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请问m11100无心磨床砂轮切削无力

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发表于 2009-12-25 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-25 19:16 编辑
7 R! L8 j8 Y; l* M% `4 m
- I0 |" ~1 T4 J( N$ q我们厂是磨微形轴承套圈的' D6 X( i; U/ H, M6 f% r  q' c; U
我是专磨内圈的导轮刚换过。。。开始是怀疑导轮的问题,现在导轮换新的了,应该不是导轮的问题。。+ _% e) _; F, |) d! l* Q
现在磨精磨大圈砂轮磨不了多少就开始磨不动了,以前可以磨1.2万才修次砂轮,现在2.3千就不行了。。只针对大的圈,小的圈还可以。。导致椭圆的出现。。。。需重修砂轮才能恢复正常!
% m& O) Z+ [# P5 i: s( B工艺上是没问题的 因为以前都是这样干的!粗磨后留下的加工余量是6丝。。8 N3 a& M. p) W1 k
请问是什么毛病导致的砂轮切削不行。。。
: o7 ^+ W0 t! `* ]请不要回答什么砂轮材质啊加工余量大啊角度啊等问题,刚才说过了以前按照这样干,是正常的。。。
4 Q2 R* N$ C, _还有点小情况说明下:
/ b- l+ d4 O9 H. w1 R, d" K1。切削液有液压系统漏的机械油漂浮# P; R  S4 T/ h
2。液压箱加过32号机械油和46号机械油。现在是2种油相混。。
  r7 j3 b: n3 Y8 D# i6 z7 n5 d不过以前好象也正常的。。。
# c/ |$ t' Q5 u3 a2 v; h. z请大家说说什么原因导致切削力不持久!
发表于 2009-12-25 19:19:20 | 显示全部楼层
估计是主轴间隙过大造成的。 磨不动会出现声音吗?
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:02:26 | 显示全部楼层
会的啊。。。。请问是砂轮主轴吗?
发表于 2009-12-25 20:05:01 | 显示全部楼层
是砂轮主轴,导轮主轴也会,但是砂轮的磨损快
 楼主| 发表于 2009-12-28 17:32:29 | 显示全部楼层
导轮又拆下来了。。。9 [$ g& S+ w8 {( @& \
把里面轴上的铜片里面的黑点刮了下。。。
/ \6 @& f- ?# |& h( d铜片解释:球支点五片短轴瓦铜片。
  L' g2 H- I: S- t) b& l: d砂轮和导轮主轴均采用双支承、支承选用球支点五片短轴瓦动压油膜轴承。   i* v2 \( J$ E4 R
呵呵导轮搞了一周了,汗!拆下4.5次了。。。% K0 n5 H& x4 {  s' t
现在才想到拆里面。。。
# S: q, \$ K$ d% o请问磨出来的圈的大椭圆和上面说的大圈切削无力。。。
' G# ~+ o" c4 T1 X: S- N$ S, i那些机修大师傅刮铜片上接触凸点有效果?
& |! s# \6 C" J& u! y4 {; x/ M4 s  M! Y导轮现在还没装,不知会不会解决问题。。。7 T; n8 I! L4 n" X9 N; g
请问椭圆还有哪些因素会出现。。。
2 b( k* u$ I! T& J# n1 h  u这几天搞烦了都!!!
0 t8 q/ K6 X: [% S索性一次了解清楚!( B" {; q4 V0 v
还有谢谢研磨者的回复!
发表于 2009-12-28 19:09:37 | 显示全部楼层
他这个 维修主轴的工艺 叫刮花2 W, j1 A# K  H1 _
$ K7 p$ r6 R$ H1 D  J
刮花是对轴瓦和主轴的接触点 进行配合,接触点不能全部接触到,因为这样没有储存润滑油的间隙,造成磨损
; z' B8 ?$ \" n0 ^" J. F
8 N) M$ `6 Y7 T+ _  ?刮花的目的是把接触点分散均匀,形成一定密度的点来支撑主轴,在没有点的地方能储存润滑油或者让润滑油能流动。这样可以有效的润滑主轴防止磨损。
- ^" Q) u. O1 I/ J
8 y9 D) ?1 o; o" D+ j( s7 K一般只有在 轴瓦的 点分布不均与或者接触面积过大的情况下才刮花,因为可能主轴在旋转的时候不是圆形,是椭圆。( }5 r" R1 X* ]0 a
! V' J( y) q6 W, H
因为无心磨主要是靠导轮带动的,导轮的精度直接影响加工的圆度和尺寸。
0 y7 K( p: [9 j7 @1 M! u% Y
0 r/ x7 C6 l+ Z
  h, O. N, l3 w8 b2 f& W0 V至于你说的刮了会不会会好,需要看当时判断问题的方向对不对,还有就是刮的效果和调整的间隙能不能达到要求的精度。
+ `1 H+ p+ H7 s8 \2 ^$ a( Y4 ~; x- R2 i) `) e1 t
如果导轮刮好了磨削的效果不好,建议对砂轮也这样进行处理,砂轮和导轮都重新刮过,一般不会有问题了
 楼主| 发表于 2009-12-28 20:52:08 | 显示全部楼层

