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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 , ?1 z: \) b6 D' ^' P  V

3 ~! u# M' B/ Y% K' c+ y我们厂是磨微形轴承套圈的6 d% _! ^: l: h" _
我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。
6 e$ d* o  D9 ^( R. X2 f现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!4 b9 h/ U% Q  a, ?. c
工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。+ ]& U8 F1 `: C, B+ B$ s6 _
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。3 K1 Q% \! r5 Q% e, R9 C+ X) L9 h. a
请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
+ Q$ N8 {" E' W3 N7 b还有点小情况说明下:. a& ~6 v: c5 {6 t% m; C( Y
1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮
9 N3 Z: T0 W! Y6 k5 h! I$ R2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。6 p8 ^/ ?8 ~# k( |1 ]
不过以前好象也正常的。。。
/ W# M( L  h& N# X5 U  P请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。% r3 f8 b/ E$ c
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。
6 o& ?: l9 ~: {4 |# C3 f6 g" n铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。, a% P3 E9 u; T" Z) z) V% C
砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。 6 C) q; Z: L+ X" a5 B1 c
呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。. J. }2 e6 d: \3 G0 o* P5 g( h* S
现在才想到拆里面。。。( t. Y& |, Q( M( ^
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。
, E' l& Y" c5 X) N" `4 J那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?! k3 H% @6 h" E, i  f
导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。
0 Y& ?  }- ?6 K( z8 T2 j/ {请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
$ `4 T- Y+ M2 V2 I这几天搞烦了都!!!
( E" ^7 J9 T4 L+ l/ L- m: g索性一次了解清楚!
$ ?5 V0 `0 O+ L% N5 ?还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
! [# ^% A# T3 K5 |4 B5 s4 C' U/ G3 L( W& z3 r
刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损; R6 P/ G5 @6 C# n2 H- n
: Z3 A/ ?+ |( c4 G+ s6 q$ k+ v# a
刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
, v: O( Y8 V- E' |2 j6 b! r+ Z- a/ A
一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。; {# M8 e3 I: F& b6 g: c9 S0 n

/ H. B" U0 i! p因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。% X4 k1 E/ ~; Q* C2 p6 O) i

  s* X1 e! f* L2 ?6 \6 L0 ^  E: R: v! g9 i& T
至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。* `& ?9 l4 V. o! ?: r

2 D  U9 k  X; {& g+ f3 E如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑 ( {8 `- m2 r9 B5 n' [1 A& A
- G- n8 [% A4 L# s
刮花是这样的吗?
" {* V4 h" T( o- J& X- }我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的/ o6 U1 d, a+ w- u- P6 D( g* L
好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。0 j* M/ w  G* H' T3 Z
这个是引起工件椭圆的原因?7 L) X  Y" l0 b8 N
我看他们也是没办法,才用的。。。) t2 D. |$ G. }/ K
还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。: [$ G6 T% `$ z' w, G8 y7 |- X
哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!
4 W, I5 M$ G5 e6 G0 c还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?0 c0 Z& v& Q$ S4 y2 z
我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死; A4 I+ Q4 Y+ l! Z6 O
4 \$ W/ ~" S- Y( o' v6 C

, B6 D: z# M: i/ s) W* ?- R& u最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。! s/ l5 x' q& u1 y
* M; S3 b+ M8 @+ e! s, L
2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑 6 x$ ?# R. a  d0 A* f! G: ]: U: [2 S
7 i- s" X- N( r3 W5 R2 `% |
呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。
4 o8 R7 \0 r' D. d) a试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。0 H, p! Z  x6 g0 G7 a! h) {
  z8 W  U. V* e, d; }
深刻学习了
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