找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 819|回复: 10

[求助] 斯图特S120数控内磨7.5mm内孔圆度超差

  [复制链接]
发表于 2018-5-14 15:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
现在砂轮是180粒的CBN砂轮,工件7.5内孔磨削,转速613转;砂轮杆直径6.2mm,砂轮线速度12m/s,约为32000转,每次修整余量1.8u!程序是走刀磨!程序没有什么问题,就是圆度偏大5-7um!% S5 i3 L. a) q! f0 y, k
哪位大神可以帮忙指导下,该怎么修改?
4 {3 I: M' S1 Y) ^; ^  g
发表于 2018-5-14 19:04:56 | 显示全部楼层
STUDER的机床精度很高的,不知内孔深度多少,工件转速太高了,你可以降低转速,有直接切入磨磨孔口试试,看看圆度怎么样。
  ~% O1 w0 l# J
发表于 2018-5-15 08:14:35 | 显示全部楼层
studer内磨主轴最高转速一般为60000转,不知工件有内冷不?砂轮杆在磨削时是否有振动,我们之前磨削直径4.5的阀孔就很难加工,最后加了内冷,提高砂轮线速,加装电镀CBN砂轮,先做粗磨,砂轮主轴转速提高到了60000转左右,时间太长,细节记不清楚了,你可以在冷却、工艺参数、工艺方法方面考虑考虑,我会继续关注,有结果了记得反馈,让大家也学习学习。
7 m2 w3 m  e5 \$ U, Q  F5 Q+ X, ^
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:49:05 | 显示全部楼层
内孔深度15mm,机床最高转速45000转,没有内冷就是将中心喷水加长距离从工件内孔流过,砂轮杆是委外加工的,跳动4um,因机床行程不够只采用了一个砂轮进行磨削!% f% x5 C5 ]9 u& t! Y. M/ v
发表于 2018-5-15 13:03:22 | 显示全部楼层
. b1 o- v6 h  Z: y/ X
冷却压力多少?冷却液能进去吗? 4um跳动也还可以,硬件不行你只有在磨削细节上考虑了,先磨削孔口检测,还有最好把检测结果的图片放上来,冷却状态,和加工程序一起放上来,程序我看的懂的,做了6年studer机床3 N- e  p: d" D1 F# W3 U
 楼主| 发表于 2018-5-19 18:20:36 | 显示全部楼层
HenryHou 发表于 2018-5-15 13:03
5 b5 A# X, _+ m6 z冷却压力多少?冷却液能进去吗? 4um跳动也还可以,硬件不行你只有在磨削细节上考虑了,先磨削孔口检测, ...

  A2 n6 R0 X$ l0 h+ A3 q5 G2 {* s这是内孔切削液和程序,请大神给予指导,现在7.5内孔圆度2-3u,基本稳定了,就是8.0的内孔靠近7.5一端的圆度有4-6u,尾部也还好3-5u以内!2 P5 h# [; B& b1 {2 M0 x. _* o
- s8 N) ?" R/ L& g  [
" S4 [4 O& N0 S+ f2 g
                               
登录/注册后可看大图

5 _2 [' x- T- c. u' W

. M* q2 i( X8 K4 u                               
登录/注册后可看大图
5 o1 R- }) h, p$ S: Q
发表于 2018-5-20 22:00:49 | 显示全部楼层
单磊哥哥 发表于 2018-5-19 18:20
: `- }0 U- {+ t* {8 _这是内孔切削液和程序,请大神给予指导,现在7.5内孔圆度2-3u,基本稳定了,就是8.0的内孔靠近7.5一端的 ...

2 v; _& ?: }2 X5 Q" ~8 g之前的账号密码忘记了。。。5 d3 f: w( j! S- P& z% _: W
首先,我没看懂你每个孔分两段程序磨削是为什么?因为坐标位置一样,是否在部分补偿中刀补不一样?STUDER程序本身就分了粗.半精,精,光磨,在用一个砂轮的状态下分两次磨削有何意义? 第二个,你程序中用了G200声控检测程序,这句程序实际上有两个作用,第一通过声控曲线(老机床没有曲线,只有红绿灯显示条)来检测磨削状态;第二个作用有快速消空行程作用,快速消空行程速度一般默认为2mm/min;因有第二个作用,会导致在粗磨后修完砂轮之后,回来时砂轮快速接近工件,此时余量已经很小,会引起不必要的质量风险。
! ]8 [+ U7 k; }' k. a建议: 1. 你这磨削时间肯定很长,建议从节拍角度取消每个孔的第二段磨削程序。
1 b) M: U& O: x1 a% L; g8 e1 `2. 在G200之后编辑G201,取消快速接近功能。0 h: y5 t, ^7 Q5 `! M
3. 在设置模块更改修完砂轮后快速回退位置,一般为0.02mm,意思是在修完砂轮后,程序会在之前X轴磨削位置后退0.02mm,这个值看声控曲线,改大,让在修完砂轮后,第一次走刀磨削不到工件。) j" v0 t+ q$ _% D( u5 i
4. 你说8mm台阶孔内部圆度不好,这是因为走刀磨削的缺陷,砂轮两端会较快磨损,那就只有停留时间加长,或修整频次增加,或者先走刀磨留0.02mm,在角度切入磨削,只磨削8mm内孔根部,磨到位,或者留几个微米余量(具体看磨削效果),然后在走刀磨削。* z$ R1 Y: F  W/ }' V: x
发表于 2018-5-20 22:09:51 | 显示全部楼层
单磊哥哥 发表于 2018-5-19 18:20 ! {, y/ _  |) h6 x
这是内孔切削液和程序,请大神给予指导,现在7.5内孔圆度2-3u,基本稳定了,就是8.0的内孔靠近7.5一端的 ...
( }7 h2 y! W$ r2 [8 [
模拟
1 f9 m& e, I5 C7 y/ J$ k5 {% T) o

% Z- I- o3 n3 ]$ g. G                               
登录/注册后可看大图
/ c  D: J/ G8 w
 楼主| 发表于 2018-5-21 11:49:07 | 显示全部楼层
1.砂轮修正后的回退量是0.02mm,
, O3 K. Z& w! a" _2.两段程序磨削同一个台阶孔,因为只适用一段程序尺寸变化较大,故添加一段程序进行修磨保证尺寸!
" B4 g3 {, N% y  U5 U7 Z0 W3.G201是关闭声控装置,关闭以后加工位置无法监控,尺寸变化不定,
- }* h. z( X! a- e& I( K4.砂轮修正频次是每段孔径粗磨后修正一次砂轮,每次修正量0.002mm,修正速度859!! Q+ J8 S' b3 x  s4 o( X& R
以上除了关闭声控装置其他三种方法都已经尝试了,并无变好趋势,反而尺寸变化更大,工件圆度更差!
2 j. v) ?* E3 b$ L8 m8 v% }
发表于 2018-9-25 22:20:39 | 显示全部楼层
斯图特的你还有用过其他型号床子吗?) c  F* U% d! K8 R# B/ z* R, x' x7 J
发表于 2018-10-17 19:47:52 | 显示全部楼层
这么久了效果试出来了吗?
8 _1 S% E5 }& f! \) p6 m9 |
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-5-16 01:51 , Processed in 0.154721 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表