4

本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-28 20:56 编辑
! [. A0 g) Y# Z& u" d: q# w$ B" V" ^4 l& J' t
刮花是这样的吗?
: |/ R/ E2 G& g8 }, m我看他们在铜瓦上涂红丹粉膏在轴上摩擦后刮的
( ?3 {7 O, e8 Z好象是为了紧密的接触主轴,而不是为了留间隙挖。。。
: b- f& w0 K  o( m/ m4 S, K这个是引起工件椭圆的原因?3 I9 X  ~3 j, Y) w$ C' q
我看他们也是没办法,才用的。。。+ ^2 F5 p3 b# i: q" R
还有,全部机修工全部出马,5个铜瓦有5个人刮,不知道他们有没你懂。。。刮的对不对。。4 |2 S9 E! B& |$ D
哈。。明天在搞不定,又可以闲一天了。。。真是汗啊!
8 S; V5 }, c- R3 k; E/ ?2 n& ~还有最后手转动轴用千分表在平衡轴?0.003-0005mm就可以?
% V+ ^5 U: S, K% [( _我也是了解下,这个不需要自己动手。。。
发表于 2009-12-28 21:20:50 | 显示全部楼层
刮瓦一般是要用红丹粉的,如果不用就需要把瓦片贴在主轴上使劲压着研磨,这样的目的是找出高点,然后去除,最后的结果是要均匀,如果是没有凹进去的,肯定会卡死1 n7 m2 ]1 m# M' K; y. ], ^

  g" O8 p& ]& J0 [, m# ~: }$ Z# L) a7 u' w! z
最好是一个人刮出来的瓦片在一台设备上是最好的。  z/ R. D5 F% O6 L3 j2 d

- N& F: _7 e+ h1 L! i' b2um 的跳动也不错了
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 znzgy28 于 2009-12-29 16:47 编辑 $ Y! ?  x* P, J: q* v4 f5 g$ F7 G
8 G4 y+ {  Y% i/ I) {' G
呵呵 其实问题不是出在导轮上,今天把砂轮下面的大拖板上的几个细油管,清洗了。。他们用4个千分表打在拖板的前后2边,不知在搞什么。。。
: I7 f2 J. V3 C. ~0 x2 o试了会车,感觉问题解决了。。。。明天再试。。。
发表于 2009-12-29 16:52:14 | 显示全部楼层
这个是调整下滑板的精压,打表是测试油膜是否均匀,搞了半天忘记是精压导轨的了,论坛已经有过帖子了。
; ~# S- s( o  c( j! }+ b/ }  N7 J
( V$ w+ q& B' p. J6 l- W深刻学习了
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