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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑 6 |" L( g! m/ L4 n8 w
9 m/ j. J0 R7 E
我们厂是磨微形轴承套圈的
$ E7 `4 {  d9 M$ Q, I" m我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。5 y. g& l4 m3 |% v( @
现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!: |* d0 x3 {/ u; s; ~1 T
工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。+ |! @( U/ m% ?% R6 A
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。
9 Z& A/ `8 i. p! r( k% t请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。& a# Y  s3 }7 H) r  L  ?, @- m
还有点小情况说明下:. M  y: j" D0 d5 o$ N6 }+ B+ W9 D  a
1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮# J% v/ r4 ^- K
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
1 L. Q( \/ y* b1 B7 g不过以前好象也正常的。。。
. C3 b9 l/ n/ R" @请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。, h6 C0 c6 M. |! a, C5 I, S
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。+ l, `2 I4 |/ o" y5 K) w/ I. t
铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。
: G6 t8 |" j$ ]( z, d砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。 ( ^+ o' Y3 T: b' q. o
呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。
9 g4 K; G6 ?) i& g现在才想到拆里面。。。7 U! b7 e2 Y# @  r7 y7 c
请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。& p: y! O. C$ w( e. F+ i* W
那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?- b3 @0 l) v. ^' |8 [
导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。
, t- S9 T$ R$ N" y% A. Y" {请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
# I, @% X; Y3 |这几天搞烦了都!!!
# S, z/ i- B$ l2 ~索性一次了解清楚!8 H' e0 r0 Q5 h) V
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花
$ }3 \4 _9 f( \$ L& j! d# G+ y0 d9 A4 ?
刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损, A/ R" }4 O. `  X4 A& P# q/ e

- u  B9 G* B2 \! j/ T/ G* q刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
$ v& s* A3 E7 c8 H. O, a7 p5 R
$ a5 R3 l. B' ]! m1 t7 v一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。
4 u9 v5 a) q- P% g7 _, a: b5 q6 P! t
因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。
" j' u" Y) a$ H4 o% _, w0 A' j, q) V: u
, r1 c/ b, G1 [0 y
至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。
6 I( E1 n* j! \3 `9 O) l1 m/ R" p6 T2 \' |. d6 t/ f0 r: K' B7 V
如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑 & [: C! A( w2 _1 S; V
  [' p. `9 v$ s1 V4 r% Y
刮花是这样的吗?  y5 v, n4 H5 r4 Z4 w2 U
我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的
0 A3 [$ |3 }- H5 K5 O/ {好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。" [, f( V: `* `  D- N% K2 p! K1 P
这个是引起工件椭圆的原因?
! Y: |! [! n0 c- a% h2 V, w我看他们也是没办法,才用的。。。' G6 T( M6 r1 }1 o; y
还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。
, j( y" A' N. H* D; E) J哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!
- @' s, F6 Z) m2 a% K还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
4 e! H1 l2 S; S$ m( O& B8 m我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死
+ k+ l/ q) ^9 b/ t6 P( ?' s" F0 n! r. V8 ~
/ K! J0 n8 M' F- h3 l' f* P
最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。
- |) f9 X; D( m4 i5 J) h
. p! c  N3 r; Q$ ]0 N2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑 " T; l* [2 E0 U
2 U$ N5 f" [! f" a
呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。; I8 H  t: `( a! |: }# F
试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。
" @( b- w. p" |% t( d9 M5 C" I- w; r+ d0 j1 P
深刻学习了
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