了套圈自转的圆度,产生不均匀的磨痕,精磨的磨屑很小不至于产生 ...
4 @. ]9 O2 G  S& d2 [' t4 ?; t; H
嗯,这种情况在使用独立水箱的时候出现最多,它不是在磨削时产生的,而是离开磨削区后!现在用的是集中供水系统,已知的是磨削液不怎么好,粘度太大,清洗力度不够,甚至里面漏的还有各种油.......9 n# _2 r! f# f
但是换水的话成本太高,一是磨削液成本,二是整个工厂都要停产!所以只能想点其他办法了!* U3 y5 t( m6 F- Z2 m5 H* R

点评

谢谢,问题已经解决!解决办法:加一根独立水管冲洗导轮出口部位!另外我想问的是工件拉毛现象除了出口挡板贴胶带外还有没有更好的办法?比如把挡板钨钢面磨成镜面?  详情 回复 发表于 2016-5-20 20:40
冷却液粘度大有杂质油,不好改变。那就把导板和砂轮外圆面间隙调大,加大冷却液下泻程度,另套圈一出磨削区就用挑杆上挑一下拿出去,导板接近出口部分常用胶皮刮刮除杂质  发表于 2016-5-20 09:19
 楼主| 发表于 2016-5-20 20:40:05 | 显示全部楼层
cuidongdong 发表于 2016-5-19 23:02
& b: Z. P& s  v" A3 Z! \嗯,这种情况在使用独立水箱的时候出现最多,它不是在磨削时产生的,而是离开磨削区后!现在用的是集中供 ...

" k# j* D) T3 }1 |; y: S" O谢谢,问题已经解决!解决办法:加一根独立水管冲洗导轮出口部位!另外我想问的是工件拉毛现象除了出口挡板贴胶带外还有没有更好的办法?比如把挡板钨钢面磨成镜面?
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点评

贴胶带和提高导板粗糙度并不会使磨屑不接触工件,就可能还会拉毛外表面,关键是让工件磨完快速利索的脱离,以及水冲磨屑力度大和让磨屑尽量的排干净,减少在导板面的残存,我见原来用无心磨大量加工,磨完出磨削区就  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:33
发表于 2016-5-21 15:33:31 | 显示全部楼层
cuidongdong 发表于 2016-5-20 20:402 X, S  u4 {  U3 R9 z' ^* M$ S/ D/ r
谢谢,问题已经解决!解决办法:加一根独立水管冲洗导轮出口部位!另外我想问的是工件拉毛现象除了出口挡 ...

, d' Y2 n" [) r1 q贴胶带和提高导板粗糙度并不会使磨屑不接触工件,就可能还会拉毛外表面,关键是让工件磨完快速利索的脱离,以及水冲磨屑力度大和让磨屑尽量的排干净,减少在导板面的残存,我见原来用无心磨大量加工,磨完出磨削区就用挑杆上挑工件脱离,这个问题在轴承磨削中是常出现的!

点评

另外导板是易损件是经常要修磨的,支持面磨得太细也不合算,保证平面度就行了。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:37
发表于 2016-5-21 15:37:25 | 显示全部楼层
虹山工具 发表于 2016-5-21 15:33* M+ k3 j. w' A
贴胶带和提高导板粗糙度并不会使磨屑不接触工件,就可能还会拉毛外表面,关键是让工件磨完快速利索的脱离 ...
. _- @$ Z9 n, b
另外导板是易损件是经常要修磨的,支持面磨得太细也不合算,保证平面度就行了。: c  u8 m. N3 Y2 U  {. n
 楼主| 发表于 2016-5-21 20:35:53 | 显示全部楼层
虹山工具 发表于 2016-5-21 15:37
3 j1 ]. C1 P# r另外导板是易损件是经常要修磨的,支持面磨得太细也不合算,保证平面度就行了。
7 Y1 ?/ J* j  z+ k0 h$ F1 n! x
呵呵,因为是样板线,各方面要求比较苛刻!我考虑要自动接料系统,但是目前貌似没有合适的,用一般的接料系统会造成各种外观伤!现在只能人工接料,出了磨削区就挑起来对人的要求较高,现在指望不上!托板拉毛还好解决,但是后导向板拉毛除了贴胶带貌似还真没其他啥好办法!胶带就是不耐磨啊,要经常更换,麻烦!( a( N1 G1 l' [8 i8 Y2 y
期待各位大神想想办法!!!!!!!!!
" H) |$ @% Y0 k; m- o

点评

如果非要用贴胶带怕磨损,可以用一个办法:用环氧树脂把胶带均匀平薄的沾在导板上,表面再抹上一层薄薄的环氧树脂就行,它的乃磨削推拉的特性还是较好的!!  发表于 2016-5-22 13:41
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