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外圆磨在加工工件时工件不掉火花。

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发表于 2010-3-29 19:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 yjwffgxkj 于 2010-3-29 19:32 编辑
$ j$ s$ K7 O6 {$ L. ^9 A; r" ?3 O; \) ^/ r6 n9 o
请大家帮我分析一下,这两天我在维修一台上海的131万能外圆磨,问题是工件磨到尺寸后,停下进给工件的火花不掉,为此工人拿不准工件的标准尺寸。我都搞了两天了。主轴的间隙也调了在0.02mm,头架的轴线也是对的,尾坐轴与轴套的间隙是0.02mm.请问还有那些原因会导致这个问题呢。急救啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-29 20:06:02 | 显示全部楼层
请在详细点··* P# G* y, d# ^% _
进给量小的时候确实看不见火花。
$ t) [* u  H" r! q5 t6 ~你可以用红丹粉或者用记号笔在外圆上面涂一圈。当砂轮接触到了外圆上面的记号慢慢变得模糊时候进刀一定要慢,记住刻度盘上的位置往下在进一丝,磨一刀在拿下来测量!
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:07:26 | 显示全部楼层
我们加工的工件工差要求在0.02mm内,工件加工前的尺寸是14.30mm,工件要加工到13.94mm----13.96mm.还有就是,不是看不见火花,而是磨床在停止进给时,工件的火花不掉,就好像还磨不去一样,
发表于 2010-3-31 12:48:55 | 显示全部楼层
如果主轴间隙和头尾架间隙都没问题,可以用标准件顶住再用表打跳动,看看是不是跳动厉害.( B" F# h) J' N
1:检查顶针有没有缺陷或者偏心
& K$ n! ^9 m5 u5 o2:检查工件中心孔是不是有毛边或者椭圆
) Q% j' v: c. v3 d* e8 ?9 ~3:检查砂轮轴皮带松紧& H2 `0 G4 ~: o( j( h
4:检查头架皮带的松紧
; B0 v5 L$ Y! x; D5:判断工件材质是否适合使用目前的砂轮5 R8 L# n' J3 h0 }: v6 m
6:工件本身有偏心力,比如一边很重% H9 ]) H! r% ?* h0 l! @
7:工件被顶得过紧,导致变形  |7 X. u0 E' B2 j# M  @; q( v
说的也不是很全面,有别的问题影响的情况还有,先试试检查下上面的问题.希望有帮助
发表于 2010-4-1 11:50:40 | 显示全部楼层
检查一下磨头下面紧固丝杆螺母的螺丝有没松动,还有就是检查一下消除丝杆间隙的液压闸缸压力稳不稳定。
 楼主| 发表于 2010-4-2 11:56:36 | 显示全部楼层
回复 4# wangyonghui
8 G& [0 Y* t# t0 C7 A  H
. H5 Q* L; W2 f% T) I  k9 B" \7 m5 [( D3 Z" E0 |& q) F4 c
   非常感谢你给我的帮助,你分析的真好。这两天太忙了。那台外圆磨已经停在那里了。可能要等两天才会有时间去修理它了。到时我会按你给我分析的一一检查。我加你为好友行吗,
 楼主| 发表于 2010-4-2 11:59:43 | 显示全部楼层
回复 4# wangyonghui   i4 I( R( Q7 [, K2 T. r
3 ?8 d' n! N) v( p+ l

9 P8 ?$ L. p3 D8 E$ @    是紧的啊。它是靠两条弹簧消除丝杆间隙的。
发表于 2010-4-2 20:51:35 | 显示全部楼层
楼主也太客气了,呵呵。这个论坛目的就是大家共同学习交流的。我不过是做的力所能及的事,我在这里也是学习到很多呢,一起进步就好~

点评

向你学习 感谢论坛  详情 回复 发表于 2011-10-5 16:29
发表于 2010-4-2 20:59:43 | 显示全部楼层
我以前也碰到过类似的,我的磨头进给液压有问题,供参考
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:34:18 | 显示全部楼层
回复 8# wangyonghui   e& b) ~! ^) y2 k) B- y

2 d: G: ]; t6 f  k! A
# x+ u7 Q, r! H$ S1 I( a  Y    你说的对哈。一起进步,大家进步了,这个行业才会真正的进步。很高兴交你这个朋友。
发表于 2010-4-14 21:24:58 | 显示全部楼层
前面的兄弟都是分析机床问题,我从加工方面说一下:火花大小和材料有很大关系,有的材料火花很小,大进给显示火花,小进给或光刀就看不见火花了,还有一种情况砂轮太软工件太硬,沙粒脱落太快,开始进给有火花,停止进给就磨不住了,火花自然没了。
发表于 2011-10-4 20:14:55 | 显示全部楼层
你好,问题找到了吗,我一台上海M1420也是这样,但我主轴间隔在冷态下是0.13呀,热态也要到0.1,是不是间隙太大了,我主轴是四片瓦的结构,主轴间隙多大最好

点评

4块瓦 的主轴要对寸打表,间隙新机两丝内,大多在4到5丝是没多大关系的,这种结构调主轴要麻烦点。  详情 回复 发表于 2011-10-6 21:57
间隙十丝太大了,一般在2到3丝为宜。  详情 回复 发表于 2011-10-4 21:57
发表于 2011-10-4 21:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
JIUSHENOWN 发表于 2011-10-4 20:145 D7 ]2 v7 {" n
你好,问题找到了吗,我一台上海M1420也是这样,但我主轴间隔在冷态下是0.13呀,热态也要到0.1,是不是间隙太大了 ...
% R$ I! E+ `- l- ?
间隙十丝太大了,一般在2到3丝为宜。
发表于 2011-10-5 16:29:13 | 显示全部楼层
wangyonghui 发表于 2010-4-2 20:51
9 d2 f+ m+ C4 K* G7 q) [楼主也太客气了,呵呵。这个论坛目的就是大家共同学习交流的。我不过是做的力所能及的事,我在这里也是学习 ...

! h' S1 c$ Y1 d+ t向你学习 感谢论坛; i; s8 v" A- ~' X% V; v0 J, `
% |" _3 {5 L+ O& g  q! Y
发表于 2011-10-5 22:25:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 KIS18891120 于 2011-10-5 22:26 编辑 ) {6 V. y5 f( W4 O0 h% {
9 K7 m) L* h, c
有可能是材料与砂轮不配,磨不动。还有一个可能机床在磨销时产品的钢性不够。后滑台磨损等很多问题都可能会火掉一下来的。
发表于 2011-10-6 20:50:03 | 显示全部楼层
观查工件上有无布状纹。有选则软点砂轮
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