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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 ) T' p  G* R+ I( C
" n. E% J( `8 B
我们厂是磨微形轴承套圈的* Q2 i: E0 U( B1 O8 i  h
我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。
5 L7 m; `2 s  }) Z  z1 ]' X现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!" A9 U# C1 Y- U( @
工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。
8 s! R9 H$ O3 t5 t请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。
- v) G  ~6 O3 [: }$ ]请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。7 b% }5 |1 h) d, ^
还有点小情况说明下:$ V$ x  C' \6 M, d. |
1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮
2 ^1 k6 t) a0 a2 s9 X1 s2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。: \' y, ^; Y  p/ B4 }4 u7 L2 m/ n
不过以前好象也正常的。。。9 I. P: X) f4 @2 x. X+ R, {: [
请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。" V+ b4 `' o4 i
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。
6 z! l8 W( |9 K: r( }# q铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。
1 I) b5 O2 ]7 Q8 W8 J/ j$ p砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。
: `& m# N1 k( Q+ `  \呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。
' [  {; @; m8 n6 q; E现在才想到拆里面。。。
7 P3 @( [* ]' K/ u+ }  t请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。2 i8 o* @- U. g( c" k( `  o
那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?
8 w8 B) z! Q+ i3 B2 k导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。
2 Y* H- q& N6 z% `: K6 h% c请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
1 `! y" _( _3 }& ~& Z7 u这几天搞烦了都!!!$ A! h" M* F" k$ i) L! \
索性一次了解清楚!9 \+ _" v% r; H$ l7 c  L) U1 m+ V
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花0 a1 ^0 g  Y8 z* M, D- y' f
9 P* K) H' W, F4 W  x' c& ^6 _
刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损$ c- G7 O5 {" b+ P
8 A7 I4 H( @* ~4 z* t
刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
$ Q; k& X/ F" }$ T0 o9 M
% q- |" H, g$ d' J% ~一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
6 T0 s8 V7 G. u. j+ X# {
6 \% B, U$ {& L7 T+ A1 x8 B因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。6 J2 P8 ?; [" n" O0 f
( x( D" \" Y2 G
" n1 a0 z8 V0 ~' o8 U# n  ^4 X
至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。
" L  h; U0 D7 H" {! @' n
( Q5 {" s7 ?& H, G+ Y% @如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
2 n0 M4 Z( D! b* [# |* A* Z) D
5 S9 G" r8 v& _0 [9 f8 m刮花是这样的吗?+ m5 J- {7 }6 T( _: ^1 h# E4 c3 s
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的
6 b# f7 d+ R! E好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。: J# Q9 E* d- Q! H! c
这个是引起工件椭圆的原因?  W. b8 E( l1 p) L$ L6 D; E
我看他们也是没办法,才用的。。。1 F; a! p& w/ T
还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。4 `* M2 ~* K  |7 o4 J& E0 \
哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!
" E& v+ g( W  t7 @* w8 b还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
% H& q- u2 i( {9 Q# `7 L我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
" N) O# f3 |1 a% v: \2 }: {4 G* o: U, }! H. n6 |

6 K/ n* m3 a( E" {/ Q最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。
- C: R. i. I% v
! a: m, C2 f! `" P, H2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑 / ^. G4 K+ @3 G2 y4 w- `

- b) H0 Z; G4 z( U呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。! u+ m9 m( t4 G5 V7 z! J7 n. r; V+ D
试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。& u  j/ K" ~$ P7 S* N7 P

4 C2 |' C2 `$ T- c! N$ A/ P深刻学习了
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