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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 1 D  H$ P: @! x# L* ~2 c, a0 S
$ u1 n  e( i. l& B& u( F
我们厂是磨微形轴承套圈的
* P' N2 n1 ^2 K# ?' [8 n# v我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。
/ X4 ^7 s3 K6 v, D. W" i现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!
9 i6 Z) |7 N2 B& V, Q' Z2 `工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。! O6 a6 S( s) H8 H
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。
/ F4 h( G5 F/ c" z请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
/ U7 C. v0 Q4 l# A5 N: a% G3 {还有点小情况说明下:3 [3 t0 m) s4 B
1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮
; S* d$ f- [1 ?$ Q% r2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。+ S3 h# u3 c; \& s. S, }
不过以前好象也正常的。。。
( A- r5 B: W2 R5 i  p& P- G/ |请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。
" G2 _  c' r9 `) D2 e. [把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。
! R6 O) P, [! J# d铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。+ t6 u7 ^+ ^1 R- x7 [" j
砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。
/ v" y3 \# V' k& x呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。1 s0 D8 M! W- F- X% X: X7 b
现在才想到拆里面。。。
2 ?4 }1 y/ P  n+ i3 I3 T请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。
, o$ ^. K' x# h/ _: |) x5 m! ^那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?
% a, Z$ a( a) z, G' a; a导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。8 }6 a4 p  A- E/ [3 C9 F8 r' }
请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
: E" l7 T* g( C6 ~: J6 J. l这几天搞烦了都!!!. x/ M# E) v) x6 j2 d
索性一次了解清楚!
) G8 ?& c; e1 P) ?还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
6 e1 S1 V9 d: ]/ B% p2 c5 d( Q
刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损' X4 i" d4 P& A$ \& W. S7 B( n9 H2 C
# ?! L) H0 Q1 t& b8 W# C9 Z
刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
. k- O2 z  U& a% `
' K8 O5 C; a9 W1 a# P) b一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
* I# q* K- z) K7 h0 J, d) O" Q+ f7 P0 |1 t
因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。
" i  P5 w$ g" i) K3 Y9 ]  G
; _4 Z. x  s2 I2 f: K
! l5 O6 Z& ?  {, F至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。6 t$ k. U: ?# }

7 b8 t) S: N0 _1 S' I. Y如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
" C8 ?1 q3 Y" l6 d0 [9 i+ o7 w
- K4 l" d6 h; |刮花是这样的吗?, e: d! R( E6 A+ a2 v* h
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的7 B* r/ \+ a& ~0 M
好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。) G' g1 ~9 f) {* [9 ^
这个是引起工件椭圆的原因?
' Y# u% K2 `1 S: z6 S' Y5 Y我看他们也是没办法,才用的。。。+ H7 f9 w% h# f/ n+ a
还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。* q: C/ w6 v1 r2 j# z+ ^, ?4 C
哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!- e0 P3 l& m% v
还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
% s$ z, F2 p) M3 U6 W3 r5 v我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
& F( J. y6 E% f* I$ M" ?
, @- z9 y# ~. N' n5 c3 w2 G5 ^4 P) E- V1 h( k7 A# `$ T
最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。6 G  C: E( m0 e5 R* J
: l* q9 Z5 f, K+ n4 ?
2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑
" D: t; Y! \3 M4 F, f0 V: {, i- Z" Y+ c/ `
呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。
, W) J; @& j& {* |试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。5 J9 H% O1 _7 w) U! S
7 T' r1 ~7 X% `9 Q1 ^3 k0 e
深刻学习了
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